專利名稱:短流程環(huán)溝型改良A<sup>2</sup>/O除磷脫氮處理系統(tǒng)及其處理工藝的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種短流程環(huán)溝型改良Α2/0除磷脫氮處理系統(tǒng)及其處理工藝,屬于污水處理技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
據(jù)統(tǒng)計(jì),“十二五”期間,由于我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,將有超過 3000萬(wàn)立方米/日規(guī)模的城鎮(zhèn)污水處理廠面臨提標(biāo)改造。其中Α2/0處理工藝作為我國(guó)除磷脫氮的主導(dǎo)工藝,其改造任務(wù)艱巨??偨Y(jié)我國(guó)污水處理廠近年來升級(jí)改造經(jīng)驗(yàn),普遍遇到的最大難題是占地面積受限,現(xiàn)有污水處理廠的建設(shè)用地不能滿足提標(biāo)改造的實(shí)際需求,嚴(yán)重制約污水處理廠的發(fā)展;其次,由于我國(guó)大部分城市的排水管網(wǎng)系統(tǒng),處于合流(截流) 制管道和分流制管道并存的狀態(tài)(即混流制系統(tǒng)),造成污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)水量波動(dòng)性大,以太湖流域代表性城市無錫為例,其城市污水處理廠進(jìn)水水量日變化系數(shù)高達(dá)1. 5,主要水質(zhì)指標(biāo)最大值與平均值的比值均在兩倍以上,嚴(yán)重影響污水處理廠的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。同時(shí), 據(jù)2008年對(duì)我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)的不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)60%以上的污水處理廠進(jìn)水碳氮比低于4,進(jìn)水碳源不足也成為影響污水處理廠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的一個(gè)重要因素。因此,土地資源有限(水力停留時(shí)間提升空間有限)、進(jìn)水水質(zhì)水量波動(dòng)、碳源不足已經(jīng)成為城鎮(zhèn)污水處理廠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的重要影響因素,是目前城鎮(zhèn)污水處理廠新建或升級(jí)改造面臨的主要難題,亟待解決。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明目的在于提供一種短流程環(huán)溝型改良Α2/0除磷脫氮處理系統(tǒng)及其處理工藝。本工藝在生物系統(tǒng)總停留時(shí)間不足8小時(shí)的情況下,實(shí)現(xiàn)了出水一級(jí)A達(dá)標(biāo)排放,使污水處理廠占地面積減小20%以上,同時(shí)相應(yīng)的減少了動(dòng)力能耗。本發(fā)明的技術(shù)方案短流程環(huán)溝型改良Α2/0除磷脫氮處理系統(tǒng),包括預(yù)缺氧池、厭氧池和雙溝道氧化溝;其中雙溝道氧化溝包括雙溝道氧化溝外溝和雙溝道氧化溝內(nèi)溝;預(yù)缺氧池與厭氧池連接,厭氧池與雙溝道氧化溝外溝相連,雙溝道氧化溝內(nèi)溝位于雙溝道氧化溝內(nèi)部;所述雙溝道氧化溝外溝和雙溝道氧化溝內(nèi)溝底部聯(lián)通。所述短流程環(huán)溝型改良Α2/0除磷脫氮處理系統(tǒng)還包括二沉池,二沉池與雙溝道氧化溝內(nèi)溝相連,且通過回流污泥泵與缺氧池相接。所述雙溝道氧化溝外溝為通過兩個(gè)半徑相同的弧形溝槽連接兩個(gè)平行直線型溝槽而組成。所述雙溝道氧化溝外溝設(shè)置有曝氣區(qū)a和非曝氣區(qū)b,非曝氣區(qū)b的容積占雙溝道氧化溝外溝容積的70^-90 ^所述雙溝道氧化溝內(nèi)溝位于雙溝道氧化溝內(nèi)部,形狀與雙溝道氧化溝外溝相同,為曝氣區(qū)。所述短流程環(huán)溝型改良A2/0除磷脫氮處理系統(tǒng)的處理工藝,其步驟如下a、取來自污水廠預(yù)處理構(gòu)筑物的原水中的10% -50%與來自二沉池的回流污泥混合,進(jìn)入預(yù)缺氧池(1),攪拌并停留0. 5小時(shí)或0. 5小時(shí)以內(nèi),以去除回流污泥中的硝酸鹽
