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油料壓榨工廠低品位熱量回收系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):40640545發(fā)布日期:2025-01-10 18:46閱讀:6來源:國知局
油料壓榨工廠低品位熱量回收系統(tǒng)的制作方法

本技術(shù)涉及一種熱量回收系統(tǒng),尤其涉及一種油料壓榨工廠低品位熱量回收系統(tǒng),屬于余熱回收。


背景技術(shù):

1、在雙碳的背景下,油料壓榨工廠近年來出現(xiàn)了很多節(jié)能減排的新技術(shù)。一些相對(duì)高品位的廢熱得到了很好的利用,比如汽提塔氣相的利用,高壓閃蒸汽的利用,蒸汽冷凝水的利用等。但是,低品位的廢熱一直沒有得到很好的利用。

2、油料壓榨工廠低品位的廢熱主要有三個(gè)來源,分別是調(diào)質(zhì)塔熱風(fēng),翻板冷卻器熱風(fēng)和干燥冷卻機(jī)dc首層熱風(fēng)。它們的特點(diǎn)是氣相流量大以及溫度相對(duì)較低,目前應(yīng)用場(chǎng)景非常有限,但是其夾帶的總的水汽量很大,如果將其全部利用,每噸油料可節(jié)約65-70kg的水蒸汽消耗,可見其利用潛力非常大。

3、調(diào)質(zhì)塔是油料加工過程中非常重要的設(shè)備,主要用于加熱以及調(diào)整油料的水分,以便后續(xù)操作效率更佳。調(diào)質(zhì)塔主要有進(jìn)料段,加熱層,熱風(fēng)烘干層和出料層組成。加熱層的作用是對(duì)物料進(jìn)行加熱軟化,使物料內(nèi)部的水分蒸發(fā)到達(dá)物料表面,使物料內(nèi)水分分布均勻,具有較好的塑性。加熱層有許多交錯(cuò)排列的橢圓管,最上方兩層是以車間產(chǎn)生的蒸汽冷凝水加熱,以充分利用其中熱量,余下加熱層則通以低壓飽和蒸汽,對(duì)原料進(jìn)行加熱。熱風(fēng)干燥層內(nèi)是則有許多交錯(cuò)排列的風(fēng)道,熱風(fēng)通過風(fēng)道穿透料層,將物料表面的濕氣帶走,從而降低物料的水分??梢愿鶕?jù)產(chǎn)量要求及物料水分狀況綜合因素配置加熱層和熱風(fēng)干燥層的數(shù)量,去水能力在2~3個(gè)百分點(diǎn)。調(diào)質(zhì)塔熱風(fēng)溫度60℃左右,目前大多數(shù)工廠沒有對(duì)該熱風(fēng)進(jìn)行利用,選擇了直接排空。

4、翻板冷卻器熱風(fēng)是翻板冷卻器在對(duì)膨化料降溫降水過程中產(chǎn)生的。翻板冷卻器是立式逆流干燥器,風(fēng)從翻板冷卻器的底部通入,膨化機(jī)出口物料從其頂部進(jìn)入,在逆流接觸過程中,風(fēng)將物料中的水分帶走,熱風(fēng)從翻板冷卻器的頂部排出。由于通入的風(fēng)量較大,排出的熱風(fēng)品質(zhì)不高,相對(duì)濕度30%左右,溫度70-75℃。目前大多數(shù)工廠沒有對(duì)該熱風(fēng)進(jìn)行利用,選擇了直接排空;少數(shù)工廠用其對(duì)翻板冷卻器的進(jìn)風(fēng)進(jìn)行預(yù)熱后再排空。這兩種情況都沒有充分利用熱風(fēng)中的熱量,造成能源的浪費(fèi)。

5、dc首層熱風(fēng)來源于對(duì)蒸脫機(jī)出料的熱粕干燥過程中產(chǎn)生的。在干燥冷卻機(jī)dc的第一層,熱粕水分降低4%-5%,去除的水分全部進(jìn)入dc首層熱風(fēng)。dc首層熱風(fēng)品位相對(duì)調(diào)質(zhì)塔熱風(fēng)和翻板冷卻熱風(fēng)品位更高,其溫度通常70-80℃,相對(duì)濕度60-70%。目前,大多數(shù)工廠只是用該熱風(fēng)對(duì)進(jìn)dc冷風(fēng)預(yù)熱,預(yù)熱后的熱風(fēng)仍然還剩余大量的熱量未被利用,其排出口含有大量的水汽,造成能源的浪費(fèi)。


