專(zhuān)利名稱(chēng):油氣井排液過(guò)程中的安全反應(yīng)控制裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及ー種油氣井排液過(guò)程中的安全反應(yīng)控制裝置,屬于油氣田開(kāi)發(fā)技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
以化學(xué)反應(yīng)NaN02+NH4Cl — N2 f +NaCl+H20為原理的エ藝是エ業(yè)上應(yīng)用較多的自生氣體系,具有產(chǎn)氣量大,伴生熱為332. 58kJ/mol,反應(yīng)成本低、速度快等特點(diǎn),在油氣田已被廣泛用于井筒作業(yè)后排液、解堵、壓裂、泡沫排水采氣和三次采油等作業(yè)中。但是,在實(shí)際反應(yīng)中,因催化劑和井筒液體條件差異大(pH = 3 5),礦化度與凝析油的存在影響一次反應(yīng)的可靠性,易生成一氧化氮等氮氧化物。氮氧化物是影響空氣質(zhì)量的重要污染物之一,通過(guò)呼吸道等途徑危害人類(lèi)健康。石油天然氣生產(chǎn)中應(yīng)用該反應(yīng)時(shí), 防止氮氧化物生成,需考慮防爆、瞬時(shí)氣液分離等因素,控制難度較大。在一氧化氮的安全吸收研究中,催化還原技術(shù)得到了一定規(guī)模的エ業(yè)化應(yīng)用。但該技術(shù)存在著投資與運(yùn)行費(fèi)用高、催化劑易失效、操作溫度范圍窄、易排放N2O和冊(cè)13等缺點(diǎn),不利于油氣井排液過(guò)程應(yīng)用。目前缺乏與油氣田生產(chǎn)相適應(yīng)的實(shí)用裝置。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型的目的在于提供一種油氣井排液過(guò)程中的安全反應(yīng)控制裝置,其能解決油氣井排液化學(xué)反應(yīng)NaN02+NH4Cl —N2丨+NaCl+H20產(chǎn)生的氮氧化物問(wèn)題,避免對(duì)施工人員產(chǎn)生健康和環(huán)保危害。本實(shí)用新型的具體技術(shù)內(nèi)容如下油氣井排液過(guò)程中的安全反應(yīng)控制裝置主要包括分離器、化學(xué)氧化劑-砂氧化管、吸收塔、排液閥、液位檢測(cè)計(jì)、離子濃度檢測(cè)儀、堿液儲(chǔ)罐、泵、注液閥、電磁流量計(jì)、二次吸收罐、檢驗(yàn)閥、二次吸收閥和尾氣分析儀。分離器與化學(xué)氧化劑-砂氧化管連接,化學(xué)氧化劑-砂氧化管再連接設(shè)有液位檢測(cè)計(jì)和離子濃度檢測(cè)儀的吸收塔;吸收塔底部連接排液閥,上部依次連接電磁流量計(jì)、注液閥、泵和堿液儲(chǔ)罐,頂部依次連接二次吸收罐、檢驗(yàn)閥和尾氣分析儀,下部連接與二次吸收罐相接的二次吸收閥。油氣井排液過(guò)程中的安全反應(yīng)控制裝置工作原理油氣井排液過(guò)程中產(chǎn)生的一氧化氮進(jìn)入氣液分離器,分離后的氣體經(jīng)過(guò)化學(xué)氧化劑-砂氧化管被氧化,進(jìn)入吸收塔,通過(guò)塔板與吸收液NaOH接觸被吸收,其主要反應(yīng)為2N0+ 氧化劑一2N02+ 鹽N0+N02+2Na0H — 2NaN02+H202N02+2Na0H — NaN02+NaN03+H20其中,甲烷與氧化劑和吸收劑均不產(chǎn)生反應(yīng)。經(jīng)過(guò)吸收塔后,進(jìn)入二次吸收罐,用尾氣分析儀檢測(cè)吸收后氮氧化物含量,含量低于5mg/m3倒入正常生產(chǎn)流程;含量超出5mg/m3,打開(kāi)二次吸收閥,氣體再次進(jìn)入吸收塔進(jìn)行吸收;若含量仍超標(biāo),更換化學(xué)氧化劑-砂氧化管,直到氣體含量合格,倒換正常生產(chǎn)流程。油氣井排液過(guò)程中的安全反應(yīng)控制裝置通過(guò)一次分離、一次氧化和兩次吸收的流程,能夠徹底吸收油氣井排液施工時(shí)產(chǎn)生的一氧化氮,裝置自動(dòng)化程度高,安全,高效,成本低,適合油氣井排液過(guò)程安全控制的推廣應(yīng)用。
