一種高純無鉿氧化鋯的生產方法
【技術領域】
[0001] 本發(fā)明屬于化工領域,具體涉及一種高純無鉿氧化鋯的生產方法。
【背景技術】
[0002] 我國原子能級鋯鉿的生產與國外相比存在較大差距缺乏國際競爭力。在20世紀 60年代,我國科技工作者在ΤΒΡ-ΗΝ03萃取工藝基礎上研究開發(fā)了TBP-HN03+HC1混合酸系 統(tǒng)的萃取工藝。該流程是先由鋯英石碳化、氯化制取ZrCl4,然后直接以ZrCl4為原料,加硝 酸配制成鋯的HN03+HC1溶液,可省去ΤΒΡ-ΗΝ03工藝的復雜配料過程,而且分配、分離系數均 比純統(tǒng)高。除了有機相中可以得到合格的原子能級鋯以外,在萃余水相中同時得到 了合格的原子能級鉿。磷酸三丁酯(ΤΒΡ)-ΗΝ03萃取優(yōu)缺點:由于98%以上的鋯要萃入有機 相,因此萃取傳質量大,與MIBK-NH4CNS法相比,相同產能需要更大的萃取設備。
[0003] 但該流程具有萃取容量大、鋯鉿分離系數高等優(yōu)點。而且經萃取分離后,在反萃 段可一步獲得合格的原子能級鋯,萃余水相中的鉿可同時富集到90%以上。但該流程料液 制備比較復雜,必須將ZrCl4用氨水沉淀分離除去C1,再用硝酸溶解,將鋯轉化為硝酸鋯溶 液,這樣不僅需要消耗大量的試劑,而且操作復雜,勞動條件差。同時該流程萃取體系酸度 高,在循環(huán)使用時存在嚴重乳化現象,雖經多方研究,乳化一直沒有徹底解決。環(huán)境污染嚴 重,對設備的腐蝕嚴重,金屬回收率低,成本高。因此,該流程在國外已趨于被淘汰的狀況。
[0004] 高溫熔鹽法優(yōu)點是原料消耗少,環(huán)境污染小,成本低,不需要二次氯化;缺點是設 備復雜,投資大,設備及運行系統(tǒng)都在350-500°C操作,對設備的材質要求高,凈化除雜差。
[0005] TBP-HN03+HC1混合酸萃取法在產業(yè)化過程中,TBP在HC1的催化作用下會發(fā)生降 解生成磷酸二丁酯。由于磷酸二丁酯的存在,且溶液中硅含量偏高,使有機相萃取鋯的能力 大大加強并引起乳化,影響萃取操作的正常進行,同時由于磷酸二丁酯的存在,造成鋯反萃 困難,降低了鋯的回收率并影響鉿的純度。尤其是乳化現象難以處理,雖經多方研究,但一 直未解決,因此,影響TBP混酸流程的進一步擴大和推廣。
【發(fā)明內容】
[0006] 本發(fā)明的目的,是提供一種高純無鉿氧化鋯的生產方法,該方法得到的氧化鋯純 度高、產量高。
[0007] 采用的技術方案是: 一種高純無鉿氧化錯的生產方法,包括下述工藝步驟: 1) 、配置氧氯化鋯的酸溶液: 將氧氯化鋯用水溶解,配成水溶液,逐滴加入定量的硝酸和鹽酸使溶液中的鋯濃度 達到60-100g/L,其中,加入鹽酸和硝酸溶液后,使混合溶液中鹽酸、硝酸的濃度分別為 3. 5-6.Omol/L,得鋯濃度為60-100g/L的氧氯化鋯酸溶液,備用; 2) 、準備反應原料: 取濃度為59%-61%的磷酸三丁酯裝入磷酸三丁酯配料罐,濃度為5. 0-6. 5mol/L的飽 和酸溶液裝入飽和酸配料罐,濃度分別為2. 5-3.Omol/L的硝酸或鹽酸洗滌液裝入洗滌液 配料罐,碳酸鈉濃度為〇. 5-0. 