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改進(jìn)的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):11022924閱讀:658來源:國知局
改進(jìn)的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及一種改進(jìn)的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002] 制備氯磺化聚乙烯的制備方法多采用溶液法,見圖1,現(xiàn)通過一個(gè)實(shí)施例,對(duì)現(xiàn)氯 磺化聚乙烯生產(chǎn)工藝過程說明如下:(1)將20.8t的混合溶劑(四氯化碳和三氯甲烷,質(zhì)量比 為8:2)送入溶解釜中,再將加入聚乙烯1000kg送入溶解釜中,啟動(dòng)復(fù)合式攪拌器,控制攪拌 速度90r/min。溶解釜夾套通入蒸汽升溫至105~110°C,控制釜壓為0.15~0.25Mpa,在恒溫、 恒壓條件下將釜內(nèi)的聚乙烯溶解1小時(shí)后,將5kg偶氮二異丁腈通入溶解釜中,然后再將氯 氣通入釜中,控制氯氣流量為450kg/h,控制釜溫、釜壓不變,于恒壓、恒溫下進(jìn)行預(yù)氯化反 應(yīng),預(yù)氯反應(yīng)時(shí)間為90min。( 2 )預(yù)氯化反應(yīng)完成后,將得到的膠液通過充入氮?dú)鈮喝敕磻?yīng)釜 后,啟動(dòng)復(fù)合式攪拌器,控制攪拌速度90r/min。將5kg偶氮二異丁腈通入反應(yīng)釜,再通入二 氧化硫、氯氣混合氣體約30min,控制二氧化硫流量為200kg/h,氯氣流量為200kg/h。然后, 停止通二氧化硫,再繼續(xù)通氯氣約42min,控制氯氣流量為400kg/h。整個(gè)過程控制反應(yīng)爸溫 度65~75°C,控制釜壓力為0~0.1 Mpa。進(jìn)行氯磺?;磻?yīng)。反應(yīng)完成后,向釜內(nèi)加入80kg環(huán)氧 樹脂終止劑。(3 )反應(yīng)釜內(nèi)的膠液,通過氮?dú)鈮喝肽z液罐。膠液罐內(nèi)膠液通過膠液栗,與凝聚 單元(凝聚釜和1#振動(dòng)篩)循環(huán)熱水(按膠液與水質(zhì)量比為1:4)混合后,送入1#凝聚釜,控制 溫度89~93°(:。1#凝聚釜中的膠液分散在熱水中凝聚為膠粒,膠粒隨熱水由1#凝聚釜經(jīng)連通 管進(jìn)入2#凝聚釜進(jìn)行二次凝聚,控制溫度92~96°(:。2#凝聚釜中的膠粒隨熱水通過U形液位 管進(jìn)入1#振動(dòng)篩,在1#振動(dòng)篩中進(jìn)行膠水分離,濕膠進(jìn)入洗膠槽,熱水返回?zé)崴拊傺h(huán)至 1#凝聚釜,向凝聚熱水罐中加入人工配制好的堿液,控制凝聚pH值為8~10。(4)洗膠槽中的 濕膠被水帶入2#振動(dòng)篩,在2#振動(dòng)篩中進(jìn)行膠水分離,然后進(jìn)入擠壓機(jī)中進(jìn)行擠壓脫水,控 制擠壓機(jī)機(jī)筒溫度為80~180 °C,機(jī)頭溫度升至90~110 °C后,控制擠壓機(jī)轉(zhuǎn)速0~200r/min,切 刀轉(zhuǎn)速0~1500 r/min。除掉膠中水份和微量溶劑。出料進(jìn)入流化床后,經(jīng)旋振冷卻提升機(jī)后 進(jìn)行稱量包裝。
[0003] 上述過程用一臺(tái)溶解釜;用兩臺(tái)搪瓷釜分別進(jìn)行預(yù)氯反應(yīng)和氯磺?;磻?yīng),使用 兩臺(tái)冷凝器對(duì)反應(yīng)尾氣進(jìn)行冷凝回流。采用膠液罐進(jìn)行膠液儲(chǔ)存;膠液栗至凝聚釜,采用雙 釜凝聚。得到的濕膠采用振動(dòng)篩脫水以后,經(jīng)洗膠槽的破碎與緩沖后再次進(jìn)行二次振動(dòng)篩 脫水。采用雙螺桿擠壓機(jī)擠壓。生產(chǎn)設(shè)備較多,流程長(zhǎng),生產(chǎn)周期長(zhǎng),成本較高,無法滿足市 場(chǎng)對(duì)多品種新牌號(hào)氯磺化聚乙烯需求。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004] 本發(fā)明為解決現(xiàn)有技術(shù)存在的問題,提供一種改進(jìn)的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),具 有設(shè)備少。流程短,為多品種新牌號(hào)、技術(shù)改造、技術(shù)開發(fā)提供了一個(gè)平臺(tái)。
