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一種控制貨叉運動精度的方法

文檔序號:8143970閱讀:403來源:國知局
專利名稱:一種控制貨叉運動精度的方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬機械運動控制領(lǐng)域,涉及一種控制貨叉運動精度的方法。
背景技術(shù)
目前,高架立體倉庫由于節(jié)省空間、便于統(tǒng)計、存取方便快捷、降低勞動強度、節(jié)約人力成本等優(yōu)點而廣泛使用。堆垛機做為關(guān)鍵的存取設(shè)備,要求具有單雙向雙工位或單工位存取物料的功能?;诖朔N要求設(shè)計了多級負(fù)荷伸縮裝置(以下簡稱貨叉),可以實現(xiàn)上述功能。常用的貨叉主要由下叉、中叉、上叉、傳動組件、傳力組件組成。由于貨叉屬于高精密部件,運行過程中定位的精度要求很高,所以設(shè)計了由叉體的滑槽、軸承和導(dǎo)向塊組成的定位裝置。其中軸承主要實現(xiàn)各叉體的上下定位,導(dǎo)向塊主要實現(xiàn)各叉體的左右定位。為防止貨叉在運行時左右晃動、卡滯、爬行,所有導(dǎo)向塊裝配后需要再加工,以保證導(dǎo)向塊的平面度和尺寸公差要求。然而,由于導(dǎo)向塊是尼龍材質(zhì),受環(huán)境溫度因素的影響而熱脹冷縮,導(dǎo)致導(dǎo)向塊和貨叉接觸面之間的距離增大或縮小,不能滿足尺寸公差的要求(0. 17 0. 22mm),出現(xiàn)貨叉在運行時左右晃動、卡滯、爬行現(xiàn)象,降低了貨叉的定位精度,故障發(fā)生率較高,極大影響了堆垛機的運行效率,不能達(dá)到導(dǎo)向塊的設(shè)計初發(fā)。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明目的在于提供一種控制貨叉運動精度的方法。本發(fā)明通過改變導(dǎo)向塊結(jié)構(gòu)和控制方式,使其適應(yīng)環(huán)境溫度變化,達(dá)到本發(fā)明目的。本發(fā)明原理在溫度高時,導(dǎo)向塊和貨叉接觸面之間的距離減小(小于0. 17mm), 摩擦力f增大,需要滿足貨叉獲得的力F大于摩擦力f。如公式1所示公式1 F > f= U N ,根據(jù)公式1所示,減小接觸面的正壓力N,減小接觸面的摩擦系數(shù)μ,增加貨叉動力F,可以滿足貨叉定位準(zhǔn)確、運行平穩(wěn)的設(shè)計初衷。在溫度低時,導(dǎo)向塊和貨叉接觸面之間的距離增大(大于0. 22mm),需要減少導(dǎo)向塊和貨叉接觸面之間的距離,滿足尺寸公差的要求。具體技術(shù)方案如下首先在與貨叉相接觸的導(dǎo)向塊一側(cè)垂直打孔,使孔成行、列均勻分布,使內(nèi)部應(yīng)力向各個孔分散,改變原來因溫度變化造成的內(nèi)部應(yīng)力向外或向內(nèi)分散的缺陷,形成隨溫度的變化,各個孔增大或縮小,能極大地降低導(dǎo)向塊表面上的熱脹冷縮現(xiàn)象。在環(huán)境溫度高時,減少接觸面的正壓力,防止出現(xiàn)卡滯現(xiàn)象;在環(huán)境溫度低時,減少接觸面的收縮量,防止出現(xiàn)左右晃動現(xiàn)象,滿足導(dǎo)向塊的尺寸公差的要求。