3氮;外回流比,即回流污泥量與原水進(jìn)水流量之比為100% 200% ;b、步驟a所得混合液與來自污水廠預(yù)處理構(gòu)筑物的剩余原水一同進(jìn)入?yún)捬醭?,停?小時(shí)或1小時(shí)以內(nèi),進(jìn)行厭氧釋磷;C、在厭氧池完成厭氧釋磷的混合液,進(jìn)入雙溝道氧化溝外溝,進(jìn)行同時(shí)硝化反硝化和部分短程硝化反硝化反應(yīng),進(jìn)行生物脫氮,停留時(shí)間為4小時(shí)或4小時(shí)以內(nèi);其中雙溝道氧化溝外溝曝氣區(qū)溶解氧濃度0. 5 1. Omg/L,非曝氣區(qū)溶解氧濃度0. 1 0. 3mg/L ;d、步驟c所得混合液進(jìn)入雙溝道氧化溝內(nèi)溝完成有機(jī)物的去除、生物硝化以及好氧吸磷反應(yīng),停留時(shí)間為2小時(shí)或2小時(shí)以內(nèi);雙溝道氧化溝內(nèi)溝溶解氧濃度在3 5mg/ L;e、雙溝道氧化溝內(nèi)溝流出的混合液進(jìn)入二沉池,進(jìn)行固液分離,二沉池剩余污泥按所需比例部分回流至預(yù)缺氧池,其余進(jìn)行污泥處理處置。所述來自污水廠預(yù)處理構(gòu)筑物的部分原水的具體比例由脫氮除磷要求及進(jìn)水的水質(zhì)確定。本發(fā)明將傳統(tǒng)A2/0工藝的好氧段,改造為具有硝化功能和反硝化功能的雙溝道氧化溝系統(tǒng),外溝以虧氧曝氣模式運(yùn)行,通過溶解氧濃度的梯度控制,實(shí)現(xiàn)了同時(shí)硝化反硝化和部分短程硝化反硝化的目的,使得相當(dāng)一部分氨氮的硝化和硝態(tài)氮的反硝化去除在外溝完成,較傳統(tǒng)A2/0工藝縮短了好氧區(qū)和缺氧區(qū)的停留時(shí)間,節(jié)省了占地。同時(shí),雙溝道氧化溝的設(shè)計(jì)模式可有效緩沖進(jìn)水水質(zhì)水量沖擊,克服傳統(tǒng)A2/0工藝對(duì)進(jìn)水水質(zhì)水量波動(dòng)影響大的不足,確保污水處理廠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。本發(fā)明短流程環(huán)溝型改良A2/0除磷脫氮處理工藝系統(tǒng),回流污泥全部進(jìn)入預(yù)缺氧池,與來自污水處理廠預(yù)處理構(gòu)筑物的一定比例原水混合,以去除回流污泥中的硝酸鹽氮; 預(yù)缺氧池出水與來自污水處理廠預(yù)處理構(gòu)筑物的剩余原水充分混合、攪拌,完成厭氧釋磷; 在厭氧池內(nèi)完成厭氧釋磷的混合液,進(jìn)入雙溝道氧化溝的外溝,通過虧氧曝氣,實(shí)現(xiàn)溶解氧濃度梯度分布,以完成同時(shí)硝化反硝化和部分短程硝化反硝化;而后所有混合液進(jìn)入與外溝道聯(lián)通的內(nèi)溝道,進(jìn)行生物硝化和有機(jī)物的去除,內(nèi)溝道末端混合液進(jìn)入二沉池,進(jìn)行固液分離。本發(fā)明的有益效果1、采用預(yù)缺氧池、厭氧池和雙溝道氧化溝的工藝組合,在生物系統(tǒng)水力停留時(shí)間不足8小時(shí)的條件下,實(shí)現(xiàn)了工藝的高效脫氮除磷,較傳統(tǒng)A2/0工藝節(jié)省水力停留時(shí)間 20%以上,相應(yīng)節(jié)省占地20%以上,同時(shí)節(jié)省了相應(yīng)的動(dòng)力能耗。2、雙溝道氧化溝的內(nèi)溝道虧氧曝氣、外溝道全程曝氣的溶解氧濃度控制模式,使得外溝道實(shí)現(xiàn)了同時(shí)硝化反硝化和部分短程硝化反硝化,提高TN的去除效果,降低運(yùn)行能耗,提高碳源的利用率。3、雙溝道氧化溝的池型構(gòu)造,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的推流式生物池池型構(gòu)造,通過高倍率的循環(huán)流量、內(nèi)外溝聯(lián)通等方式,在削減進(jìn)水水質(zhì)水量的峰值變化不利影響方面可以起到比較明顯的改進(jìn)作用,克服了傳統(tǒng)A2/0工藝受進(jìn)水水質(zhì)水量波動(dòng)影響大的不足。
