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一種氯酮母液中回收二氯甲烷的方法

文檔序號:9318364閱讀:567來源:國知局
一種氯酮母液中回收二氯甲烷的方法
【專利說明】一種氯酮母液中回收二氯甲烷的方法 【技術領域】
[0001] 本發(fā)明屬于醫(yī)藥行業(yè)的分離提純領域,具體涉及一種氯酮母液中回收二氯甲烷的 方法。 【【背景技術】】
[0002] 在布洛芬合成工藝的傅克-水解反應工序中,會得到含氯酮、二氯甲烷、水、鹽酸 等的水解液,該水解液提取后得到水層母液,該水層母液簡稱氯酮母液。母液中除含有水分 外還含一定量的氯酮和二氯甲烷。
[0003]目前國內(nèi)外處理二氯甲烷廢水的常用方法有直接精餾法和洗料精餾法。
[0004] 文獻(廢二氯甲烷回收工藝的研究?環(huán)境科學與管理,2006. 2?第31卷第1期) 提供了洗料-精餾的回收方法,使廢二氯甲烷的回收率為95%以上。
[0005] 文獻(清潔回收二氯甲烷的兩種工藝對比試驗研究.化工中間體,2013)提供了 處理二氯甲烷廢水的直接精餾法工藝和洗料精餾法工藝,二氯甲烷回收率分別為91. 09 %、 94. 89% 以上。
[0006] 專利(201010588709.X)提供了適合不同含量二氯甲烷廢水的回收工藝,將二氯 甲烷廢水進行三次精餾,三次分相除水,得到純度為99. 95%的二氯甲烷產(chǎn)品。
[0007]上述現(xiàn)有的分離技術中存在的缺陷和不足是:釜殘液排放污染環(huán)境,操作時間長, 不適宜作為大生產(chǎn)的回收工藝;二氯甲烷回收率較低,影響產(chǎn)品質(zhì)量,處理效果不能令人滿 意,影響工藝的大面積推廣和應用;設備投資費用高,設備運行耗能與高運轉(zhuǎn)費用問題較為 突出,成本和費用較高。 【
【發(fā)明內(nèi)容】

[0008] [要解決的技術問題]
[0009]本發(fā)明要解決的問題是克服現(xiàn)有技術的不足,提出氯酮母液中回收二氯甲烷的方 法,開發(fā)一條經(jīng)濟可行的工藝路線,在處理廢水的同時對其中的二氯甲烷及氯酮回收利用; 處理后產(chǎn)品中二氯甲烷純度大于99. 95%,二氯甲烷回收率大于99. 5%,氯酮回收率大于 99. 95%,能實現(xiàn)資源利用最大化,減少廢水的排放實現(xiàn)減排環(huán)保的目標。
[0010] [技術方案]
[0011] 本發(fā)明所述的一種氯酮母液中回收二氯甲烷的方法,首先進料先與高壓塔塔頂蒸 汽進行第一次預熱,后與塔釜釜液進行第二次預熱,然后進入高壓塔,經(jīng)處理得到塔頂二氯 甲烷蒸汽;二氯甲烷塔頂蒸汽與進料換熱后被完全冷凝下來,后進入分相器進行靜置分層, 輕相循環(huán)返回高壓塔,重相采出進入二氯甲烷儲罐;該氯酮母液中含一定量的氯酮,針對氯 酮熔點104_107°C的特殊性質(zhì),二氯甲烷脫除后的氯酮母液從高壓塔塔釜采出,經(jīng)換熱后進 行自然降溫,最終實現(xiàn)氯酮的回收。
[0012] 本發(fā)明的主要流程如下:
[0013]第一步:對含二氯甲烷的氯酮母液進行第一次預熱
[0014] 將質(zhì)量組成為二氯甲烷2%,氯酮2%,水96%的氯酮母液輸送到換熱器1進行第 一次預熱,進料溫度由30°C加熱到34-35°C,加熱介質(zhì)為高壓塔塔頂蒸汽,第一次預熱可將 高壓塔塔頂蒸汽完全冷凝下來;
[0015] 第二步:對含二氯甲烷的氯酮母液進行第二次預熱
