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一種蒸汽余熱回收工藝的制作方法

文檔序號:12354151閱讀:1087來源:國知局

本發(fā)明涉及環(huán)保領域,尤其涉及一種蒸汽余熱回收工藝。



背景技術:

在工業(yè)領域,經常遇到使用蒸汽對設備進行加熱、消毒等或者對原料進行加熱、蒸發(fā)等,然而,在這一過程中會產生大量的尾氣,并且這些尾氣直接排放到大氣中。大部分的尾氣的溫度很高,這部分的熱能相當于生產消耗熱能的20%左右,這樣直接造成了熱能的浪費。



技術實現要素:

為了克服現有技術的缺陷,本發(fā)明提出了一種蒸汽余熱回收工藝,能夠解決蒸汽余熱回收的問題。

為了實現上述目的,本發(fā)明是通過以下技術方案實現的:

一種蒸汽余熱回收工藝,包括以下步驟,

S1:一次水經過軟化水處理系統(tǒng)進行處理,進入到軟化水箱;

S2:軟化水箱的軟水由動力泵站注入除氧器;

S3:經除氧器熱力除氧后形成的軟水分成兩路軟水流,一路軟水流經循環(huán)泵組加壓后,進入省煤器,然后經循環(huán)水上升管返回除氧器;另一路軟水流進入鍋爐給水泵,增壓后進入鍋爐汽包及蓄熱器;

S4:進入鍋爐汽包的軟水經鍋爐汽包下降管進入兩個通道,分別形成第一軟水流和第二軟水流;

S5:第一軟水流由下降管經過循環(huán)泵組增壓后,進入換熱器,在水冷壁管中與高溫煙氣換熱,生成汽水混合物,再經由上升管返回鍋爐汽包,組成蒸汽高壓強制循環(huán)系統(tǒng);第二軟水流與煙道爐口段組成自然循環(huán)系統(tǒng);

S6:蒸汽高壓強制循環(huán)系統(tǒng)和自然循環(huán)系統(tǒng)帶回的汽水混合物返回鍋爐汽包后,在鍋爐汽包筒體上部進行汽水分離,產生的蒸汽送至蓄熱器;

S7:蓄熱器中的蒸汽進入到循環(huán)利用裝置進行循環(huán)利用。

優(yōu)選地,所述的軟化水處理系統(tǒng)采用流量感應器來啟動。

優(yōu)選地,所述的鍋爐汽包、所述的軟化水處理系統(tǒng)、所述的除氧器上均設有排污出水口。

優(yōu)選地,所述的鍋爐汽包內設置有磷酸鹽加藥管、連續(xù)排污管、緊急放水管、再循環(huán)管,在所述的鍋爐汽包上設置有雙色水位計、壓力表和2個安全閥。

優(yōu)選地,所述的煙道爐口段包括多個爐口段。

優(yōu)選地,所述的換熱器采用列管式換熱器。

優(yōu)選地,所述的蓄熱器中的蒸汽送至汽輪機組發(fā)電。

優(yōu)選地,所述的蓄熱器中的蒸汽通過過熱分汽缸送至轉爐。

優(yōu)選地,所述的蓄熱器中的蒸汽通過飽和分汽缸送至外網使用。

本發(fā)明和現有技術相比,具有以下有益效果:本發(fā)明有效利用了蒸汽的余熱,提高了能源利用率,減少熱量的流失和浪費。

附圖說明

為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其它附圖。

圖1為本發(fā)明的工藝流程圖。

具體實施方式

為使本發(fā)明實施例的目的、技術方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例。

如圖1所示的蒸汽余熱回收工藝,包括以下步驟:

S1:一次水經過軟化水處理系統(tǒng)進行處理,進入到軟化水箱;水系統(tǒng)的供水量每小時20噸,供水壓力~1.5MPa,水源由軟水總管供給軟化水處理系統(tǒng)。

其中,所述的軟化水處理系統(tǒng)采用全自動軟水器并采用流量感應器來啟動。

S2:軟化水箱的軟水由動力泵站注入除氧器;

S3:經除氧器熱力除氧后形成的軟水分成兩路軟水流,一路軟水流經循環(huán)泵組加壓后,進入省煤器,然后經循環(huán)水上升管返回除氧器;另一路軟水流進入鍋爐給水泵,增壓后進入鍋爐汽包及蓄熱器;

S4:進入鍋爐汽包的軟水經鍋爐汽包下降管進入兩個通道,分別形成第一軟水流和第二軟水流;

S5:第一軟水流由下降管經過循環(huán)泵組增壓后,進入換熱器,在水冷壁管中與高溫煙氣換熱,生成汽水混合物,再經由上升管返回鍋爐汽包,組成蒸汽高壓強制循環(huán)系統(tǒng);第二軟水流與煙道爐口段組成自然循環(huán)系統(tǒng);

S6:蒸汽高壓強制循環(huán)系統(tǒng)和自然循環(huán)系統(tǒng)帶回的汽水混合物返回鍋爐汽包后,在鍋爐汽包筒體上部進行汽水分離,產生的蒸汽送至蓄熱器;

S7:蓄熱器中的蒸汽進入到循環(huán)利用裝置進行循環(huán)利用。

所述的軟化水處理系統(tǒng)采用流量感應器來啟動。

所述的鍋爐汽包、所述的軟化水處理系統(tǒng)、所述的除氧器上均設有排污出水口。

所述的鍋爐汽包內設置有磷酸鹽加藥管、連續(xù)排污管、緊急放水管、再循環(huán)管,在所述的鍋爐汽包上設置有雙色水位計、壓力表和2個安全閥。

所述的煙道爐口段包括多個爐口段。

所述的換熱器采用列管式換熱器。

所述的蓄熱器中的蒸汽送至汽輪機組發(fā)電,或者所述的蓄熱器中的蒸汽通過過熱分汽缸送至轉爐,或者所述的蓄熱器中的蒸汽通過飽和分汽缸送至外網使用。

為了穩(wěn)定系統(tǒng)壓力,將鍋爐汽包及蓄熱器的運行壓力設定為1.8MPa,送轉爐的蒸汽壓力控制在1.2MPa,送蒸汽發(fā)電的壓力控制在0.6一1.0MPa,送外網蒸汽的自用蒸汽控制在0.2MPa,并在各個管道的最低點安裝疏水閥,定點排水,降低蒸汽換水量。同時,選用新型的蒸汽濾潔器也起到了干燥蒸汽的作用;同時將所有鍋爐汽包及蓄熱器并聯,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。

由于蒸汽產生的不穩(wěn)定性造成系統(tǒng)內部壓力長期處于波動狀態(tài);蒸汽在輸送過程中放熱變?yōu)樗罅康乃奂瘎t會造成管道振動,既影響管網運行安全,又降低了蒸汽回收;各處管道及閥門因長期暴露在空氣中,閥門密封腐蝕造成蒸汽泄漏、管道保溫層剝落造成蒸汽回收溫度低;操作人員對系統(tǒng)及排污等的控制精度也影響到蒸汽回收量。

通過采取上述回收工藝,明顯提高了蒸汽回收量,提高了回收蒸汽效益現回收的蒸汽主要用于汽輪機發(fā)電,既提高了不銹鋼公司自發(fā)電能力,又降低了購電成本,效果非??捎^。

基于本發(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其它實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。盡管本發(fā)明就優(yōu)選實施方式進行了示意和描述,但本領域的技術人員應當理解,只要不超出本發(fā)明的權利要求所限定的范圍,可以對本發(fā)明進行各種變化和修改。

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