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一種脫除硫酸煙氣中的NOx的裝置及方法與流程

文檔序號:11752467閱讀:476來源:國知局

本發(fā)明屬于環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域,涉及一種脫除硫酸煙氣中的nox的裝置及方法。



背景技術(shù):

在硫酸裝置生產(chǎn)過程中,當(dāng)原料中沒有含氮組分時,通過調(diào)整焚燒爐和采用低氮燃燒技術(shù)可以避免或減少nox的形成,使尾氣中nox達(dá)標(biāo)準(zhǔn)排放和產(chǎn)品酸中nox滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

但是,當(dāng)制硫酸的原料中有含氮組分時(如氨、硫酸銨),煙氣中就會含有較高濃度的nox(遠(yuǎn)高于100mg/nm3),使尾氣中nox和產(chǎn)品酸中nox超標(biāo),現(xiàn)有硫酸裝置一般采用以下方法除nox:尾氣中的nox采用雙氧水法脫除(nox的脫除效率在90%左右),產(chǎn)品酸中的nox的處理需要消耗化學(xué)試劑(例如聯(lián)氨、羥胺、氨基磺酸、尿素等),成本較高。

硫酸裝置尾氣采用脫硫脫硝一體化技術(shù)(如雙氧水法)后nox一般都可以達(dá)到排放要求,產(chǎn)品酸中nox消除是需要重點解決的,為此,需設(shè)計脫nox裝置,以滿足硫酸產(chǎn)品質(zhì)量要求和尾氣達(dá)標(biāo)排放要求。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明是針對現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷,提供一種硫酸裝置低氮排放方法及裝置。

本發(fā)明的目的可以通過以下技術(shù)方案實現(xiàn):

一種脫除硫酸煙氣中的nox的裝置,該裝置包括氨蒸發(fā)器、混合器、脫硝反應(yīng)器和硫酸轉(zhuǎn)化器,所述的工藝氣體的輸出端與第二混合器相連,所述的氨蒸發(fā)器通過第一混合器與第二混合器相連,干燥空氣的輸出端與第一混合器相連,所述的第一混合器的輸出端與第二混合器相連,所述的第二混合器的輸出端通過脫硝反應(yīng)器與硫酸轉(zhuǎn)化器相連。

在一些優(yōu)選的技術(shù)方案中:干燥空氣的輸出端依次通過過濾器和空氣風(fēng)機(jī)與第一混合器相連。

一種利用上述裝置實現(xiàn)脫除硫酸煙氣中的nox的方法,該方法是液氨通過氨蒸發(fā)器與干燥空氣分別進(jìn)入第一混合器中充分混合,混合后與硫酸裝置工藝氣體一起進(jìn)入第二混合器中充分混合,混合后氣體進(jìn)入脫硝反應(yīng)器,脫nox后的工藝氣體進(jìn)入硫酸裝置so2轉(zhuǎn)化器。

上述技術(shù)方案中,為保證nh3與工藝氣體混合均勻,得到均勻的nh3/nox比,在精確控制加氨量的情況下,設(shè)置了第一混合器和第二混合器。第一混合器可以確保氨與空氣混合均勻,且氨被空氣稀釋后氨與空氣的體積比小于等于0.052,第二混合器可以確保稀釋后的含氨氣體與工藝氣體混合均勻,得到均勻的nh3/nox比,nh3與nox的摩爾比為0.7~1。

硫酸裝置轉(zhuǎn)化器進(jìn)口工藝氣體溫度為400~460℃,處于脫nox反應(yīng)的溫度范圍。

本發(fā)明適用于干法制酸裝置,也適用于濕法制酸裝置。當(dāng)硫酸裝置為干法工藝時,為減少對硫酸裝置后續(xù)系統(tǒng)的影響,脫硝劑采用無水液氨,空氣可采用新鮮空氣(最好采用干燥潔凈空氣);當(dāng)硫酸裝置為濕法工藝時,脫硝劑也可以用氨水、尿素等,空氣采用新鮮空氣。

本發(fā)明的有益效果:

本發(fā)明所述的裝置運行可靠,nox的脫除率達(dá)95%以上,出氣中未轉(zhuǎn)化氨濃度低于2.5mg/nm3。

附圖說明

附圖1為本發(fā)明實施例硫酸裝置低氮排放的裝置示意圖。

其中:1-氨蒸發(fā)器、2-過濾器、3-空氣風(fēng)機(jī)、4-第一混合器、5-第二混合器、6-脫硝反應(yīng)器、7-硫酸轉(zhuǎn)化器。