[0005] 本發(fā)明技術(shù)方案如下:改進(jìn)的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),其特征是:反應(yīng)釜蓋上設(shè)有 帶進(jìn)料閥I的溶劑、引發(fā)劑的進(jìn)料管,插入反應(yīng)釜底的帶有二氧化硫進(jìn)料閥W、氯氣進(jìn)料閥 vni的進(jìn)料管,帶加料閥m的聚乙烯、終止劑進(jìn)料管,帶有氮?dú)獬淙腴yiv的充入管;設(shè)有蒸汽 夾套的反應(yīng)釜頂部與一臺(tái)冷凝器I側(cè)部入口相連,該冷凝器I側(cè)部出口與反應(yīng)器頂部相連, 并通過管線上閥n去現(xiàn)有裝置處理利用;熱水栗入口與熱水罐相連,熱水栗出口通過其管 線上出口閥VI與凝聚釜相連,并通過熱水栗出口閥閥VI前部出口管與帶有出口閥v的反應(yīng) 釜底部相連;凝聚釜側(cè)部出口經(jīng)振動(dòng)篩、熱水罐與熱水栗入口管線相連;凝聚釜頂部與一臺(tái) 冷凝器n側(cè)部入口相連,冷凝器n側(cè)部出口與回收罐相連;振動(dòng)篩與單螺桿擠壓機(jī)連接。
[0006] 本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有如下突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著進(jìn)步和積極效果: (1)在反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行預(yù)氯反應(yīng)、氯磺?;磻?yīng),砍掉了溶解釜,反應(yīng)產(chǎn)生的氣體進(jìn)入一 臺(tái)冷凝器進(jìn)行冷凝。用氮?dú)獬鋲捍婺z液栗輸送膠液。將雙釜凝聚改為單釜凝聚,將雙振動(dòng) 篩脫水改為單振動(dòng)篩脫水,取消了洗膠槽系統(tǒng):洗膠槽、擠壓熱水栗、擠壓熱水罐。
[0007] (2)減少了設(shè)備,縮短了流程,減少占地面積,大大降低了設(shè)備投資成本,同時(shí),利 用預(yù)氯反應(yīng)的余熱,為氯磺?;磻?yīng)提供熱量,減少了氯磺?;磻?yīng)的升溫步驟,節(jié)約了蒸 汽,取得明顯節(jié)能效果,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。為新品種和工藝優(yōu)化提供一個(gè)開發(fā)平臺(tái),同時(shí)也 可以為多品種多牌號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn),滿足市場(chǎng)需求提供了可能。
[0008] (3)本發(fā)明產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均符合氯磺化聚乙烯橡膠國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 30920-2014規(guī) 定。每釜批次產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間比現(xiàn)有技術(shù)縮短了 1~1.5小時(shí)。
[0009] (4)產(chǎn)品在設(shè)備內(nèi)淤積很少,基本可以做到零殘留;在切換牌號(hào)生產(chǎn)過程中,不需 要清理釜、罐,換水等操作。明顯節(jié)約能耗,縮小生產(chǎn)周期的同時(shí),還有效的節(jié)省了人力物力 的投入。
[0010] (5)本發(fā)明不僅可以做到為下游用戶提供多種牌號(hào)新產(chǎn)品,也可以為新牌號(hào)工業(yè) 化提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),同時(shí),也可以將工業(yè)化裝置生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行模擬,分析研究的 綜合流程,最終為解決問題提供支持。
【附圖說明】
[0011] 圖1為現(xiàn)有氯磺化聚乙烯生產(chǎn)工藝流程圖。
[0012] 圖2為本發(fā)明改進(jìn)的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng)示意圖。
[0013] 圖中,圖中,1、反應(yīng)釜,2、冷凝器,3、熱水栗,4、熱水罐,5、聚合釜,6冷凝器,7、回收 罐,8、振動(dòng)篩,9、擠壓機(jī),F(xiàn)I、溶劑和引發(fā)劑加入閥I,F(xiàn)2、冷凝器側(cè)部與回收處理利用單元間 閥II,F(xiàn)3、聚乙烯、終止劑投加閥m,F(xiàn)4、氮?dú)獬淙隝V,F(xiàn)5、反應(yīng)器出口閥V,F(xiàn)6、熱水栗出口閥 VI,F(xiàn)7、二氧化硫進(jìn)料閥VH,F(xiàn)8、氯氣進(jìn)料閥珊。
【具體實(shí)施方式】