附圖為油氣井排液過(guò)程中的安全反應(yīng)控制裝置結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
實(shí)施例參照附圖對(duì)本實(shí)用新型的實(shí)施例進(jìn)ー步說(shuō)明將分離器I與化學(xué)氧化劑-砂氧化管2連接,再將化學(xué)氧化劑-砂氧化管2連接設(shè)置液位檢測(cè)計(jì)5和離子濃度檢測(cè)儀6的吸收塔3 ;在吸收塔3底部連接排液閥4,上部依次連接電磁流量計(jì)10、注液閥9、泵8和堿液儲(chǔ)罐7,頂部依次連接二次吸收罐11、檢驗(yàn)閥12 和尾氣分析儀14,下部連接與二次吸收罐11相接的二次吸收閥13。當(dāng)油氣井排液產(chǎn)生ー氧化氮吋,經(jīng)過(guò)氣液分離器I將排出液與ー氧化氮分離,分離后的氣體經(jīng)過(guò)化學(xué)氧化劑-砂氧化管2被氧化,進(jìn)入吸收塔3受吸收液淋洗和接觸而被吸收。吸收塔3裝有液位檢測(cè)計(jì)5和離子濃度檢測(cè)儀6,當(dāng)液位過(guò)高或過(guò)低吋,打開(kāi)排液閥 4或注液閥9調(diào)整,液位恢復(fù)正常水平后,關(guān)閉排液閥4或注液閥9。當(dāng)氫氧根離子濃度檢測(cè)儀6檢測(cè)的數(shù)據(jù)不符合標(biāo)準(zhǔn)值(35% 42%)時(shí),打開(kāi)排液閥4或注液閥9調(diào)整,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值后,關(guān)閉出液閥4或注液閥9。堿液由堿液儲(chǔ)罐7、泵8和注液閥9提供,由電磁流量計(jì) 10監(jiān)控。當(dāng)氣體從吸收塔3出來(lái)之后,進(jìn)入二次吸收罐11 (堿液),打開(kāi)檢驗(yàn)閥12,經(jīng)過(guò)尾氣分析儀14分析氮氧化物含量,若大于標(biāo)準(zhǔn)值,打開(kāi)二次吸收閥13,氣體再次進(jìn)入吸收塔 3,若含量仍超標(biāo),更換化學(xué)氧化劑-砂氧化管2,直到尾氣分析儀14所分析值小于標(biāo)準(zhǔn)值后,倒換入正常生產(chǎn)。
權(quán)利要求1. 一種油氣井排液過(guò)程中的安全反應(yīng)控制裝置,其特征在于其分離器(I)與化學(xué)氧化劑-砂氧化管(2)連接,化學(xué)氧化劑-砂氧化管(2)再連接設(shè)有液位檢測(cè)計(jì)(5)和離子濃度檢測(cè)儀(6)的吸收塔(3);吸收塔(3)底部連接排液閥(4), 上部依次連接電磁流量計(jì)(10)、注液閥(9)、泵(8)和堿液儲(chǔ)罐(7),頂部依次連接二次吸收罐(11)、檢驗(yàn)閥(12)和尾氣分析儀(14),下部連接與二次吸收罐(11)相接二次吸收閥(13)。
專(zhuān)利摘要本實(shí)用新型公開(kāi)了一種油氣井排液過(guò)程中的安全反應(yīng)控制裝置,是為解決油氣井排液產(chǎn)生氮氧化物的問(wèn)題而設(shè)計(jì)的,即一氧化氮油氣井排液經(jīng)分離器完成氣液分離后,氣體經(jīng)化學(xué)氧化劑-砂氧化管被氧化,一次或兩次進(jìn)入吸收塔被吸收,直到氣體含量合格倒換正常生產(chǎn)流程。油氣井排液過(guò)程中的安全反應(yīng)控制裝置通過(guò)一次分離、一次氧化和兩次吸收的流程,能夠徹底吸收油氣井排液施工時(shí)產(chǎn)生的一氧化氮,裝置自動(dòng)化程度高,安全,高效,成本低,適合油氣井排液過(guò)程安全控制的推廣應(yīng)用。
文檔編號(hào)B01D53/75GK202336286SQ20112043076
公開(kāi)日2012年7月18日 申請(qǐng)日期2011年11月3日 優(yōu)先權(quán)日2011年11月3日
發(fā)明者奚運(yùn)濤, 孫雨來(lái), 李瓊瑋, 楊全安, 郭鋼 申請(qǐng)人:中國(guó)石油天然氣股份有限公司