技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本部分的目的在于概述本實(shí)用新型的實(shí)施例的一些方面以及簡(jiǎn)要介紹一些較佳實(shí)施例。在本部分以及本技術(shù)的說明書摘要和實(shí)用新型名稱中可能會(huì)做些簡(jiǎn)化或省略以避免使本部分、說明書摘要和實(shí)用新型名稱的目的模糊,而這種簡(jiǎn)化或省略不能用于限制本實(shí)用新型的范圍。

2、鑒于上述和/或現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題,提出了本實(shí)用新型。

3、本實(shí)用新型的目的在于,克服現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題,提供一種油料壓榨工廠低品位熱量回收系統(tǒng),充分利用調(diào)質(zhì)塔第熱風(fēng)中的熱量,節(jié)約油料加工過程中蒸汽消耗,對(duì)低品位熱風(fēng)中的水汽進(jìn)行回收利用,減少循環(huán)冷卻水的消耗。

4、為解決以上技術(shù)問題,本實(shí)用新型的油料壓榨工廠低品位熱量回收系統(tǒng),包括調(diào)質(zhì)塔,調(diào)質(zhì)塔自上而下依次設(shè)有進(jìn)料段、加熱層、烘干層和出料層,調(diào)質(zhì)塔風(fēng)風(fēng)換熱器的冷側(cè)預(yù)熱風(fēng)出口與調(diào)質(zhì)塔的烘干層進(jìn)風(fēng)口相連,調(diào)質(zhì)塔的烘干層出風(fēng)口與調(diào)質(zhì)塔剎克龍的入口相連,調(diào)質(zhì)塔剎克龍出風(fēng)口通過調(diào)質(zhì)塔風(fēng)機(jī)與所述調(diào)質(zhì)塔風(fēng)風(fēng)換熱器的熱側(cè)進(jìn)風(fēng)口相連,調(diào)質(zhì)塔風(fēng)風(fēng)換熱器的熱側(cè)出風(fēng)口與調(diào)質(zhì)塔風(fēng)水換熱器的頂部進(jìn)風(fēng)口相連,調(diào)質(zhì)塔風(fēng)水換熱器的排氣口與大氣相通;

5、調(diào)質(zhì)塔風(fēng)水換熱器的冷側(cè)熱水出口與冷側(cè)水罐的入口相連,冷側(cè)水罐的出口通過冷側(cè)循環(huán)水泵與熱泵的蒸發(fā)器入口相連,熱泵的蒸發(fā)器出口與所述調(diào)質(zhì)塔風(fēng)水換熱器的冷側(cè)熱水入口相連。

6、進(jìn)一步的,所述熱泵的冷凝器熱水出口與所述調(diào)質(zhì)塔的加熱層熱水入口相連,所述調(diào)質(zhì)塔的加熱層熱水出口與熱側(cè)水罐的入口相連,熱側(cè)水罐的出口通過熱側(cè)循環(huán)水泵與所述熱泵的冷凝器熱水入口相連。

7、進(jìn)一步的,所述調(diào)質(zhì)塔風(fēng)水換熱器的水盤出水口與調(diào)質(zhì)塔氣相捕集泵的入口相連,調(diào)質(zhì)塔氣相捕集泵的出口管路與所述調(diào)質(zhì)塔風(fēng)水換熱器的上部噴淋管相連。

8、進(jìn)一步的,翻板冷卻器風(fēng)風(fēng)換熱器的冷側(cè)預(yù)熱風(fēng)出口與翻板冷卻器的進(jìn)風(fēng)口相連,所述翻板冷卻器的出風(fēng)口與翻板冷卻器剎克龍的進(jìn)風(fēng)口相連,翻板冷卻器剎克龍的出風(fēng)口通過翻板冷卻器風(fēng)機(jī)與所述翻板冷卻器風(fēng)風(fēng)換熱器的熱側(cè)進(jìn)風(fēng)口相連,所述翻板冷卻器風(fēng)風(fēng)換熱器的熱側(cè)出風(fēng)口與翻板冷卻器風(fēng)水換熱器的熱側(cè)進(jìn)風(fēng)口相連,所述翻板冷卻器風(fēng)水換熱器的熱側(cè)出風(fēng)口與大氣相通。