并且在導(dǎo)向塊的孔中注入潤滑油,克服了原來貨叉運行時易將接觸面潤滑油帶走的缺陷,此改進(jìn)能使導(dǎo)向塊孔中的潤滑油持續(xù)向接觸面補充,使接觸面保持一定厚度的油膜,防止接觸面摩擦系數(shù)的加大,保持運動時表面摩擦力的最小化。貨叉在運動過程中,需要及時停止、準(zhǔn)確定位,所以要求傳動電機在停止定位點附近很小的范圍內(nèi)以很低的速度運行,防止因速度高造成制動距離長導(dǎo)致的定位不準(zhǔn)現(xiàn)象。為了控制貨叉的速度,一般采用變頻器調(diào)速的方式,然而在5Hz以下的頻率和低速運行情況下,電機的最大轉(zhuǎn)矩將急劇降低,在環(huán)境溫度高時(接觸面摩擦力會加大),不能克服摩擦阻力造成爬行和卡滯現(xiàn)象。本發(fā)明改變原來的由45Hz向3. 5Hz兩速轉(zhuǎn)換的控制方式, 逐漸平穩(wěn)降低頻率,使傳動電機的最大轉(zhuǎn)矩變化曲線平緩,并在最后的10mm,將頻率降為 3. 5Hz,依靠電機的慣性克服較大的摩擦阻力,在定位點準(zhǔn)確定位。本發(fā)明優(yōu)點在于,針對現(xiàn)有的貨叉導(dǎo)向塊適應(yīng)環(huán)境溫度變化能力差,使貨叉不能平穩(wěn)運行,定位不準(zhǔn)問題,本發(fā)明進(jìn)行了較為詳細(xì)的研究和試驗,通過改造導(dǎo)向塊的結(jié)構(gòu), 改變貨叉的運行控制方式實現(xiàn)了本發(fā)明目的。該方法擴(kuò)大了導(dǎo)向塊適應(yīng)的溫度范圍,適于-10°C 50°C。運行結(jié)果表明該方法克服了貨叉運行時左右晃動、卡滯、爬行等現(xiàn)象,保證了貨叉的穩(wěn)定運行,定位準(zhǔn)確,滿足尺寸公差0. 17-0. 22mm的要求,極大降低了故障發(fā)生率,提高了生產(chǎn)的穩(wěn)定連續(xù)性,為提升生產(chǎn)效率創(chuàng)造了極為有利的條件,減輕了維修人員的勞動強度。該發(fā)明操作簡單,投入少,具有很好的工業(yè)應(yīng)用價值和推廣應(yīng)用前景。


圖一導(dǎo)向塊改造前后內(nèi)部應(yīng)力圖,圖中(a)是改造前的內(nèi)部應(yīng)力示意圖,(b)是改造后的內(nèi)部應(yīng)力分布示意圖二 本發(fā)明改造后導(dǎo)向塊結(jié)構(gòu)示意圖,圖中1為導(dǎo)向塊,2為通孔;3為導(dǎo)向條安裝螺
孔;
圖三電機在不同頻率調(diào)速下的機械特性圖,圖中橫軸M是電機輸出轉(zhuǎn)矩,縱軸η是電機轉(zhuǎn)速,Mm是電機最大轉(zhuǎn)矩,曲線fl是45Hz下的電機機械特性,曲線f5是4. 5Hz下的電機機械特性,曲線f6是3. 5Hz下的電機機械特性;
圖四機械摩擦阻力隨環(huán)境溫度的變化圖,圖中橫軸M是摩擦阻力力矩,縱軸T是環(huán)境溫度,M2是溫度范圍內(nèi)最高溫度T2對應(yīng)的摩擦阻力力矩,Ml是溫度范圍內(nèi)最低溫度Tl對應(yīng)的摩擦阻力力矩;
圖五電機機械特性和負(fù)載范圍疊加圖,圖中D是最小摩擦阻力力矩曲線和f6曲線的 ; ,
