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一種聚甲基三乙氧基硅烷雙塔連續(xù)化生產(chǎn)工藝的制作方法

文檔序號:9779659閱讀:1119來源:國知局
一種聚甲基三乙氧基硅烷雙塔連續(xù)化生產(chǎn)工藝的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明屬于聚甲基三乙氧基硅烷合成技術領域,具體涉及一種聚甲基三乙氧基硅 烷雙塔連續(xù)化生產(chǎn)工藝。
【背景技術】
[0002] 有機硅是一類品種多、性能優(yōu)異、應用廣闊的新型化工產(chǎn)品。在有機烷氧基硅烷的 中間體中含有兩個化學性質(zhì)截然不同的基團,這兩個基團可以分別和有機物、無機物緊密 結(jié)合,成為有機物和無機物間的橋梁,因而被廣泛的用作無機填料表面改性劑、涂料改性劑 以及樹脂改性劑等。當前,各類硅烷、硅氧烷中間體以及由它們制得的硅油、硅橡膠、硅樹脂 (包括它們的二次加工品)等產(chǎn)品,已在電子電氣、建筑、汽車、紡織、輕工、化妝品、醫(yī)療、食 品等行業(yè)獲得廣泛的應用,并發(fā)揮了積極的作用。
[0003] 近十多年來,有機硅產(chǎn)品在國內(nèi)外發(fā)展很快,特別是在我國,隨著國民經(jīng)濟的快速 發(fā)展,從事有機硅科研、生產(chǎn)及應用的單位猶如雨后春筍般的發(fā)展與壯大。連續(xù)多年來,有 機硅產(chǎn)品的消費量以每年百分之十幾乃至百分之幾十的速度向前推進,并且一直保持著強 勁的發(fā)展勢頭。聚甲基三乙氧基硅烷為甲基三乙氧基硅烷的低聚體,平均聚合度為2~3,具 有特殊的香味,是可以燃燒的液體,有酸或堿存在時,遇水易水解、縮合,水解縮合產(chǎn)物是高 分子化合物,最后交聯(lián)成膜。聚甲基三乙氧基硅烷是有機硅防水劑系列產(chǎn)品之一,屬溶劑 型,為中性防水劑。本產(chǎn)品具有良好的耐候、耐老化、耐污染、耐化學藥品和憎水、透氣性。
[0004] 合成聚甲基三乙氧基硅烷的常規(guī)方法是,往反應釜內(nèi)打入計量好的一甲基三氯硅 烷,升溫到60~90度,從無水乙醇高位槽往釜內(nèi)滴加無水乙醇,通入氮氣鼓泡進行回流反 應。升溫回流反應過程中,一甲基三氯硅烷與無水乙醇反應生成聚甲基三乙氧基硅烷和氯 化氫,上升的氣流進入冷凝器,冷凝液回流到反應釜,未凝氣體氯化氫去尾氣吸收。反應結(jié) 束,釜中殘余的反應液就是聚甲基三乙氧基硅烷產(chǎn)品。這種生產(chǎn)方法的反應周期長,一批料 要耗時30h以上,生產(chǎn)效率低。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005] 本發(fā)明目的在于解決現(xiàn)有技術中存在的上述技術問題,提供一種聚甲基三乙氧基 硅烷雙塔連續(xù)化生產(chǎn)工藝,對設備進行清洗工作,去除第一塔、第一塔釜、第二塔和第二塔 釜的內(nèi)壁上的污垢和雜質(zhì),提高反應環(huán)境的清潔度,減少反應物料中混入雜質(zhì),通過對設備 水壓檢測,提高安全性,而且采用雙塔連續(xù)進行反應,提高產(chǎn)能,大幅度提高生產(chǎn)效率,用工 人數(shù)和勞動強度大幅度減少,制得的聚甲基三乙氧基硅烷成品的質(zhì)量均一、穩(wěn)定。
[0006] 為了解決上述技術問題,本發(fā)明采用如下技術方案:
[0007] 一種聚甲基三乙氧基硅烷雙塔連續(xù)化生產(chǎn)工藝,其特征在于制備步驟包括:
[0008] (a)清洗設備:先準備兩桶120L的清水,清水的溫度均控制在20~22°C,接著將一 桶120L的清水直接沖洗第一塔,同時將另一桶120L的清水直接沖洗第二塔,在清洗第一塔 釜和第二塔釜之前,進行檢測工作,然后采用兩個高壓噴頭對第一塔釜的內(nèi)壁和第二塔釜 的內(nèi)壁進行直接沖刷,將第一塔釜的內(nèi)壁和第二塔釜的內(nèi)壁上的堅硬垢物擊碎,沖刷時間 持續(xù)10~15min,然后由操作人員對第一塔、第二塔、第一塔釜和第二塔釜進行目測,達到標 準時,便可結(jié)束清洗工作;