[0014] 下面通過【具體實(shí)施方式】并結(jié)合附圖,對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步說明: 見附圖1,改進(jìn)的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),其特征是:反應(yīng)釜1蓋上設(shè)有帶進(jìn)料閥IF1的 溶劑、引發(fā)劑的進(jìn)料管,插入反應(yīng)釜底的帶有二氧化硫進(jìn)料閥WF7、氯氣進(jìn)料閥VIF8的進(jìn)料 管,加料閥IIIF3的聚乙烯、終止劑進(jìn)料管,帶有氮?dú)獬淙腴yIVF4的充入管;設(shè)有蒸汽夾套的 反應(yīng)釜1頂部與一臺(tái)冷凝器I側(cè)部入口相連,該冷凝器12側(cè)部出口與反應(yīng)器頂部相連,并通 過管線上閥IIF2與回收處理利用單元相連;熱水栗3入口與熱水罐4相連,熱水栗3出口通過 其管線上出口閥VIF6與凝聚釜2相連,并通過熱水栗3出口閥閥VIF6前部出口管與帶有出口 閥VF5的反應(yīng)釜底部相連;凝聚釜2側(cè)部出口經(jīng)振動(dòng)篩8、熱水罐7與熱水栗3入口管線相連; 凝聚釜2頂部與一臺(tái)冷凝器116側(cè)部入口相連,冷凝器116側(cè)部出口與回收罐4相連;振動(dòng)篩8 與單螺桿擠壓機(jī)9連接。
[0015] 所述的搪瓷釜反應(yīng)釜1、不銹鋼凝聚釜2。冷凝器112、冷凝器116為石墨冷凝器。
[0016] 下面通過實(shí)施例簡(jiǎn)要介紹一種操作方法: (1)經(jīng)加料閥IF 1向反應(yīng)釜1中加入64.3L的混合溶劑,通過加料閥IIIF3向反應(yīng)釜1加入 聚乙烯5kg,啟動(dòng)復(fù)合式攪拌器(上層平槳,下層為渦式),在控制攪拌速度為90r/min的條件 下,向反應(yīng)釜夾套內(nèi)通入蒸汽加熱,升溫到105~110°C,保溫1小時(shí),使聚乙烯充分溶解。接著 通過閥IF1向反應(yīng)釜1中加入5g引發(fā)劑偶氮二異丁腈;再通過帶有進(jìn)料閥VDIF8的插底管向釜 內(nèi)通入氯氣54min,控制氯氣流量為4kg/h。使聚乙稀發(fā)生預(yù)氯反應(yīng),預(yù)氯反應(yīng)過程中控制溫 度在105~110°C,壓力在0.26~0.28Mpa,反應(yīng)釜1頂部氣體經(jīng)冷凝器12冷凝液回流至反應(yīng)釜, 未凝氣經(jīng)閥IIF2去現(xiàn)有裝置處理利用。預(yù)氯反應(yīng)氯氣通入總量為3.5988kg(2)反應(yīng)完成后, 將反應(yīng)釜降溫至65~75°C,再加入等量的引發(fā)劑偶氮二異丁腈,再通過帶有進(jìn)料閥VDIF8、閥 VDF7的插底管通入氯氣、二氧化硫的混合氣體13min,控制二氧化硫流量為3kg/h,氯氣流量 為5kg/h。然后,停止通二氧化硫,再繼續(xù)通氯氣約lOmin,控制氯氣流量為4kg/h。使聚乙稀 發(fā)生氯化、氯磺?;磻?yīng)。氯化、氯磺酰化過程中控制反應(yīng)溫度在65~75°C,壓力在0.06~ 0.08Mpa。前述的氯化、氯磺?;磻?yīng)二氧化硫通入總量為0.65kg,氯氣通入總量為 1.753kg。反應(yīng)完成后降溫,取樣分析膠液組成符合要求,經(jīng)加料閥IIIF3向反應(yīng)釜1中加入 260g的終止劑環(huán)氧樹脂,攪拌使終止劑與膠液充分混合1小時(shí)后,停止攪拌;(3)經(jīng)氮?dú)獬淙?IVF4向反應(yīng)釜1充入氮?dú)猓瑢⒎磻?yīng)釜中的膠液經(jīng)閥IVF4與89~95 °C水混合后壓入凝聚釜中進(jìn) 行凝聚,凝聚釜中的濕膠進(jìn)入振動(dòng)篩中脫水,凝聚釜釜頂氣體經(jīng)冷凝器116的冷凝液去回收 罐4并返到現(xiàn)有裝置利用,同時(shí),在振動(dòng)篩入口處手動(dòng)加入配制好的堿液,控制凝聚pH值為8 ~10〇
[0017] (4)向擠壓機(jī)筒內(nèi)通入蒸汽對(duì)擠壓機(jī)進(jìn)行升溫加熱,當(dāng)機(jī)筒溫度升至140~145°C, 機(jī)頭溫度升至110~115°C后,開啟擠壓機(jī),控制擠壓機(jī)轉(zhuǎn)速300r/min,切刀轉(zhuǎn)速180 r/min。 逐漸向擠壓機(jī)中加入濕膠,加料過程中,控制機(jī)筒電流在30±2A。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行擠壓脫水。得 到符合要求的氯磺化聚乙烯產(chǎn)品,取樣分析。