圖六電機在高低兩速控制模式下的各個位置上最大轉(zhuǎn)矩突變曲線和摩擦阻力力矩范圍疊加圖,圖中原點ο是貨叉定位點,橫軸M是電機轉(zhuǎn)矩,縱軸L是貨叉和定位點的距離,Ml 和M2是摩擦阻力力矩范圍曲線,Mm是電機最大轉(zhuǎn)矩突變曲線; 圖七平緩最大轉(zhuǎn)矩突變曲線后的效果圖; 圖八應(yīng)用本發(fā)明后適應(yīng)的溫度范圍擴(kuò)大效果圖。
具體實施例方式下面結(jié)合附圖和具體研究過程、實施方法對本發(fā)明做進(jìn)一步詳細(xì)描述。 實施例1、改造導(dǎo)向塊結(jié)構(gòu),減小導(dǎo)向塊因熱脹冷縮造成的形變
在發(fā)現(xiàn)貨叉卡滯現(xiàn)象后,本發(fā)明曾考慮磨削導(dǎo)向塊的接觸面,經(jīng)過分析這種加工方法不能保證接觸面的平面度,也僅僅是適應(yīng)當(dāng)前的環(huán)境溫度。如果保障溫度高時不出現(xiàn)卡滯現(xiàn)象,就會造成在溫度低時接觸面之間的距離超出尺寸公差的上限,造成貨叉的左右晃動量加大。這種加工方法只是將導(dǎo)向塊適應(yīng)的溫度范圍向上或向下平移,而不能擴(kuò)大導(dǎo)向塊適應(yīng)的溫度范圍,為此本發(fā)明決定改造導(dǎo)向塊的結(jié)構(gòu)。本發(fā)明做了兩種改造方式第一種是在接觸面上銑槽,第二種是在接觸面上打孔,并分別做實驗。實驗結(jié)果表明,第二種改造方式更好,究其原因是因為在接觸面上銑槽不能有效改變導(dǎo)向塊內(nèi)部的應(yīng)力方向,而在導(dǎo)向塊接觸面上打孔,使內(nèi)部應(yīng)力方向向孔的中心分散,從而使孔隨溫度的變化而增大或縮小, 極大降低導(dǎo)向塊表面上的熱脹冷縮現(xiàn)象。可以理解為在接觸面上降低了導(dǎo)向塊的膨脹系數(shù),擴(kuò)大了導(dǎo)向塊適應(yīng)的溫度范圍,滿足導(dǎo)向塊的尺寸公差的要求。如附圖一所示,在圖(a) 中應(yīng)力F1,在(b)中分解為F1、F2、F3,使Fl大幅度減小,從而極大地降低了導(dǎo)向塊表面的熱脹冷縮現(xiàn)象。因在接觸面上打孔,會減少接觸面的有效接觸面積。為了保障導(dǎo)向塊的定位作用, 經(jīng)過試驗,有效接觸面積減少不能超過25%。優(yōu)選在50 X 24mm的導(dǎo)向塊接觸面上,孔的直徑、分布和數(shù)量如附圖二所示孔的數(shù)量是11個,直徑是5mm,既滿足設(shè)計要求,又不過多減少有效接觸面積;孔的分布為三行,各孔錯開均勻排列,使內(nèi)部應(yīng)力分散均勻。2、改變接觸面潤滑方式,有效防止表面摩擦系數(shù)的增大
在沒有改造導(dǎo)向塊之前,潤滑油只能涂抹在接觸面表面,形成一層較薄的油膜。隨著貨叉的運行,逐漸地將接觸面的潤滑油帶走,使接觸面的油膜變薄直至為零,如此,容易使接觸面的摩擦系數(shù)逐漸加大,增大接觸面的摩擦阻力。本發(fā)明改造導(dǎo)向塊后,又在導(dǎo)向塊接觸面上涂抹潤滑油,同時將潤滑油注入導(dǎo)向塊的孔中,隨著貨叉對導(dǎo)向塊的擠壓,孔中的潤滑油會向接觸面補充,補償貨叉帶走的潤滑油,始終保持接觸面油膜的厚度,保持接觸面摩擦系數(shù)的最小化。3、改變電機運行控制方式,控制不同位置的電機轉(zhuǎn)矩