[0009] (b)水壓檢測:在完成清洗工作后,將第一塔與第一塔釜連接,將第二塔與第二塔 釜連接,采用水壓檢測對第一塔與第一塔釜檢測,先將第一塔與第一塔釜中的空氣排空,接 著將水的壓力緩慢升至〇 · 7MPa,保持壓力30min,然后將壓力降至0 · 6MPa,保持1~2h,檢測 第一塔與第一塔釜的連接處的泄漏情況,檢測合格后,將水排盡,再對第一塔與第一塔釜進 行壓縮空氣吹干,第二塔與第二塔釜采用與第一塔與第一塔釜的相同水壓檢測,檢測第二 塔與第二塔釜的連接處的泄漏情況,檢測合格后,將水排盡,再對第二塔與第二塔釜進行壓 縮空氣吹干;
[0010] (c)加熱第一塔釜和第二塔釜:分別打開第一塔釜和第二塔釜的夾套蒸汽閥門,在 第一塔釜的夾套蒸汽閥門中通入鍋爐蒸汽,控制第一塔釜的夾套中的氣壓小于〇.2MPa,蒸 汽的熱量傳遞到第一塔釜中,蒸汽加熱第一塔釜,同時在第二塔釜的夾套蒸汽閥門中通入 鍋爐蒸汽,控制第二塔釜的夾套中的氣壓小于〇.2MPa,蒸汽的熱量傳遞到第二塔釜中,蒸汽 加熱第二塔釜,然后對第一塔釜和第二塔釜進行溫度檢測,每隔Smin進行檢測一次,控制第 一塔釜的溫度和第二塔釜的溫度大于90°C;
[0011] (d)制備聚甲基三乙氧基硅烷:反應原料液乙醇通過計量栗計算后通入到第二塔 中,并對進入的乙醇加熱汽化,再對第二塔進行升溫工作,同時控制第二塔釜的溫度始終大 于90°C,在第一塔的塔頂溫度檢測到60°C時,啟動計量栗,開始從第一塔的上部打進一甲基 三氯硅烷,同時調(diào)節(jié)控制好一甲基三氯硅烷和乙醇的進料速率,保持在單位時間內(nèi)一甲基 三氯硅烷與乙醇的摩爾比1:2.9,在第一塔釜的液位達到塔釜體積的1/2~2/3時,啟動磁力 栗將第一塔釜的物料輸送到第二塔的上部,并始終保持第一塔釜內(nèi)物料液位在總體積的1/ 2~2/3區(qū)間內(nèi),系統(tǒng)進料后將逐漸趨于反應平衡,一甲基三氯硅烷和乙醇在第二塔及第二 塔釜內(nèi)充分接觸而反應,第二塔的塔頂反應剩余的氣體通入到第一塔,第一塔的氣體通入 到冷凝器中冷凝,通過冷凝器后的冷凝液回流到第一塔釜中,冷凝器排出的尾氣通入到氫 氧化鈉溶液中,吸收尾氣中的氯化氫氣體,一甲基三氯硅烷和乙醇同時在第一塔及第一塔 釜內(nèi)進行反應,待第一塔及第一塔釜中的反應、第二塔及第二塔釜中的反應8~9h,第二塔 釜內(nèi)物料逐漸增多,當?shù)诙獌?nèi)物料達到2/3體積時,啟動出料栗,進行連續(xù)出料,同時保 持第二塔釜內(nèi)物料液位在總體積的1/2~2/3區(qū)間內(nèi),連續(xù)輸出物料得到聚甲基三乙氧基硅 燒粗品;
[0012] (e)精制聚甲基三乙氧基硅烷粗品:將得到的聚甲基三乙氧基硅烷粗品先通入到 第一精餾塔中,脫除聚甲基三乙氧基硅烷粗品的輕質(zhì)雜質(zhì)和重質(zhì)雜質(zhì),將第一精餾塔得到 的物料通過向下傾斜通道通入到第二精餾塔,利用再沸器對第二精餾塔加熱,對物料進行 精饋提純,將聚甲基二乙氧基硅烷粗品精制得到聚甲基二乙氧基硅烷成品。
[0013] 進一步,步驟(a)中,在清洗第一塔釜和第二塔釜之前進行檢測工作具體包括清洗 栗的型號和技術參數(shù)、清洗栗的安裝、各部件機位、連接管道的連接和供應的水箱的水位。
[0014] 進一步,步驟(c)中,第一塔釜和第二塔釜的夾套的下封頭選用標準橢球形,上封 頭選用90°折邊錐形封頭。
[0015] 進一步,步驟(d)中,在反應過程中,采用視鏡觀察第一塔釜和第二塔釜中物料液 位的高度。
[0016] 本發(fā)明由于采用了上述技術方案,具有以下有益效果:
[0017] 本發(fā)明對設備進行清洗工作,采用常溫清水對第一塔和第二塔的內(nèi)壁進行沖洗工 作,第一塔和第二塔的內(nèi)壁上的雜質(zhì)隨著清水排出,而采用高壓噴頭直接對第一塔釜的內(nèi) 壁和第二塔釜的內(nèi)壁進行沖刷,將第一塔釜的內(nèi)壁和第二塔釜的內(nèi)壁上的堅硬垢物擊碎, 去除第一塔釜和第二塔釜的內(nèi)壁上的污垢和雜質(zhì),能夠有效提高反應環(huán)境的清潔度,減少 反應物料中混入雜質(zhì)。本發(fā)明通過對設備水壓檢測,檢測第一塔與第一塔釜的連接處的泄 漏情況,保證第一塔與第一塔釜之間密封,防
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