9、進(jìn)一步的,所述熱泵的蒸發(fā)器出口還與所述翻板冷卻器風(fēng)水換熱器的冷側(cè)熱水入口相連,所述翻板冷卻器風(fēng)水換熱器的冷側(cè)熱水出口與所述冷側(cè)水罐的入口相連。

10、進(jìn)一步的,dc風(fēng)風(fēng)換熱器的冷側(cè)預(yù)熱風(fēng)出口與dc鼓風(fēng)機(jī)的入口相連,dc鼓風(fēng)機(jī)的出風(fēng)口與干燥冷卻機(jī)dc的各層進(jìn)風(fēng)口相連,所述干燥冷卻機(jī)dc的首層總出風(fēng)口與dc剎克龍的進(jìn)風(fēng)口相連,dc剎克龍的出風(fēng)口經(jīng)dc引風(fēng)機(jī)與所述dc風(fēng)風(fēng)換熱器的熱側(cè)進(jìn)風(fēng)口相連,dc風(fēng)風(fēng)換熱器的熱側(cè)出風(fēng)口與dc風(fēng)水換熱器的熱側(cè)進(jìn)風(fēng)口相連,所述dc風(fēng)水換熱器的熱側(cè)出風(fēng)口與大氣相通。

11、進(jìn)一步的,所述熱泵的蒸發(fā)器出口還與所述dc風(fēng)水換熱器的冷側(cè)熱水入口相連,所述dc風(fēng)水換熱器的冷側(cè)熱水出口與所述冷側(cè)水罐的入口相連。

12、相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù),本實(shí)用新型取得了以下有益效果:1、利用調(diào)質(zhì)塔出口熱風(fēng)加熱進(jìn)調(diào)質(zhì)塔的冷空氣,每加工一噸油料可節(jié)約5kg新鮮蒸汽的消耗;調(diào)質(zhì)塔熱風(fēng)加熱冷空氣后剩余的熱量用于加熱熱水,可獲得40-50℃的熱水;利用翻板冷卻器出口熱風(fēng)加熱進(jìn)翻板冷卻器的冷空氣,每加工一噸油料可節(jié)約6kg新鮮蒸汽的消耗;翻板冷卻器熱風(fēng)加熱冷空氣后剩余的熱量用于加熱熱水,可獲得40-50℃的熱水;利用dc首層出口熱風(fēng)加熱進(jìn)dc第一層和第二層的冷空氣,每加工一噸原料可節(jié)約9kg的新鮮蒸汽消耗;dc首層熱風(fēng)加熱冷空氣后剩余的熱量加熱熱水,可獲得大量40-50℃的熱水;將調(diào)質(zhì)塔熱風(fēng)、翻板冷卻器熱風(fēng)和dc首層熱風(fēng)加熱獲得的熱水匯集在一起。利用離心熱泵,將40-50℃的熱水制備70-80℃的熱水,將70-80℃作用的熱水用于調(diào)質(zhì)塔加熱油料,每加工一噸原料可節(jié)約30kg以上的蒸汽消耗;通過各節(jié)能點(diǎn)共可節(jié)約蒸汽消耗50kg以上。

13、2、通過各節(jié)能點(diǎn)可將油料壓榨工廠所有熱風(fēng)排出口的溫度控制在50℃以下,這樣避免了使用循環(huán)冷卻水,每加工一噸原料減少循環(huán)水用量4-5m3/h,減少了循環(huán)水的使用過程中電耗和軟水消耗。折算后,每加工一噸原料可節(jié)約軟水消耗0.5m3,可節(jié)約電耗0.5kwh。

14、3、在對(duì)調(diào)質(zhì)塔氣相,翻板冷卻器氣相和dc熱風(fēng)利用過程中,對(duì)熱風(fēng)進(jìn)行了粉塵捕集,減少了排氣中的粉塵顆粒。

15、4、以5000tpd的油料壓榨工廠為例:按每噸蒸汽價(jià)格250元,每噸軟水價(jià)格2元,每度電的加熱0.7元。每天可節(jié)約的成本:5000*(50*250/1000+0.5*2+0.5*0.7-3*0.7)=5.4萬元,按年加工天數(shù)300天計(jì)算,每年可節(jié)約1620萬元。

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