為了保障貨叉的穩(wěn)定運行,需要電機在啟動時高速(電機頻率為45Hz)運行,提供足夠大的啟動轉(zhuǎn)矩,并且快速運行;定位時低速運行(電機頻率為3. 5Hz),為避免因電機的速度慣性無法在定位點準(zhǔn)確定位,通常采用變頻器調(diào)速模式控制電機轉(zhuǎn)速。電機在變頻調(diào)速時的機械特性如附圖三所示fl是45Hz下的機械特性,f6是3. 5Hz下的機械特性。而貨叉摩擦阻力力矩隨溫度變化的范圍如附圖四所示。將電機在變頻調(diào)速時的機械特性和摩擦阻力力矩隨溫度變化的范圍相疊加,形成附圖五所示的不同頻率下電機轉(zhuǎn)矩克服摩擦阻力力矩范圍的示意圖。從附圖五可以看出, 當(dāng)電機頻率為3. 5Hz時,無法克服溫度范圍內(nèi)最大摩擦阻力力矩。而矢量變頻器或調(diào)高低頻時的電壓等都是為了啟動時克服較大負(fù)載阻力時采用的方法,速度是逐漸增加,電機轉(zhuǎn)矩做的是正作用,而貨叉變頻減速過程中,速度是逐漸減少,低速區(qū)增大力矩會對制動造成沖量沖擊,甚至因為電機轉(zhuǎn)矩過大造成制動效果不好,從而使定位不穩(wěn),較大的轉(zhuǎn)矩在制動時做的是反作用。所以不宜采用上述方法。本發(fā)明將電機在變頻減速過程中(從45Hz到3. 5Hz)在不同位置上(與定位點的距離)的最大轉(zhuǎn)矩變化,結(jié)合附圖四,繪成最大轉(zhuǎn)矩變化圖,如附圖六所示可以看出,在與定位點較遠(yuǎn)的距離電機最大轉(zhuǎn)矩較早突變,小于摩擦阻力力矩,電機自身動能不能克服摩擦力所作的功(電機慣性不能克服較長的摩擦距離)。如公式2所示公式 2: I^mF2K (f-F;)
電機進(jìn)入低速區(qū)到電機自身動能為零時(電機停轉(zhuǎn)),不能到達(dá)定位點,這是卡滯現(xiàn)象的物理描述。本發(fā)明將Mm曲線在距定位點較短的距離上進(jìn)行平緩,如附圖七所示,
在Ll處使電機頻率為3. 5Hz,進(jìn)入電機最大轉(zhuǎn)矩小于摩擦阻力力矩區(qū),使電機動能 . ―丨
l/2*mV"> Cf-F) +Li ,靠電機的慣性克服最后的距離L1的摩擦阻力,消除貨叉卡滯現(xiàn)象,同時可以減少對制動的沖擊。本發(fā)明原理是,在Ll段距離上,利用摩擦阻力對電機的制動作用提前制動,此時
摩擦阻力的效果是正作用,前提是電機動能lu^njr> '· f~F ^lI ,根據(jù)上述
原理并經(jīng)試驗,確定變頻器調(diào)速為以下三種情況
當(dāng)貨叉位置與定位點的距離大于100mm,變頻器輸出頻率為45Hz ; 當(dāng)貨叉位置與定位點的距離小于10mm,變頻器輸出頻率為3. 5Hz ; 當(dāng)貨叉位置與定位點的距離在IOOmm到IOmm之間,變頻器輸出頻率Y為公式3所示 公式 3 :Y= (L-10) + (100-10) X (45-4. 5) +4. 5 = (L-IO) +90X40.5+4.5
= (L-IO) Χ0. 45+4. 5 ; 公式3表明,在IOOmm到IOmm之間,變頻器輸出頻率隨位置的變化而等比變化,在 IOOmm到IOmm之間,最小頻率是4. 5Hz,保障在這個區(qū)間的電機轉(zhuǎn)矩大于摩擦阻力力矩。 Ll=IOmm,4. 5Hz時的電機機械特性見附圖三中的f5。