圖1本發(fā)明短流程環(huán)溝型改良A2/0除磷脫氮處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施例方式實(shí)施例1短流程環(huán)溝型改良A2/0除磷脫氮處理系統(tǒng)如圖1所示包括預(yù)缺氧池1、厭氧池2和雙溝道氧化溝;其中雙溝道氧化溝包括雙溝道氧化溝外溝3和雙溝道氧化溝內(nèi)溝4 ;預(yù)缺氧池1與厭氧池2連接,厭氧池2與雙溝道氧化溝外溝3相連,雙溝道氧化溝內(nèi)溝4位于雙溝道氧化溝內(nèi)部;所述雙溝道氧化溝外溝 3和雙溝道氧化溝內(nèi)溝4底部聯(lián)通。還包括二沉池5,二沉池5與雙溝道氧化溝內(nèi)溝4相連, 且通過回流污泥泵與缺氧池1相接。所述雙溝道氧化溝外溝3為通過兩個(gè)半徑相同的弧形溝槽連接兩個(gè)平行直線型溝槽而組成。所述雙溝道氧化溝外溝3設(shè)置有曝氣區(qū)a和非曝氣區(qū)b,非曝氣區(qū)b的容積占雙溝道氧化溝外溝3容積的70 % 90 %,所述雙溝道氧化溝內(nèi)溝4位于雙溝道氧化溝內(nèi)部,形狀與雙溝道氧化溝外溝3相同,為曝氣區(qū)。上述雙溝道氧化溝的推流方式可以采用水下推進(jìn)器,也可以采用帶有曝氣功能的轉(zhuǎn)碟或轉(zhuǎn)刷;采用水下推進(jìn)器時(shí),需要配置水下微孔曝氣器。需要特別注意的是,采用的曝氣方式要保證外溝道的溶解氧梯度和濃度要求,同時(shí)可以根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)水量進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)離
iF. ο實(shí)施例2短流程環(huán)溝型改良A2/0除磷脫氮處理系統(tǒng)的處理工藝具體步驟如下a、取來自污水廠預(yù)處理構(gòu)筑物的原水中6的10%與來自二沉池的回流污泥7共同進(jìn)入預(yù)缺氧池1混合,攪拌并停留0. 5小時(shí),以去除回流污泥中的硝酸鹽氮,外回流比,即回流污泥量與原水進(jìn)水流量之比為100% ;b、步驟a所得混合液與來自污水廠預(yù)處理構(gòu)筑物的剩余原水6 —同進(jìn)入?yún)捬醭?, 停留1小時(shí)或1小時(shí)以內(nèi),進(jìn)行厭氧釋磷;C、在厭氧池完成厭氧釋磷的混合液,進(jìn)入雙溝道氧化溝外溝3,進(jìn)行同時(shí)硝化反硝化和部分短程硝化反硝化反應(yīng),進(jìn)行生物脫氮,停留時(shí)間為4小時(shí)或4小時(shí)以內(nèi);其中雙溝道氧化溝外溝3曝氣區(qū)溶解氧濃度0. 5 1. Omg/L,非曝氣區(qū)溶解氧濃度0. 1 0. 3mg/L ;d、步驟c所得混合液進(jìn)入雙溝道氧化溝內(nèi)溝4完成有機(jī)物的去除、生物硝化以及好氧吸磷反應(yīng),停留時(shí)間為2小時(shí)或2小時(shí)以內(nèi);雙溝道氧化溝內(nèi)溝4溶解氧濃度為:3mg/ L ;e、雙溝道氧化溝內(nèi)溝4流出的混合液進(jìn)入二沉池,進(jìn)行固液分離,二沉池剩余污泥按所需比例部分回流至預(yù)缺氧池,其余進(jìn)行污泥處理處置。實(shí)施例3具體步驟如下a、取來自污水廠預(yù)處理構(gòu)筑物的原水中6的50%與來自二沉池的回流污泥7進(jìn)入預(yù)缺氧池1混合,攪拌并停留0. 5小時(shí),以去除回流污泥中的硝酸鹽氮,外回流比,即回流污泥量與原水進(jìn)水流量之比為200%,;b、步驟a所得混合液與來自污水廠預(yù)處理構(gòu)筑物的剩余原水6 —同進(jìn)入?yún)捬醭?, 停留1小時(shí)或1小時(shí)以內(nèi),進(jìn)行厭氧釋磷;C、在厭氧池完成厭氧釋磷的混合液,進(jìn)入雙溝道氧化溝外溝3,進(jìn)行同時(shí)硝化反硝化和部分短程硝化反硝化反應(yīng),進(jìn)行生物脫氮,停留時(shí)間為4小時(shí)或4小時(shí)以內(nèi);其中雙溝道氧化溝外溝3曝氣區(qū)溶解氧濃度0. 