本發(fā)明屬于煉鋼工藝技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種在爐役期內(nèi)保持底槍全程可視的轉(zhuǎn)爐復(fù)吹方法。
背景技術(shù):
轉(zhuǎn)爐復(fù)合吹煉冶金工藝從1980年開始在工業(yè)中推廣應(yīng)用,由于它綜合了頂吹、底吹雙方的長處,加之改造現(xiàn)存轉(zhuǎn)爐容易,僅僅幾年功夫就開始在全世界普及。一些國家如日本,已淘汰了單純頂吹法。轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)推廣應(yīng)用以來,我國的轉(zhuǎn)爐爐齡大幅度提高。同時(shí)也促進(jìn)了我國復(fù)吹技術(shù)的發(fā)展。鋼鐵研究總院與國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)合作,開發(fā)的“長壽復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù)(LCB)”,已達(dá)到了復(fù)吹煉鋼領(lǐng)域的世界領(lǐng)先水平。武鋼二煉鋼90噸復(fù)吹轉(zhuǎn)爐應(yīng)用“長壽復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù)(LCB)”后,1999年創(chuàng)造了15208爐的世界復(fù)吹轉(zhuǎn)爐最高爐齡紀(jì)錄,并逐年增加,2003年更創(chuàng)29942爐新紀(jì)錄。在上述爐役中,復(fù)吹比均達(dá)到了100%,終點(diǎn)鋼水純凈度得到了較大幅度的提高,復(fù)吹轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼水[C]·[O]積值為0.0028,達(dá)到國際先進(jìn)水平。
雖然復(fù)合吹煉冶金工藝迅速發(fā)展,但如何提高底吹供氣元件壽命,國際上開展了近20年研究工作,卻一直未能取得重大突破。為了解決轉(zhuǎn)爐長壽爐齡與底吹供氣元件壽命偏低的矛盾,國際上采用以下技術(shù)措施:⑴犧牲復(fù)吹,保爐齡:由于底吹供氣元件壽命未能同步提高,造成復(fù)吹比大幅度下降(≤20%),被迫廢除復(fù)吹工藝。⑵犧牲爐齡,保復(fù)吹:復(fù)吹工藝可保證鋼水質(zhì)量,因此放棄濺渣工藝。⑶采用快速更換底吹供氣元件技術(shù):日本采用少渣冶煉的高效轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)技術(shù),平均爐齡達(dá)到5000爐,其間更換一次底吹供氣元件,保證復(fù)吹比≥90%。美國大湖鋼廠255噸轉(zhuǎn)爐采用濺渣護(hù)爐技術(shù),使?fàn)t齡達(dá)到10000爐以上。為保證復(fù)吹效果,采用每2000爐進(jìn)行一次快速更換底吹供氣元件的技術(shù)。
上述復(fù)吹控制方法都是爐役期間采用隱性不可見底槍(用爐渣覆蓋底槍,從而使底槍不可見),通過動(dòng)態(tài)控制爐底厚度來控制復(fù)吹效果的全爐役復(fù)吹方法,由于底槍不可見,復(fù)吹的效果不能穩(wěn)定的控制,且復(fù)吹效果遠(yuǎn)不能和底槍可視的復(fù)吹效果相比。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明提供一種全爐役底槍可視的轉(zhuǎn)爐復(fù)吹方法,其目的是保持底吹元件的風(fēng)口在轉(zhuǎn)爐整個(gè)爐役期始終可視,使底吹氣體能夠直接、高效的攪拌轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼液,一方面有效降低轉(zhuǎn)爐鋼水終點(diǎn)氧值以及爐渣的氧化性,潔凈鋼質(zhì)并減緩爐襯的侵蝕;另一方面改善動(dòng)力學(xué)條件,促進(jìn)有害元素磷、硫的脫除以及錳元素的還原,從而降低熔劑及合金的消耗。
為此,本發(fā)明所采取的技術(shù)解決方案是:
一種全爐役底槍可視的轉(zhuǎn)爐復(fù)吹方法,其具體方法為:
(1)將砌筑轉(zhuǎn)爐爐底的底槍磚全部改為沒有底槍孔的實(shí)心盲磚;
(2)將爐底襯磚及底槍磚的厚度增加200~600mm;
(3)新砌筑爐襯磚的轉(zhuǎn)爐新開爐前45~55爐,冶煉鋼種選擇普碳鋼,并避免鋼水過氧化;
