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燒堿生產(chǎn)循環(huán)冷卻水水質(zhì)處理方法

文檔序號(hào):4834813閱讀:1023來(lái)源:國(guó)知局
專(zhuān)利名稱(chēng):燒堿生產(chǎn)循環(huán)冷卻水水質(zhì)處理方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于一種化工生產(chǎn)流程中對(duì)冷卻用循環(huán)水的水質(zhì)進(jìn)行處理(亦即穩(wěn)定水質(zhì))的方法。特別是一種針對(duì)燒堿生產(chǎn)流程中含堿系統(tǒng)冷卻循環(huán)水的水質(zhì)進(jìn)行處理的方法。
在燒堿生產(chǎn)中含堿冷卻水循環(huán)系統(tǒng)往往要產(chǎn)生大量的水垢,如以年生產(chǎn)3.2萬(wàn)噸燒堿的蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)而言,每年至少要產(chǎn)生22噸水垢,這些水垢一部分沉積在循環(huán)泵、冷卻器、涼水塔噴嘴內(nèi),時(shí)間一長(zhǎng),循環(huán)水溫度升高,冷卻器內(nèi)真空度下降,嚴(yán)重影響生產(chǎn)率及生產(chǎn)的正常運(yùn)行。為了維持正常生產(chǎn),只有停產(chǎn)、加酸清洗除垢,但加酸除垢又將大大降低設(shè)備的使用壽命。針對(duì)上述弊病成達(dá)化學(xué)工程公司設(shè)計(jì)了一種針對(duì)含堿冷卻水循環(huán)系統(tǒng)水質(zhì)處理方法,以求穩(wěn)定水質(zhì),防止和減輕結(jié)垢對(duì)燒堿生產(chǎn)的影響,該方法的循環(huán)系統(tǒng)包括儲(chǔ)水池、冷卻器及將冷卻水輸入冷卻器及換熱器的循環(huán)泵,回收經(jīng)冷卻器及換熱器工作后流出的熱循環(huán)水的熱水池,將該熱水池中熱水輸入涼水塔以降溫的熱水泵,收集經(jīng)涼水塔冷卻后的循環(huán)水的集水池,該集水池與儲(chǔ)水池連通,從而構(gòu)成一個(gè)封閉式的冷卻循環(huán)系統(tǒng);為了向系統(tǒng)提供及補(bǔ)充清潔的冷卻循環(huán)用水,在水源與循環(huán)系統(tǒng)之間還設(shè)有一凈化原水的無(wú)閥濾池,在循環(huán)水主管道傍還設(shè)有一清除循環(huán)水固形(懸浮)物質(zhì)的傍濾池,該傍濾池亦采用無(wú)閥濾池。而對(duì)循環(huán)系統(tǒng)冷卻水處理的方法是采用加硫酸的方式調(diào)節(jié)循環(huán)水的PH值以減緩系統(tǒng)的結(jié)垢及由此而造成的噴嘴堵塞問(wèn)題,采用氯氣殺菌滅藻,而通過(guò)定時(shí)反洗以清除傍濾池內(nèi)濾材附著的沉積物。該方法采用硫酸調(diào)PH值,方法雖然簡(jiǎn)單并可相對(duì)減緩系統(tǒng)結(jié)垢速度,但仍需隔1~2月停產(chǎn)除垢一次,每次需2~3天;采用反洗清除濾材內(nèi)的沉積物,每24小時(shí)得進(jìn)行4~6次,水量浪費(fèi)大,以年產(chǎn)5萬(wàn)T/年燒堿設(shè)備為例,反洗一次即需50~60m3水;利用氯氣殺菌滅藻又存在設(shè)備投資大,占地較寬,操作使用亦不方便及安全性較差等缺陷。
本發(fā)明的目的是針對(duì)背景技術(shù)存在的缺陷,改進(jìn)設(shè)計(jì)一種燒堿生產(chǎn)循環(huán)冷卻水水質(zhì)處理方法,以達(dá)到防止循環(huán)冷卻系統(tǒng)和噴嘴結(jié)垢、堵塞及設(shè)備腐蝕,提高燒堿生產(chǎn)率及生產(chǎn)流程的穩(wěn)定性,節(jié)約循環(huán)水的用量及系統(tǒng)的設(shè)備投資,以及消除安全隱患等目的。