在滿足克服最大摩擦阻力力矩M2的條件下,若環(huán)境溫度降低,摩擦阻力力矩降到 Ml時,在最后10mm,電機穩(wěn)定運行在附圖五所示的f6曲線和Ml線的相交點,此時摩擦阻力力矩和電機轉(zhuǎn)矩相等,制動時只消除電機本身動能,此時電機對制動的沖量很小,完全滿足穩(wěn)定制動的要求。4、應(yīng)用本發(fā)明后達(dá)到的效果如圖八所示 在應(yīng)用本發(fā)明前,適應(yīng)的溫度變化范圍是Tl ; 改造導(dǎo)向塊結(jié)構(gòu)后,適應(yīng)的溫度變化范圍是T2 ; 改變潤滑方式后,適應(yīng)的溫度變化范圍是T3 ;
改變控制方式后,將溫度范圍上限擴(kuò)大了 T4,適應(yīng)的溫度變化范圍是T5 ; 全面應(yīng)用本發(fā)明后,在滿足安裝尺寸公差的前提下,隨著適應(yīng)溫度范圍的擴(kuò)大,完全解決貨叉卡滯現(xiàn)象,同時防止出現(xiàn)貨叉左右晃動現(xiàn)象,達(dá)到了本發(fā)明目的。
權(quán)利要求
1.一種控制貨叉運動精度的方法,其特征在于,進(jìn)行了如下技術(shù)改進(jìn)(1)改造導(dǎo)向塊結(jié)構(gòu)在導(dǎo)向塊接觸面上打孔,使其內(nèi)部應(yīng)力向孔的中心分散;同時,控制孔的直徑、數(shù)量和分布,保障有效接觸面積的減少不超過導(dǎo)向塊接觸面的25% ; (2)改變導(dǎo)向塊接觸面潤滑方式在其接觸表面涂抹潤滑油,同時將潤滑油注入導(dǎo)向塊的孔中,通過運動擠壓保持接觸面油膜的厚度,保持接觸面摩擦系數(shù)的最小化;(3)改變運動控制方式當(dāng)貨叉位置與定位點的距離大于100mm,變頻器輸出頻率為45Hz ;當(dāng)貨叉位置與定位點的距離小于10mm,變頻器輸出頻率為3. 5Hz ;在IOOmm到IOmm之間,變頻器輸出頻率隨位置的變化在45Hz_4. 5Hz 之間等比變化。
2.如權(quán)利要求1所述的一種控制貨叉運動精度的方法,其特征在于,導(dǎo)向塊上孔的分布為三行,各孔錯開均勻排列,孔徑為5mm。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種控制貨叉運動精度的方法,屬機械運動控制領(lǐng)域。該方法通過改造導(dǎo)向塊機械結(jié)構(gòu)、改變潤滑方式、改變控制運動方式,使貨叉制動更為平穩(wěn)。該方法能很好地控制貨叉運動精度,克服了貨叉運行時左右晃動、卡滯、爬行等現(xiàn)象,保證了貨叉的穩(wěn)定運行,定位準(zhǔn)確,滿足尺寸公差0.17~0.22mm的要求,極大降低了故障發(fā)生率,提高了生產(chǎn)的穩(wěn)定連續(xù)性,為提升生產(chǎn)效率創(chuàng)造了極為有利的條件,減輕了維修人員的勞動強度。該發(fā)明操作簡單,投入少,具有很好的工業(yè)應(yīng)用價值和推廣應(yīng)用前景。
文檔編號B66F9/24GK102485635SQ20101057277
公開日2012年6月6日 申請日期2010年12月4日 優(yōu)先權(quán)日2010年12月4日
發(fā)明者付永民, 呂建華, 李朝陽, 郭海全, 郭越 申請人:河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司
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