具體實施方式

下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進(jìn)一步說明,但本發(fā)明的保護(hù)范圍不限于此:

一種脫除硫酸煙氣中的nox的裝置,該裝置包括氨蒸發(fā)器(1)、混合器、脫硝反應(yīng)器(6)和硫酸轉(zhuǎn)化器(7),所述的工藝氣體的輸出端與第二混合器相連,所述的氨蒸發(fā)器(1)通過第一混合器(4)與第二混合器(5)相連,干燥空氣的輸出端與第一混合器(4)相連,所述的第一混合器的輸出端與第二混合器(5)相連,所述的第二混合器(5)的輸出端通過脫硝反應(yīng)器(6)與硫酸轉(zhuǎn)化器(7)相連。干燥空氣的輸出端依次通過過濾器(2)和空氣風(fēng)機(jī)(3)與第一混合器(4)相連。

實施例1:

如圖1所示,硫酸裝置42170nm3/h,420℃,28kpag經(jīng)干燥后的工藝氣體進(jìn)入第二混合器5,工藝氣體中各成分體積含量,so2:8.1%,o2:8.16%,n2:80.29%,co2:3.45%,nox含量為650mg/nm3(即27.4kg/h)。通過氨蒸發(fā)器1將14.8kg/h液氨變?yōu)闅獍边M(jìn)入第一混合器4,500nm3/h空氣經(jīng)干燥并通過過濾器2除掉雜質(zhì)后經(jīng)空氣風(fēng)機(jī)3增壓后進(jìn)入第一混合器4,氨與空氣體積比為0.039,充分混合后進(jìn)入第二混合器5中與硫酸裝置工藝氣體充分混合,此時nh3與nox的摩爾比為0.956?;旌虾髿怏w進(jìn)入脫硝反應(yīng)器6,脫nox后的工藝氣體中nox含量為32.5mg/nm3,氨逃逸量為2.37mg/nm3,溫度為420℃,脫硝率達(dá)到95%,即在滿足硫酸裝置尾氣中nox達(dá)標(biāo)準(zhǔn)排放和不影響產(chǎn)品酸的質(zhì)量的情況下進(jìn)入硫酸裝置so2轉(zhuǎn)化器的一段床層進(jìn)行轉(zhuǎn)化。

實施例2:

如圖1所示,硫酸裝置18080nm3/h,430℃,26kpag經(jīng)干燥后的工藝氣體進(jìn)入第二混合器5,工藝氣體中各成分體積含量,so2:10%,o2:10.2%,n2:75.58%,co2:4.22%,nox含量為700mg/nm3(即12.6kg/h)。通過氨蒸發(fā)器1將6.9kg/h液氨變?yōu)闅獍边M(jìn)入第一混合器4,200nm3/h空氣經(jīng)干燥并通過過濾器2除掉雜質(zhì)后經(jīng)空氣風(fēng)機(jī)3增壓后進(jìn)入第一混合器4,氨與空氣體積比為0.045,充分混合后進(jìn)入第二混合器5中與硫酸裝置工藝氣體充分混合,此時nh3與nox的摩爾比為0.975?;旌虾髿怏w進(jìn)入脫硝反應(yīng)器6,脫nox后的工藝氣體中nox含量為21mg/nm3,氨逃逸量為2.2mg/nm3,溫度為96℃,脫硝效率達(dá)到95%,即在滿足硫酸裝置尾氣中nox達(dá)標(biāo)準(zhǔn)排放和不影響產(chǎn)品酸的質(zhì)量的情況下進(jìn)入硫酸裝置so2轉(zhuǎn)化器的一段床層進(jìn)行轉(zhuǎn)化。



技術(shù)特征:

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明公開了一種脫除硫酸煙氣中的NOx的裝置及方法,屬于環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域。該方法是液氨通過氨蒸發(fā)器與干燥空氣分別進(jìn)入第一混合器中充分混合,混合后與硫酸裝置工藝氣體一起進(jìn)入第二混合器中充分混合,混合后氣體進(jìn)入脫硝反應(yīng)器,脫NOx后的工藝氣體進(jìn)入硫酸裝置SO2轉(zhuǎn)化器。該裝置運行可靠,NOx的脫除率達(dá)95%以上,出氣中未轉(zhuǎn)化氨濃度低于2.5mg/Nm3。

技術(shù)研發(fā)人員:胡佳;徐濤;趙蔚蔚
受保護(hù)的技術(shù)使用者:中石化南京工程有限公司;中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日:2017.07.21
技術(shù)公布日:2017.10.20
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