(4)轉(zhuǎn)爐冶煉50~100爐后,進(jìn)行底槍在線熱更換;采用無損爐底快速熱更換底吹元件的方法,最先安裝兩個(gè)耳軸方向的底槍2~4支;無損爐底快速熱更換底吹元件的方法,即鉆底槍前,保證原有渣層厚度,不進(jìn)行化爐底作業(yè);鉆頭鉆到鋼渣層附近,中斷鉆孔,用燒氧方式處理剩下的鋼渣層,燒透后用鉆孔機(jī)將渣層孔洞處理圓滑,保證鉆孔與底吹元件外徑有1mm的正公差,然后安裝底吹元件,上好墊磚,用馬丁沙將底槍與鉆孔周圍的空隙填實(shí)、封好;爐役前中期,當(dāng)頭批使用的底吹元件有風(fēng)口耐材厚度小于500mm或低于爐底平均厚度150~200mm時(shí),或者爐役末期底吹元件風(fēng)口耐材厚度小于500mm時(shí),關(guān)閉該底吹元件,更換出鋼側(cè)渣線附近的底槍替代關(guān)閉的底槍;爐役中期,更換非耳軸與渣線部位的爐底較厚處的底吹元件替代需要關(guān)閉漲爐底區(qū)域的底吹元件;爐役后期,更換測(cè)厚儀測(cè)出的爐底較高方位的底吹元件替代需要關(guān)閉漲爐底區(qū)域的底吹元件;
(5)采取少渣快濺、少渣快補(bǔ)方式進(jìn)行爐襯維護(hù);少渣快濺即出鋼結(jié)束后根據(jù)爐渣狀況,倒掉1/2~1/3的爐渣,然后濺渣,提高濺渣效果;少渣快補(bǔ)即利用渣補(bǔ)爐底方式對(duì)爐底進(jìn)行維護(hù),渣補(bǔ)前,轉(zhuǎn)爐留1/2渣,通過分階段的濺渣方式將高熔點(diǎn)的爐渣牢牢濺在爐底及球缺部位,減少爐底的侵蝕;
(6)每八小時(shí)用測(cè)厚儀至少對(duì)爐襯測(cè)厚一次,確保不少于2個(gè)可見底吹元件風(fēng)口,動(dòng)態(tài)調(diào)整拉碳槍位,爐底下降,拉碳標(biāo)準(zhǔn)槍位提高50~100mm;爐底上漲,拉碳標(biāo)準(zhǔn)槍位降低50~100mm,維持轉(zhuǎn)爐爐底厚度的動(dòng)態(tài)平衡;
(7)采用經(jīng)濟(jì)爐齡即能夠安全保持復(fù)吹的最大爐齡,當(dāng)風(fēng)口處耐材厚度小于500mm的底吹元件數(shù)量超過1/3,可見底吹元件風(fēng)口少于2個(gè)時(shí),進(jìn)行計(jì)劃停爐。
本發(fā)明的有益效果為:
通過使用盲磚,防止了爐底磚偏移,為順利進(jìn)行底槍熱更換創(chuàng)造了條件;通過前期強(qiáng)化襯磚燒結(jié)操作技術(shù),避免了爐役初期襯磚的快速侵蝕,動(dòng)態(tài)平衡了爐襯的損耗;通過無損爐底快速熱更換底吹元件的技術(shù),單個(gè)底吹元件使用壽命提高一倍以上;通過少渣快濺、少渣快補(bǔ)方式進(jìn)行爐襯維護(hù),動(dòng)態(tài)平衡了爐底的損耗,從而實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐全爐役底槍可視的高效復(fù)吹,有效降低轉(zhuǎn)爐鋼水終點(diǎn)氧值以及爐渣的氧化性,潔凈鋼質(zhì)并減緩爐襯的侵蝕;同時(shí)有力 促進(jìn)有害元素磷、硫的脫除以及錳元素的還原,降低熔劑及合金的消耗,這是冶金界在全爐役復(fù)吹研究方面的首創(chuàng)。
具體實(shí)施方式
以260噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,底部0.6直徑處均勻排列10個(gè)底吹元件為例:
1、將底槍磚全部改為實(shí)心的盲磚;并將爐底厚度增加450mm,從而使?fàn)t底總厚度由1100mm增加到1550mm。
2、新爐役前50爐,冶煉鋼種選擇普碳鋼,嚴(yán)禁鋼水過氧化,加強(qiáng)爐襯維護(hù)與濺渣操作,50爐結(jié)束,爐底上漲100mm,其余部分爐襯沒有侵蝕現(xiàn)象,且燒結(jié)良好。
3、轉(zhuǎn)爐運(yùn)行50爐,采用無損爐底快速熱更換底吹元件的方法,對(duì)稱打開耳軸附近的四個(gè)底吹元件。
4、濺渣方式采用少渣快濺,出鋼結(jié)束后根據(jù)爐渣狀況,倒掉1/2~1/3的爐渣,然后濺渣,提高濺渣效果。如果生產(chǎn)間隔較長,則采取少渣快補(bǔ),利用渣補(bǔ)爐底方式對(duì)爐底進(jìn)行維護(hù),渣補(bǔ)前,轉(zhuǎn)爐留1/2渣,通過分階段的濺渣方式將高熔點(diǎn)的爐渣牢牢濺在爐底及球缺部位。
5、每八小時(shí)用測(cè)厚儀對(duì)爐襯測(cè)厚一次,結(jié)合人工對(duì)爐襯的監(jiān)督,并確保不小于2個(gè)可見底吹元件風(fēng)口,動(dòng)態(tài)調(diào)整拉碳槍位,對(duì)于當(dāng)班可見底吹元件風(fēng)口少于2個(gè)的班組,對(duì)操作工進(jìn)行績效考核。
6、第1500爐,開出鋼側(cè)渣線附近兩個(gè)底吹元件,關(guān)閉侵蝕較嚴(yán)重底吹元件兩支。第3500爐,開正出鋼側(cè)與正兌鐵側(cè)底吹元件,同時(shí)關(guān)閉底吹效果不佳的對(duì)應(yīng)兩支底吹元件;4000爐、4500爐、5000爐、5500爐、6000爐以及6500爐分別用底吹元件風(fēng)口底部厚度相對(duì)較厚的底吹元件替代需要關(guān)閉漲爐底區(qū)域的底吹元件,爐役到達(dá)7000爐,停爐拆爐襯。