8mol/L的分離堿裝入分離堿配料罐,純水裝入純水裝置中, 濃度為7-15%的P204裝入P204調配罐,濃度為15-25%的碳酸氫氨反萃液裝入碳酸氫氨配 料罐,酸度為3-5mol/L的酸化酸裝入酸化酸配料罐,備用; 上述磷酸三丁酯、飽和酸溶液、氧氯化鋯溶液、洗滌液、純水反萃液、分離堿、水洗滌液、P204、碳酸氫氨反萃液、酸化酸的流量比為15 :15 :5 :5 :15 :4 :8 :5 :1 :1,具體見下述步驟; 3) 、磷酸三丁酯的酸化: 將濃度為59%-61%的磷酸三丁酯按設定流量流入箱式萃取器中,進行第1級,加入260# 溶劑油(為市售產品),在第3級,以設定的流量加入濃度為5. 0-6. 5mol/L的飽和酸溶液, 經過30分鐘后,將磷酸三丁酯酸化,備用; 4) 、萃取: 步驟3)中酸化的磷酸三丁酯進入萃取段,萃取段為4-9級,在第9級以設定的流量加 入氧氯化鋯溶液,氧氯化鋯與酸化后的磷酸三丁酯經混合萃取后分層,有機相在上層,主要 含鋯,水相在下層,主要含鉿,備用; 5) 、洗滌: 步驟4)中的有機相進入洗滌段,本段為10-13級,在13級以設定的流量加入洗滌液, 洗滌有機相,有機相和水相分層,有機相在上層,水相在下層,備用; 6) 、反萃?。?步驟5)中的有機相進入反萃段,本段為14-16級,在16級以設定的流量加入純水,有 機相和水相分層,有機相在上層,備用;水相在下層,由于水破壞了萃取條件,鋯離子被反萃 在水相中,在本段排出,排出的含鋯水溶液加入20%的氨水進行沉淀,然后趁熱過濾,過濾 出的液體收集到回收氨氮車間處理,過濾出的固體的主要成分為氫氧化鋯,進入推板窯進 行煅燒,煅燒后固體即為氧化鋯,即得。
[0008] 7)、堿洗和水洗滌: 步驟6)中有機相進入堿洗和水洗滌段,本段為17-20級,以設定的流量加入碳酸鈉濃 度為0. 5-0. 8mol/L的分離堿溶液,洗滌,并放出堿液,中和后排放,再用水洗滌液洗滌,并 放出水洗滌液,洗滌后的有機相全部回用; 8) 、富集萃?。?步驟4)的水相逆流行走,從第4級排出進入鉿富集萃取段,富集萃取段為21-22級,在 21級以設定的流量加入濃度為7-15%的有機相P204,在萃取條件下分層,上層為有機相,主 要含鉿,備用,下層為液相,主要為萃余酸,收集調整后回用配制氧氯化鋯溶液及混合酸洗 滌液; 9) 、富集反萃段: 步驟8)中的有機相進入富集反萃段,本段為23-24級,在24級以設定的流量加入濃度 為15-25%的碳酸氫氨,由于萃取條件被破壞,鉿進入下層液相中,上層為有機相,備用,下 層液相在23級排出,加入20%氨水沉淀、洗滌、過濾,生成的沉淀進入推板窯煅燒,排出的廢 水收集起來; 10) 、富集處理: 步驟9)中的有機相進入富集處理段,本段為25-26級,在26級加入酸度為3-5mol/L 的酸化酸1份,分層,有機相在上層,從26級排出收集回用。下層液相主要為酸化酸,從25 級排出,收集調整后回用。
[0009] 處理后的產品質量與國家標準指標對比
其優(yōu)點在于: 本發(fā)明以氧氯化鋯為原料,通過箱式萃取器,進行tbp-hno3+hci混合酸萃取法在產業(yè) 化過程中,由于原料中雜質含量較低,并且生產過程中全部用反滲透處理后的純水,可以消 除生產過程中的乳化問題,并改變了各種料液的流量,使產品指標達到較高要求,生產過程 能夠保證連續(xù)生產。
[0010] 本發(fā)明生產過程中無污染廢液排放,真正達到廢液零排放,得到的氧化鋯純度高, 節(jié)省原料,產量高,工藝簡單,易操作,適合于工業(yè)生產。
[0011] 本發(fā)明生產出的高純無鉿氧化鋯產品鉿含量小于〇. 005%,大大低于國家標準要求 的小于0. 01%,其他雜質合量小于0. 01,同時附產物氧化鉿也可以達到原子能級要求。
[0012] 所使用的飽和酸溶液、酸化酸溶