專利名稱:無潤滑氮氣壓縮機的制作方法
技術領域:
本實用新型為無潤滑氮氣壓縮機,屬制冷技術中制取高純氮氣的壓縮機結構改進。
工業(yè)上制取氮氣的方法大都是以空氣為原料,用深度冷凍法,先將空氣液化,再利用氧、氮的沸點差、經(jīng)精餾、換熱分離氮氣,經(jīng)壓縮后,通過干燥器除去壓氮,由于潤滑帶入氮氣中的空氣,使壓縮充瓶的氮氣純度和露點達不到要求。目前一般用膜壓機壓氮可以達到純度要求,但投資大,很不經(jīng)濟合理。
本實用新型的目的是提供一種無潤滑氮氣壓縮機,能滿足壓縮高純度,低露點氮氣的要求,且節(jié)省投資,效益明顯。
本實用新型所述的無潤滑氮氣壓縮機主要由純氮進入管道(1)、增壓器(2)、純氮輸送管道(3)、一級壓縮組合件(4)、二級壓縮組合件(5)、三級壓縮組合件(6)、分離器(7)、純氮出口管道(8)、飛輪(9)、曲軸箱體(10)、連接管道(11),等組成。所述的一級壓縮組合件(4)上含有純氮輸送管道(3),一級進氣閥門(12),進氣閥門蓋(13),閥門固定罩(14),一級氣缸體(15),一級氣缸頭本體(16)。
附圖繪出了本實用新型的結構示意圖
圖1為無潤滑氮氣壓縮機的整機結構示意圖。
圖2為無潤滑氮氣壓縮機的一級壓縮組合件的局部結構剖視圖。
圖中,1為純氮進入管道、2為增壓器、3為純氮輸送管道、4為一級壓縮組合件、5為二級壓縮組合件、6為三級壓縮組合件、7為分離器、8為純氮出口管道、9為飛輪、10為曲軸箱體、11為連接管道、12為一級進氣閥門、13為進氣閥門蓋、14為閥門固定罩、15為一級氣缸體、16為一級氣缸頭本體。
以下結合實施例對本實用新型作進一步描述。
從分餾塔出來的高純度氮氣經(jīng)純氮進入管道(1)進入增壓器(2),經(jīng)純氮輸送管道(3)進入一級壓縮組合件(4),經(jīng)一、二、三級壓縮組合件,由飛輪(9)帶動曲軸箱體(10)中的氣缸體上下運動、壓縮,得到15MPa的氮氣,并由純氮出口管道(8)充入鋼瓶。
連接管道(11)從增壓器(2)連通至一級進氣閥門(12),利用壓縮機壓縮時產(chǎn)生的負壓,來提高氮氣壓縮時的一級進氣閥門,得到高純度、低露點的氮氣。
本實用新型與現(xiàn)有技術相比有如下突出的特點1、由于其主要結構的改進,克服了現(xiàn)有的氮氣壓縮機。由于結構的缺陷不能壓縮高純度、低露點氮氣的致命弱點。首先,現(xiàn)有氮壓機的高純氮氣是從連接管道(11)進口,并與一級、二級、三級壓縮組合件中的活塞體,氣缸、活塞桿氣格層連通,由于氮氣壓縮機的往復運動,不能滿足氮氣量需要,當活塞運動時產(chǎn)生負壓,使大氣進入壓縮機,降低氮氣的純度,一般純度相差5000~10000PPM。本實用新型增加了一只增壓器(2),并改變高純氮氣由進入管道(1)中進入壓縮機,而將原進口(11)作為連接管道連接增壓器(2)和一級進氣閥門(12),通常增壓器(2)內的壓力大于大氣壓力,當壓縮機往復運動時,利用活塞運動產(chǎn)生的負壓,加以轉速而產(chǎn)生氮氣脈沖力,能增加在增壓器(2)內氮氣壓力的推動,使壓縮機內的氮氣壓力始終大于大氣壓力,從而使大氣無法進入壓縮機污染高純度氮氣,進氮氣與壓縮后出氮氣不大于1~3PPM,純度基本保持不變。第二,現(xiàn)有氮壓機由于其結構的缺陷,必須用水或其他液體作潤滑劑,壓縮時就會產(chǎn)生游離水進入壓縮機,無法達到低露點的要求,而本實用新型由于如前所述的結構改進,壓縮機工作時可以不用水和其他潤滑劑,并改制了進氣閥門,使露點達到-68~-72℃。
2、本實用新型每小時可壓送高純氮氣100M3,而一般用膜壓機每小時只能壓送20M3,經(jīng)濟效益和社會效益十分顯著。
3、本實用新型既可由新設備制造,也可用現(xiàn)有氮氣壓縮機或老式氧壓縮機進行結構改進,投資省,造價低,舊氧壓機改造費僅數(shù)千元即可作為無潤滑氮氣壓縮機壓送高純氮氣。
4、本實用新型能長期連續(xù)運轉,也可間斷運轉,操作方便。
權利要求1.一種無潤滑氮氣壓縮機,含有水分器(7),二級壓縮機組合件(5),三級壓縮機組合件(6),純氮出口管道(8),氣輪(9),曲軸箱體(10),其特征在于還同時含有純氮進入管道(1),增壓器(2),純氮輸送管道(3),一級壓縮組合件(4),連接管道(11)。
2.如權利要求1所述的無潤滑氮氣壓縮機,其特征在于所述的一級壓縮機組合件(4)上含有一級進氣閥門(12)進氣閥門蓋(13),閥門固定罩(14),一級氣缸體(15),一級氣缸頭本體(16)。
專利摘要一種無潤滑氮氣壓縮機,主要由增壓器,純氮輸送管道,一、二、三級壓縮組合件,純氮出口管道及連接管道等組成,其中一級壓縮組合件上含有一級進氣閥門、進氣閥門蓋、閥門固定罩,一級氣缸體和氣缸頭本體。
文檔編號F04D25/00GK2057711SQ89215259
公開日1990年5月30日 申請日期1989年8月4日 優(yōu)先權日1989年8月4日
發(fā)明者陳德華 申請人:紹興鋼鐵廠勞動服務公司制氧氣廠