[0018]依據(jù)氯磺化聚乙烯橡膠國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 30920-2014的規(guī)定,對(duì)一種新品種進(jìn)行氯 磺化聚乙烯氯、硫含量,拉伸強(qiáng)度,伸長(zhǎng)率,烯門尼粘度測(cè)定,其結(jié)果列入表1: 表1.本發(fā)明合成的新品種技術(shù)指標(biāo)表

從表1可以看出,利用本發(fā)明改進(jìn)的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),生產(chǎn)新牌號(hào)產(chǎn)品的技術(shù)指 標(biāo)符合氯磺化聚乙烯橡膠國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 30920-2014標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
[0019] 表2.同一品種進(jìn)行4批次實(shí)驗(yàn),工藝參數(shù)表

表3.對(duì)應(yīng)上表2工藝參數(shù)合成的新品種,分析結(jié)果表:

從上表2、表3可見,用本發(fā)明改進(jìn)的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),產(chǎn)出的新品種技術(shù)指標(biāo), 符合氯磺化聚乙烯橡膠國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 30920-2014標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,驗(yàn)證了生產(chǎn)穩(wěn)定性和重復(fù)性。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.改進(jìn)的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),其特征是:反應(yīng)釜蓋上設(shè)有帶進(jìn)料閥I的溶劑、引發(fā) 劑的進(jìn)料管,插入反應(yīng)釜底的帶有二氧化硫進(jìn)料閥νπ、氯氣進(jìn)料閥珊的進(jìn)料管,帶加料閥m 的聚乙烯、終止劑進(jìn)料管,帶有氮?dú)獬淙腴yiv的充入管;設(shè)有蒸汽夾套的反應(yīng)釜頂部與一臺(tái) 冷凝器I側(cè)部入口相連,該冷凝器I側(cè)部出口與反應(yīng)器頂部相連,并通過管線上閥π去現(xiàn)有 裝置處理利用;熱水栗入口與熱水罐相連,熱水栗出口通過其管線上出口閥VI與凝聚釜相 連,并通過熱水栗出口閥閥VI前部出口管與帶有出口閥v的反應(yīng)釜底部相連;凝聚釜側(cè)部 出口經(jīng)振動(dòng)篩、熱水罐與熱水栗入口管線相連;凝聚釜頂部與一臺(tái)冷凝器π側(cè)部入口相連, 冷凝器π側(cè)部出口與回收罐相連;振動(dòng)篩與單螺桿擠壓機(jī)連接。
【專利摘要】改進(jìn)的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),反應(yīng)釜蓋上設(shè)有帶進(jìn)料閥Ⅰ的溶劑、引發(fā)劑進(jìn)料管,插入反應(yīng)釜底的帶有二氧化硫進(jìn)料閥Ⅶ、氯氣進(jìn)料閥Ⅷ的進(jìn)料管,帶加料閥Ⅲ的聚乙烯、終止劑進(jìn)料管,帶有氮?dú)獬淙腴yⅣ的充入管;設(shè)有蒸汽夾套反應(yīng)釜頂部與一臺(tái)冷凝器Ⅰ側(cè)部入口相連,該冷凝器Ⅰ側(cè)部出口與反應(yīng)器頂部相連,通過管線上閥Ⅱ去現(xiàn)有裝置處理利用;熱水泵入口與熱水罐相連,熱水泵出口通過其管線上出口閥Ⅵ與凝聚釜相連,并通過熱水泵出口閥閥Ⅵ前部出口管與帶有出口閥Ⅴ的反應(yīng)釜底部相連;凝聚釜側(cè)部出口經(jīng)振動(dòng)篩、熱水罐與熱水泵入口管線相連;凝聚釜頂部與一臺(tái)冷凝器Ⅱ側(cè)部入口相連,冷凝器Ⅱ側(cè)部出口與回收罐相連;振動(dòng)篩與單螺桿擠壓機(jī)連接。
【IPC分類】C08F10/02, C08F8/38
【公開號(hào)】CN105713117
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201610114799
【發(fā)明人】姜城, 王原欽, 劉焱楠, 曹寶華, 蔣藺, 胡志剛, 奚昊, 于新亮, 魯長(zhǎng)鎖, 姚鑠
【申請(qǐng)人】中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司
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  • 訪客 來自[越南] 2019年03月17日 18:24
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