本發(fā)明的解決方案是在背景技術(shù)基礎(chǔ)上采用斜管沉清池及沉清排污工藝代替無(wú)閥濾池及相應(yīng)的過(guò)濾、反洗工藝作為傍濾池,以降低循環(huán)水的濃度,節(jié)約反洗水;而利用燒堿生產(chǎn)中的通常作為排污處理的廢氯水代替氯氣作為殺菌滅藻劑,既實(shí)現(xiàn)廢物利用,又降低了成本及設(shè)備投資;采用有機(jī)磷和有機(jī)酸為主要成份的藥劑作為水處理劑以達(dá)到良好的緩蝕阻垢效果,從而實(shí)現(xiàn)其目的。因此,本發(fā)明方法包括A.首先將經(jīng)過(guò)濾處理后的循環(huán)用冷卻水輸入集水及儲(chǔ)水池,然后啟動(dòng)循環(huán)泵將其抽入冷卻器及換熱器;經(jīng)冷卻器流出的溶有燒堿蒸汽的循環(huán)水及經(jīng)換熱器冷卻堿液介質(zhì)后輸出的循環(huán)水,均回流入熱水池;B.通過(guò)熱水泵及噴嘴組將熱水池內(nèi)的循環(huán)水噴入涼水塔,冷卻后流入集水池,最后再流入儲(chǔ)水池,從而進(jìn)入正常工作循環(huán);C.進(jìn)入工作循環(huán)后,分別a.開(kāi)啟斜管沉清池的進(jìn)水口,將(分流)一部分循環(huán)冷卻水陸續(xù)輸入斜管沉清池進(jìn)行沉清處理,以降低循環(huán)冷卻水的濁度,經(jīng)沉清后的上部清水再陸續(xù)流入儲(chǔ)水池加入工作循環(huán);b.將水處理劑加入藥槽中,并引入清水將其溶解后,再經(jīng)加藥泵輸入循環(huán)冷卻水中進(jìn)入工作循環(huán),以阻止系統(tǒng)結(jié)垢,處理劑的初始加入量至循環(huán)水中濃度達(dá)38~64PPm為止;而水處理劑包含腐植酸鈉、羥基乙叉二膦酸、三聚硫酸鈉、七水硫酸鋅;其配比量(按重量比計(jì))為腐植酸鈉∶羥基乙叉二膦酸∶三聚磷酸鈉∶七水流酸鋅=10∶2.2~3.3∶2.2~3.3∶1.6~2.4;c.將廢氯水加入儲(chǔ)水池中以殺菌滅藻,廢氯水的加入量至循環(huán)水中的初始濃度達(dá)1.5~2.1PPm止;此后,當(dāng)循環(huán)水中余氯降至0.5~1.0PPm時(shí),補(bǔ)充廢氯水至上述初始濃度;D.根據(jù)運(yùn)行情況當(dāng)斜管沉清池底部懸浮液濃縮至4~10倍時(shí)排污一次;每天根據(jù)補(bǔ)充的循環(huán)冷卻水量,亦按其38~64PPm的濃度所需水處理劑量補(bǔ)加一次水處理劑,以維持工作循環(huán)正常進(jìn)行。
上述對(duì)循環(huán)冷卻水進(jìn)行沉清處理的斜管沉清池為穿孔式旋流斜管沉清池。而所述廢氯水為燒堿生產(chǎn)中通常作排污處理的、其濃度為3~9%的廢氯水。
本發(fā)明由于采用燒堿生產(chǎn)排放的廢氯水代替氯氣殺菌滅藻,不但節(jié)約了氯液,并省去了加氯機(jī)等專(zhuān)用設(shè)備的投資,且操作簡(jiǎn)單方便;采用有機(jī)磷和有機(jī)酸為主成份作為水處理劑,即使在循環(huán)水的PH>9的強(qiáng)堿性條件下也具有很好的緩蝕阻垢性能;而采用斜管沉清池作為傍濾池,其相對(duì)常規(guī)沉淀池平均面積大大增加,沉淀效率高,池子容積小、占地面積?。慌c無(wú)閥濾池相比又不需頻繁反洗過(guò)濾材料,可節(jié)約大量的清水;采用本發(fā)明方法,運(yùn)行一年也不會(huì)發(fā)生系統(tǒng)結(jié)垢清洗及噴嘴堵塞的現(xiàn)象。因此,本發(fā)明可有效防止循環(huán)冷卻系統(tǒng)和噴嘴結(jié)垢、堵塞及設(shè)備腐蝕,并具有提高燒堿生產(chǎn)率、穩(wěn)定生產(chǎn)流程,運(yùn)行可靠,節(jié)約用水量及系統(tǒng)的設(shè)備投資,操作簡(jiǎn)單、方便等特點(diǎn)。