5 1. Omg/L,非曝氣區(qū)溶解氧濃度0. 1 0. 3mg/L ;d、步驟c所得混合液進(jìn)入雙溝道氧化溝內(nèi)溝4完成有機(jī)物的去除、生物硝化以及好氧吸磷反應(yīng),停留時(shí)間為2小時(shí)或2小時(shí)以內(nèi);雙溝道氧化溝內(nèi)溝4溶解氧濃度為5mg/ L ;e、雙溝道氧化溝內(nèi)溝4流出的混合液進(jìn)入二沉池,進(jìn)行固液分離,二沉池剩余污泥按所需比例部分回流至預(yù)缺氧池,其余進(jìn)行污泥處理處置。實(shí)施例4下面結(jié)合具體模擬試驗(yàn)對(duì)本發(fā)明做進(jìn)一步說明太湖流域某污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)由原《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)提升為一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),在污水處理廠升級(jí)改造用地緊缺條件下,如何保證出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),提高工藝處理能效,成為亟待解決的難題。為此提出短流程環(huán)溝型改良A2/0除磷脫氮處理工藝,根據(jù)工程實(shí)際情況, 進(jìn)行試驗(yàn)?zāi)M,具體模擬情況如下模擬實(shí)驗(yàn)裝置由不銹鋼材料制成,進(jìn)水、污泥回流由蠕動(dòng)泵完成,裝置設(shè)計(jì)處理量 7m3/d,整個(gè)裝置原水來自污水處理廠曝氣沉砂池末端出水。整個(gè)裝置的構(gòu)筑物主要包括四個(gè)區(qū)域預(yù)缺氧池、厭氧池、雙溝道氧化溝和二沉池,其中預(yù)缺氧池停留時(shí)間0. 5小時(shí),外回流比100% 200%,回流污泥全部進(jìn)入預(yù)缺氧池,與來自污水廠預(yù)處理構(gòu)筑物的部分原水混合、攪拌,去除回流污泥中過量的硝酸鹽氮;厭氧池停留時(shí)間1小時(shí),預(yù)缺氧池混合液和來自污水廠預(yù)處理構(gòu)筑物的剩余原水在此混合,完成厭氧釋磷;而后厭氧池的混合液進(jìn)入雙溝道氧化溝外溝道,外溝道停留時(shí)間為4小時(shí),采用虧氧曝氣的運(yùn)行模式,實(shí)現(xiàn)了溶解氧濃度的梯度變化,完成同時(shí)硝化反硝化和部分短程硝化反硝化;氧化溝內(nèi)溝道停留時(shí)間為 2小時(shí),完成有機(jī)物的去除、生物硝化以及好氧吸磷反應(yīng)模擬試驗(yàn)結(jié)果表明該模擬工藝在短水力停留時(shí)間條件下實(shí)現(xiàn)了出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo), 較污水處理廠傳統(tǒng)A2/0工藝,停留時(shí)間節(jié)省20%以上;通過雙溝道氧化溝外溝道虧氧曝氣模式,實(shí)現(xiàn)了外溝道的同時(shí)硝化反硝化和部分短程硝化反硝化,不僅節(jié)省了碳源,而且提高了進(jìn)水中慢速碳源的利用率,與同期污水處理廠工藝處理效果對(duì)比,脫氮率提高15%以上; 雙溝道氧化溝較好的解決了進(jìn)水水質(zhì)水量波動(dòng)對(duì)工藝的沖擊負(fù)荷,在進(jìn)水水質(zhì)平均日變化系數(shù)2,水量平均日變化系數(shù)1. 5的情況下,工藝出水穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)A標(biāo)準(zhǔn)的要求。
權(quán)利要求
