[0023] 下面對LF爐精煉工序工藝過程簡要描述如下: I、LF爐精煉的主題目的是脫氧到(FeO+MnO)彡1%,造還原澄,造成白澄,形成還原性氣 氛后脫硫。
[0024] (2)、擴散脫氧;生成的產物要以氣體為主,即不污染鋼液,又有利于減少鋼中夾雜 物含量。其反應是: SiC + 3[0]] = (SO2) + {C0}; CaC2+ 3[0] = (CaO) + 2 {C0} 〇
[0025] 降低爐渣氧化性,防止鋼水的二次氧化,其反應是: SiC + 3 (FeO) = (SO2) + {CO} + 3 [Fe]; CaC2+ 3 (FeO) = (CaO) + 2 {CO) + 3 [Fe]; 由于爐渣氧化性降低,可以促進鋼水脫硫。
[0026] :?、沉淀脫氧,生成的產物以Al2O3為主。通過吹氬攪拌加速大顆粒Al 203聚集上 浮排出,精煉后期再進行鈣處理,改變Al2O 3形態(tài)。鈣處理應保持W(Ca)/V(Al)比在0.09~ 0. 12范圍內,使之形成低熔點液態(tài)狀12Ca07A1203很容易地上浮排除。對于低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼, 通過鈣處理,產物易于上浮排除純凈了鋼水,改善了可澆性。
[0027] S:、鋼包頂渣改質,針對鋁鎮(zhèn)靜的低碳或超低碳鋼可在鋼水完全脫氧后,對鋼包 的頂渣進行脫氧改質,改質劑一般采用含Al和CaO等的復合材料,可有效的降低爐渣的氧 化性,降低鋼水的全氧量: 2A1 + 3 (FeO) = (A1203) + 3Fe ; 3Fe0 + 2 [Al] = 3 [Fe] + (Al2O3); 3Mn0 + 2 [Al] = 3 [Μη] + (Al2O3); FeO + SiC = [Fe] + [Si] + {C0}。
[0028] 鋼中酸溶鋁與頂渣中SiO2的化學造成回硅的反應式: 3 (SiO2) + 4 [Al] = 3 [Si] + 2 (Al2O3); AG0 = -658 027. 31 + 107. IT J / mol〇
[0029] 轉爐出鋼下渣量和吹氬后鋼水酸溶鋁含量對硅含量影響很大,隨著轉爐下渣量和 鋼中酸溶鋁含量的增加,鋼水硅含量明顯增加。要想把鋼水w([ Si ])穩(wěn)定控制在〈0.03% 以下,轉爐出鋼下渣量必須控制在3kg/t以內;同時,鋼水酸溶鋁的質量分數(shù)不能超過 0.025%。由此可見,在鋼水[Si]〈0. 03%,保證不回硅相當困難,那么采取適當調整鋼水中
[Si]含量的措施,在鋼種成分范圍允許的條件下,調整0.04%彡[Si]彡0.06%這個理想范 圍內,實現(xiàn)了鋼水避免后期形成Al2O3夾雜的條件,有效地保證了鋼水的流動性。
[0030] 其關鍵控制步驟是: 轉爐工序:促進2[A1] + 3[0] - Al2O3丨,盡量脫氧,避免或阻止[Si] + 2[0] - SiO2(S)反應的發(fā)生,同時轉爐做好出鋼擋渣工作,避免或減少轉爐下渣帶入的 Si02 量。
[0031] 精煉工序:促進[Si] + 2[0] - SiO2(S)此平衡,避免 SiO2(S) - [Si]+2[0], 2 [Al]十 3 [0] - Al2O3 I。
[0032] 為此,規(guī)定鋼水中[Si]含量的下限要求,調整鋼水中[Si]含量不低于0. 04wt% ; 而且,[Si]含量越低材質的冷墩性能越好,因此[Si]含量最好控制在0. 04~0. 06wt%。
[0033] 實施例:本控制低碳低硅冷鐓鋼鋼水回硅反應的方法的具體工藝如下所述。
[0034] (1)轉爐工序:出鋼不加含硅的合金脫氧合金化,轉爐出鋼不加硅鐵的合金脫氧合 金化;轉爐工序首先將廢鋼鐵水裝入轉爐里吹煉,轉爐加入石灰、白云石和礦石等吹煉,轉 爐渣堿度控制到3. 0以上,吹煉終點[C]%在0. 05~0. 06、[Si]%在0. 01~0. 03、[Μη]%在 0· 05~(λ 14、[Ρ]%彡(λ 020、[S]%彡(λ 03,終點溫度控制在1630°C~1640°C,加不含硅的 合金脫氧合金化,再加入鋁鈣鋇終脫氧,同時加入含鋁的渣洗料,脫氧合金化后爐后吹氬。 轉爐出鋼采取滑板擋渣,下渣量控制在5Kg/t以內。