附圖及


圖1、為本發(fā)明系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及循環(huán)冷卻水流程示意圖;圖2、為流程方框圖。
圖中1.無(wú)閥濾池(進(jìn)水濾池),2.儲(chǔ)水池,3.循環(huán)泵,4.斜管沉清池(傍濾池),5.冷卻器,6.換熱器,7.堿泵,8.蒸發(fā)器,9.熱水池,10.熱水泵,11.涼水塔,12.集水池,13.加藥槽,14.加藥泵,15.氯水槽。
實(shí)施例本實(shí)施例以年產(chǎn)五萬(wàn)噸燒堿有堿系統(tǒng)循環(huán)冷卻水水質(zhì)處理為例,其中儲(chǔ)水池2(長(zhǎng)×寬×深)1800×2000×2500mm,集水池12(長(zhǎng)×寬×深)9000×3000×2500mm,循環(huán)泵3.型號(hào)350S44,揚(yáng)程37~50m,循環(huán)量2635m3/h,冷卻器5.直徑Φ1600mm,高5647mm,斜管沉清池4.本實(shí)施例采用PVC蜂窩型斜管,斜長(zhǎng)1.0m,60°內(nèi)切圓,d=25,池體(長(zhǎng)×寬×深)7500×4500×4600mm,涼水塔11.截面積9000×9000mm,風(fēng)機(jī)型號(hào)LF47,直徑Φ4.7m;加藥槽14.本實(shí)施例設(shè)兩套,一套加入集水池12中,一套加入儲(chǔ)水池中,兩套槽體均為900×900×1000mm(長(zhǎng)×寬×深);加藥泵13.規(guī)格均為Vs=25L/h,P=1.3MPa;廢氯水槽15采用玻璃鋼制作,直徑Φ1400mm,深1800mm,厚12mm。其余水源無(wú)閥濾池1.,熱水池9.熱水泵10.涼水塔內(nèi)結(jié)構(gòu)及噴嘴型號(hào)、數(shù)量等均與背景技術(shù)同。其水質(zhì)處理方法為A.經(jīng)無(wú)閥濾池1.將過(guò)濾處理的循環(huán)冷卻用清水輸入集水池12,并經(jīng)集水池12,流入儲(chǔ)水池2至總量1510m3;工作時(shí)啟動(dòng)循環(huán)泵3,將冷卻水輸入冷卻器5及換熱器6,分別對(duì)堿液蒸汽抽吸冷卻及對(duì)堿液介質(zhì)冷卻后,回流入熱水池9;B.啟動(dòng)熱水泵10,將回流入熱水池9中的熱循環(huán)水經(jīng)噴頭組噴入涼水塔11內(nèi)后,冷卻回收入集水池12中,最后流入儲(chǔ)水池2中參與工作循環(huán),本實(shí)施例噴頭組由1692個(gè)噴頭組成;C.進(jìn)入工作循環(huán)后,分別a.開(kāi)啟斜管沉清池4.將循環(huán)冷卻水連續(xù)引一部分進(jìn)行沉清處理,以降低循環(huán)冷卻水的濁度;b.將水處理劑腐植酸鈉45.3kg,羥基乙叉二膦酸12.7kg,磷酸鈉12.7kg,七水流酸鋅9.06kg各分為二等份,分別加入兩個(gè)加藥槽14內(nèi),再分別從無(wú)閥濾池1,注入清水40kg,攪拌溶解后經(jīng)加藥泵13,打入集水池12及儲(chǔ)水池2,進(jìn)入冷卻循環(huán)水中;
c.將生產(chǎn)車(chē)間排放的濃度3~9%的廢氯水輸入氯水槽后陸續(xù)加入儲(chǔ)水池2中,進(jìn)入循環(huán),至冷卻循環(huán)水中濃度達(dá)1.5~21.PPM(初始濃度)止。
D.在此后的工作循環(huán)中a.每天根據(jù)補(bǔ)充的冷卻循環(huán)水量,亦按其38~64PPM的濃度并需量加處理劑一次;b.當(dāng)斜管沉清池4底部濃度達(dá)5~7倍時(shí)排污一次,以降低循環(huán)水的濁度;c.當(dāng)循環(huán)水中余氯降至0.5~1.0PPm時(shí),加廢氯水一次,補(bǔ)充至初始濃度1.5~2.1PPm止。