[0016] 經(jīng)第一次預熱的含二氯甲烷的氯酮母液由栗輸送到換熱器2進行第二次預熱,溫 度由34-35°C加熱到90-120°C,加熱介質(zhì)為高壓塔塔釜氯酮母液出料,然后氯酮母液進行 自然降溫處理;
[0017] 第三步:對含二氯甲烷的氯酮母液進入高壓塔進行處理
[0018] 將第二步預熱后含二氯甲烷的氯酮母液由栗輸送到高壓塔進行處理,由于壓力的 增加,增大了二氯甲烷與氯酮的相對揮發(fā)度,經(jīng)過高壓塔內(nèi)的多級汽液平衡,二氯甲烷不斷 的在汽相中富集,最后以氣體的形式從塔頂離開;
[0019] 第四步:二氯甲烷蒸汽冷凝后靜置分層、回收處理
[0020] 高壓塔塔頂二氯甲烷蒸汽經(jīng)換熱器1完全冷凝成液體后,進入分相器,靜置分層, 濃水相在上部為輕相,濃二氯甲烷相在下部為重相,輕相循環(huán)回高壓塔,減少含有機物的廢 水的產(chǎn)生,重相采出進入二氯甲烷儲罐,得到純度大于99. 95%的二氯甲烷產(chǎn)品;
[0021] 第五步:氯酮母液自然降溫、回收處理
[0022] 高壓塔塔釜出料為脫除二氯甲烷的氯酮母液,針對氯酮熔點104~107°C的特殊 性質(zhì),經(jīng)自然降溫得到回收率大于99. 95 %的氯酮產(chǎn)品。
[0023] 本發(fā)明中,第一次預熱中進料溫度由30°C加熱到34_35°C,第二次預熱中溫度由 34-35°C加熱到90-120°C,高壓塔的操作壓力為2-10atm,塔頂溫度為94. 3-145. 4°C,塔底 溫度為120. 7-180. 5°C,理論板數(shù)為8-14塊,進料位置為4-8,回流比為2. 0-3. 2。
[0024] [有益效果]
[0025] 本發(fā)明主要有以下有益效果:
[0026] 氯酮母液產(chǎn)量70噸/天,年運行330天,其中二氯甲烷、氯酮含量均為2%。處理 量按10000kg/h(每天運行7h,年處理量為23100t)計算:
[0027] (1)壓力的增加,增大了二氯甲烷與氯酮的相對揮發(fā)度,本發(fā)明采用高壓塔處理, 大大降低了設備投資費用、設備運行耗能與運轉(zhuǎn)費用等。
[0028] (2)經(jīng)濟效益高:
[0029] 按二氯甲烷回收率99. 5%,市場價5000元/t計算,回收二氯甲烷的經(jīng)濟效益(以 年產(chǎn)量為單位)為229. 85萬元/年;
[0030] 70七/(1\0.02\0.995\330(1\5000 元八=229.85 萬元/年
[0031] 按氯酮回收率99. 95%,市場價1500元/t計算,回收氯酮的經(jīng)濟效益(以年產(chǎn)量 為單位)為69. 27萬元/年。
[0032] 70七/(1\0.02\0.9995\330(1\1500 元八=69.27 萬元/年
[0033] (3)利用熱集成原理,塔頂蒸汽經(jīng)第一次預熱被完全冷凝下來,無需低溫水冷凝, 可節(jié)省低溫水約3500kg/h;充分利用塔頂蒸汽熱和塔釜廢熱對原料進行預熱,不需要生蒸 汽加熱,節(jié)省蒸汽量約1500kg/h,提高了系統(tǒng)的熱回收能力和降低了投資費用。
[0034] (4)產(chǎn)品未引入其他試劑或雜質(zhì),產(chǎn)品純度得以提高。
[0035] (5)二氯甲烷回收率大于99. 5%,氯酮回收率大于99. 95%,氯酮、二氯甲烷產(chǎn)品 回收率高。 【【附圖說明】】
[0036] 以下結合附圖和【具體實施方式】進一步說明本發(fā)明。
[0037] 附圖為本發(fā)明的流程示意圖。
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