[0035] (2)精煉工序:LF爐精煉加硅鐵調整鋼水硅含量不低于0. 04%。LF爐分三次加入 活性石灰8~10Kg/t,螢石I. 0~I. 5Kg/t,下電極加熱,保證鋼包底吹良好,造堿性渣,成 白渣后堿度、粘度合格后保持15分鐘,白渣堿度一般控制在4~6左右,此過程鋼水溫度加 熱到目標要求后,喂鈣線變性處理,凈吹不低于10分鐘后出站進行澆鑄。
[0036] (3)連鑄工序:重點做保護澆注,防止二次氧化污染鋼水,措施包括鋼包、中間包加 覆蓋劑,加蓋,鋼包到中間包采用長水口,氬封保護澆鑄,中間包到結晶器采用侵入式水口, 保護渣澆鑄。選擇合適的包襯、覆蓋劑和保護渣等,避免或減少澆注過程中鋼水中鋁、硅與 空氣、包襯、爐渣等接觸而產生氧化損失,提高了鋼水清潔度。
[0037] (4)本實施例的實施效果:A、因鋼水不流造成回爐量降低了 80%以上,以前每月約 生產20000噸的低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼,回爐約為1000噸左右,采取此項發(fā)明后降低到每月不 超過200噸。
[0038] B、鑄坯夾雜檢驗:對采取此項發(fā)明前后低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼的夾雜物控制情況,取 鑄坯樣進行人工粗磨、細磨、精磨、拋光后,采用掃描電鏡觀察夾雜物的形貌和尺寸,并采用 能譜儀對夾雜物的成分進行檢測比對。
[0039] 圖i和圖2是使用本方法前鑄坯樣中的簇狀Al2O3夾雜和單體Al 2O3夾雜;由圖1、 2可見,使用本方法前在鑄坯樣中發(fā)現(xiàn)大量單體Al2O 3和連續(xù)、簇狀Al2O3聚集群,單個分布, 塊狀,形狀不規(guī)則,大小5um左右;連續(xù)、簇狀組成單體多呈條狀或不規(guī)則塊狀的夾雜物,大 小 20um ~40um。
[0040] 圖3和圖4是使用本方法后鑄坯樣中的簇狀Al2O3夾雜和單體Al2O 3夾雜;由圖3、 4可見,采用本方法后取鑄坯樣檢驗,連續(xù)、簇狀Al2O3聚集群已經不見,只有少量單個分布, 塊狀、形狀不規(guī)則,大小1~3um左右Al 2O3夾雜,完全滿足生產和質量的要求。
【主權項】
1. 一種控制低碳低硅冷鐓鋼鋼水回硅反應的方法,其包括轉爐工序和精煉工序,特征 在于:所述轉爐工序中,Si含量不大于0. 03% ;所述精煉工序,精煉成白渣后再加入硅鐵,使 得鋼水精煉后出站Si含量控制在0. 04~0. 10wt%。2. 根據(jù)權利要求1所述的控制低碳低硅冷鐓鋼鋼水回硅反應的方法,其特征在于:所 述鋼水精煉后出站Si含量控制在0. 04~0. 06wt%。3. 根據(jù)權利要求1或2所述的控制低碳低硅冷鐓鋼鋼水回硅反應的方法,其特征在于: 所述轉爐工序中,出鋼采取滑板擋渣,下渣量控制在5Kg/t以內。4. 根據(jù)權利要求1或2所述的控制低碳低硅冷鐓鋼鋼水回硅反應的方法,其特征在于: 所述轉爐工序,采取含鋁脫氧劑脫氧。
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種控制低碳低硅冷鐓鋼鋼水回硅反應的方法,其包括轉爐工序和精煉工序,所述轉爐工序中,Si含量不大于0.03%;所述精煉工序,精煉成白渣后再加入硅鐵,使得鋼水精煉后出站Si含量控制在0.04~0.10wt%。本方法通過控制鋼水在不同工序、不同時間段,即轉爐工序和精煉工序不同的硅含量,實現(xiàn)鋼水的不回硅或微量回硅,精煉后期降低形成彌散狀固態(tài)Al2O3的幾率,從而實現(xiàn)純凈鋼水,降低鋼水不流事故率,提高鑄坯質量,實現(xiàn)生產穩(wěn)定順行,降低工序成本。采用本發(fā)明可降低回爐鋼水90%左右,效益可觀,同時能有效的降低鋼材中的夾雜量;可使鋼水不流事故率降低95%以上,生產長久持續(xù)穩(wěn)定,質量穩(wěn)定提升,質量異議降低了75%以上。
【IPC分類】C21C7/06, C21C5/28, C21C5/30
【公開號】CN104911293
【申請?zhí)枴緾N201510223050
【發(fā)明人】鄧建軍, 張守偉, 楊海濱, 孫彩鳳, 李德輝, 王韶華, 楊森
【申請人】河北鋼鐵股份有限公司邯鄲分公司
【公開日】2015年9月16日
【申請日】2015年5月5日