權(quán)利要求
1.一種燒堿生產(chǎn)循環(huán)冷卻水水質(zhì)處理方法,其特征在于該方法包括A.首先將經(jīng)過(guò)濾處理后的循環(huán)用冷卻水輸入集水及儲(chǔ)水池,然后啟動(dòng)循環(huán)泵將其抽入冷卻器及換熱器;經(jīng)冷卻器流出的溶有燒堿蒸汽的循環(huán)水與經(jīng)換熱器冷卻堿液介質(zhì)后輸出的循環(huán)水回流入熱水池;B.通過(guò)熱水泵及噴嘴組將熱水池內(nèi)的循環(huán)水噴入涼水塔,經(jīng)冷卻后流入集水池,最后再流入儲(chǔ)水池,從而進(jìn)入正常工作循環(huán);C.進(jìn)入工作循環(huán)后,分別a.開(kāi)啟斜管沉清池的進(jìn)水口,將一部分循環(huán)冷卻水陸續(xù)輸入斜管沉清池,進(jìn)行沉清處理,以降低循環(huán)冷卻水的濁度,沉清后的循環(huán)水再陸續(xù)流入儲(chǔ)水池,加入工作循環(huán);b.將水處理劑加入藥槽中,并引入清水將其溶解后,再經(jīng)加藥泵輸入循環(huán)冷卻水中進(jìn)入工作循環(huán),以阻止系統(tǒng)結(jié)垢,處理劑的初始加入量至循環(huán)水中濃度達(dá)38~64PPm止;而水處理劑包含腐植酸鈉、羥基乙叉二膦酸、三聚硫酸鈉、七水硫酸鋅;其配比量(重量比)為腐植酸鈉∶羥基乙叉二膦酸∶三聚磷酸鈉∶七水流酸鋅=10∶2.2~3.3∶2.2~3.3∶1.6~2.4;c.將廢氯水加入儲(chǔ)水池中以殺菌滅藻,廢氯水的加入量至循環(huán)水中的濃度達(dá)1.5~2.1PPm止;此后,當(dāng)余氯降至0.5~1.0PPm時(shí)補(bǔ)充廢氯水至上述初始濃度;D.根據(jù)運(yùn)行情況當(dāng)斜管沉清池底部的懸浮液濃縮至4~10倍時(shí)排污一次;每天根據(jù)補(bǔ)充的循環(huán)冷卻水量,亦按其38~64PPm的濃度所需水處理劑量補(bǔ)加一次水處理劑,以維持工作循環(huán)正常進(jìn)行。
2.按權(quán)利要求1所述燒堿生產(chǎn)循環(huán)冷卻水水質(zhì)處理方法,其特征在于所述斜管沉清池為穿孔式旋流斜管沉清池。
3.按權(quán)利要求1所述燒堿生產(chǎn)循環(huán)冷卻水水質(zhì)處理方法;其特征在于所述廢氯水為燒堿生產(chǎn)中通常作為排污處理的、其濃度為3~9%的廢氯水。
全文摘要
該發(fā)明屬于一種燒堿生產(chǎn)中含堿循環(huán)冷卻水水質(zhì)處理方法。該方法以斜管沉清池作為傍濾池、采用廢氯液作殺菌滅藻劑,同時(shí)在循環(huán)水中加入以有機(jī)磷和有機(jī)酸為主要成份的水處理劑,以防止循環(huán)冷卻系統(tǒng)結(jié)垢及噴嘴堵塞等,從而克服了傳統(tǒng)技術(shù)以無(wú)閥濾池作傍濾池,采用硫酸調(diào)循環(huán)水pH值,而采用氯氣殺菌滅藻所存在的弊病;可有效提高生產(chǎn)率、防止循環(huán)冷卻系統(tǒng)和噴嘴結(jié)垢、堵塞及設(shè)備腐蝕現(xiàn)象發(fā)生,生產(chǎn)流程穩(wěn)定、運(yùn)行可靠、操作簡(jiǎn)單、方便等特點(diǎn)。
文檔編號(hào)C02F5/10GK1293153SQ0012050
公開(kāi)日2001年5月2日 申請(qǐng)日期2000年10月23日 優(yōu)先權(quán)日2000年10月23日
發(fā)明者熊端鋼, 廖淑明, 張光禮, 余祥炳 申請(qǐng)人:自貢市康橋應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所
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