1.短流程環(huán)溝型改良A2/0除磷脫氮處理系統(tǒng),其特征是包括預(yù)缺氧池(1)、厭氧池(2)和雙溝道氧化溝;其中雙溝道氧化溝包括雙溝道氧化溝外溝C3)和雙溝道氧化溝內(nèi)溝 (4);預(yù)缺氧池(1)與厭氧池( 連接,厭氧池( 與雙溝道氧化溝外溝C3)相連,雙溝道氧化溝內(nèi)溝(4)位于雙溝道氧化溝內(nèi)部;所述雙溝道氧化溝外溝( 和雙溝道氧化溝內(nèi)溝 (4)底部聯(lián)通。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述短流程環(huán)溝型改良A2/0除磷脫氮處理系統(tǒng),其特征是還包括二沉池(5),二沉池( 與雙溝道氧化溝內(nèi)溝(4)相連,且通過回流污泥泵與缺氧池(1)相接。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述短流程環(huán)溝型改良A2/0除磷脫氮處理系統(tǒng),其特征是所述雙溝道氧化溝外溝( 為通過兩個(gè)半徑相同的弧形溝槽連接兩個(gè)平行直線型溝槽而組成。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述短流程環(huán)溝型改良A2/0除磷脫氮處理系統(tǒng),其特征是所述雙溝道氧化溝外溝C3)設(shè)置有曝氣區(qū)a和非曝氣區(qū)b,非曝氣區(qū)b的容積占雙溝道氧化溝外溝(3)容積的70% 90%。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述短流程環(huán)溝型改良A2/0除磷脫氮處理系統(tǒng),其特征是所述雙溝道氧化溝內(nèi)溝(4)位于雙溝道氧化溝內(nèi)部,形狀與雙溝道氧化溝外溝( 相同,為曝氣區(qū)。
6.權(quán)利要求1所述短流程環(huán)溝型改良A2/0除磷脫氮處理系統(tǒng)的處理工藝,其特征是步驟如下a、取來自污水廠預(yù)處理構(gòu)筑物的原水中的10%-50%與來自二沉池的回流污泥混合, 進(jìn)入預(yù)缺氧池(1),攪拌并停留0. 5小時(shí)或0. 5小時(shí)以內(nèi),以去除回流污泥中的硝酸鹽氮; 外回流比,即回流污泥量與原水進(jìn)水流量之比為100% 200% ;b、步驟a所得混合液與來自污水廠預(yù)處理構(gòu)筑物的剩余原水一同進(jìn)入?yún)捬醭?2),停留1小時(shí)或1小時(shí)以內(nèi),進(jìn)行厭氧釋磷;c、在厭氧池完成厭氧釋磷的混合液,進(jìn)入雙溝道氧化溝外溝(3),進(jìn)行同時(shí)硝化反硝化和部分短程硝化反硝化反應(yīng),進(jìn)行生物脫氮,停留時(shí)間為4小時(shí)或4小時(shí)以內(nèi);其中雙溝道氧化溝外溝(3)曝氣區(qū)溶解氧濃度0. 5 1. Omg/L,非曝氣區(qū)溶解氧濃度0. 1 0. 3mg/L ;d、步驟c所得混合液進(jìn)入雙溝道氧化溝內(nèi)溝(4)完成有機(jī)物的去除、生物硝化以及好氧吸磷反應(yīng),停留時(shí)間為2小時(shí)或2小時(shí)以內(nèi);雙溝道氧化溝內(nèi)溝⑷溶解氧濃度在:3mg/ L 5mg/L ;e、雙溝道氧化溝內(nèi)溝(4)流出的混合液進(jìn)入二沉池,進(jìn)行固液分離,二沉池剩余污泥按所需比例部分回流至預(yù)缺氧池,其余進(jìn)行污泥處理處置。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種短流程環(huán)溝型改良A2/O除磷脫氮處理系統(tǒng)及其處理工藝,屬于污水處理技術(shù)領(lǐng)域。其包括預(yù)缺氧池、厭氧池、雙溝道氧化溝外溝、雙溝道氧化溝內(nèi)溝;預(yù)缺氧池與厭氧池連接,厭氧池與雙溝道氧化溝外溝相連,雙溝道氧化溝內(nèi)溝位于雙溝道氧化溝內(nèi)部;所述雙溝道氧化溝外溝和雙溝道氧化溝內(nèi)溝底部聯(lián)通。本發(fā)明將傳統(tǒng)的A2/O系統(tǒng)的好氧池改造為雙溝道氧化溝系統(tǒng),外溝采用虧氧曝氣,提高了脫氮效果和碳源利用率,節(jié)省了碳源;內(nèi)溝道采用全程曝氣,進(jìn)一步去除氨氮和有機(jī)物。較傳統(tǒng)A2/O工藝,本發(fā)明具有停留時(shí)間短、占地省、耐沖擊負(fù)荷、穩(wěn)定性高的特點(diǎn),解決了傳統(tǒng)A2/O工藝污水處理廠新建或升級(jí)改造中面臨的土地資源有限、進(jìn)水水質(zhì)水量波動(dòng)性大的難題。
文檔編號(hào)C02F9/14GK102358662SQ20111027554
公開日2012年2月22日 申請(qǐng)日期2011年9月16日 優(yōu)先權(quán)日2011年9月16日
發(fā)明者孫永利, 李鵬峰, 鄭興燦 申請(qǐng)人:國(guó)家城市給水排水工程技術(shù)研究中心