專利名稱:二氯異三聚氰酸鈉生產(chǎn)方法的改進的制作方法
本發(fā)明是關于二氯異三聚氰酸鈉生產(chǎn)方法的改進。
二氯異三聚氰酸鈉(簡稱DCCNa)可用下式表示 工業(yè)品有效氯含量60%左右(理論值64.5%),在水溶液中,它離解出HOCl,滅菌漂白作用很強。與以往的漂白劑次氯酸鈉、漂粉精等相比,具有滅菌漂白效率高,貯存穩(wěn)定,溶解性好,安全無毒等特點。
DCCNa的生產(chǎn)方法有(1)三聚氰酸的堿溶液以氯氣、Cl2O為氯化劑液相氯化,如美國專利U·S.4024140;(2)先將三聚氰酸水相氯化制得二氯異三聚氰酸,再與氫氧化鈉反應生成DCCNa,如美國專利U·S.3035054,U·S.3270017,U·S.3299860;(3)以三氯異三聚氰酸、三聚氰酸和液堿為原料,在水溶液中攪拌反應制得DCCNa,如英國專利Brit,1305200。
由三氯異三聚氰酸(簡稱TCCA)、三聚氰酸(簡稱CA)及氫氧化鈉水相反應制備DCCNa,反應式為
英國專利Brit.1305200敘述了該工藝過程在幾倍量的母液中加入化學計量的TCCA和CA,控制一定的溫度,攪拌下加入液堿,使反應液的PH值達到4~7,再經(jīng)冷凍、結晶、分離和干燥工序,制得粉末狀DCCNa產(chǎn)品,產(chǎn)品收率81.4%,有效氯含量56.11%。
然而Brit.1305200在工業(yè)上實施時還存在某些問題,如產(chǎn)品收率和有效氯含量不高等,這是由于配制過程中長時間的攪拌反應,加速了DCCNa的分解。分解產(chǎn)物三聚氰酸鈉和一氯三聚氰酸鈉難溶于水,以極細的微粒懸浮于反應溶液中,冷凍結晶時,這些細粒子粘附于晶核上,使最終產(chǎn)品既細又粘稠,影響分離脫除母液,濕料的含濕量高達40%以上,干燥時分解產(chǎn)生的含氯氣體腐蝕設備、污染空氣。要解決以上問題,只有選用有效氯含量很高的TCCA作原料,同時經(jīng)常用清水更換母液,放出的母液予先回收其中的DCCNa,并破壞殘留的有效氯,再行排放,這不僅使工藝復雜化,經(jīng)濟上也很不合理。有必要改進上述工藝。
再者,生產(chǎn)TCCA時,往往會得到有效氯含量不高或其它質(zhì)量指標不合格的次、廢品,已有專利未解決這些產(chǎn)物的再利用問題。
本發(fā)明就是為解決這些問題提出改進的方法。
本發(fā)明使用的原料均為工業(yè)品,TCCA系白色粉末結晶,有效氯含量沒有嚴格的限制,85%以下的次廢品也可以使用,但最好不低于60%;CA也是白色粉末結晶,純度90%以上,過高純度增加提純的成本,但低于90%容易在氯化過程中產(chǎn)生易爆氣體Ncl3,適合本工藝使用的CA純度為92~98%;適用的原料還有液體氫氧化鈉或碳酸鈉。
已有的文獻報導反應時各種原料的配比采用化學計量的分子比,按該分子比配制雖可制得合格產(chǎn)品,但隨著母液的多次循環(huán)使用,產(chǎn)品質(zhì)量迅速惡化,需經(jīng)常停車更換母液,這是由于母液中懸浮著大量DCCNa分解的產(chǎn)物,如三聚氰酸鈉、一氯三聚氰酸鈉等低含氯量雜質(zhì),這些雜質(zhì)在結晶操作時吸附在產(chǎn)品DCCNa的晶體上,由于它顆粒細膩,導致物料脫除母液操作極為困難,干燥時由于濕料中濕含量太高促使產(chǎn)品在高溫下分解,因而難以得到有效氯含量合格的產(chǎn)品。經(jīng)過發(fā)明者連續(xù)試驗研究,認為適當改變分子比是改進以上問題的重要方法,必需增加TCCA和液堿的投料量,確定這二種原料的過量值為0.01~0.80摩爾/摩爾CA。該值低于0.01摩爾/摩爾CA,達不到予期的效果;但過量太多,又造成母液懸浮大量的TCCA,部分TCCA混于產(chǎn)品DCCNa中,影響產(chǎn)品質(zhì)量和性能。當原料TCCA的有效氯為90%時,它和液堿的加入量需分別過量0.01~0.40摩爾/摩爾CA和0.02~0.80摩爾/摩爾CA。如使用有效氯低于90%的TCCA為原料時,它的加入量按下式計算TCCA實際用量=TCCA理論用量× (90%)/(TCCA實際有效氯%)×(1.01~1.20)
例如,理論計算TCCA用量若為10kgmol,又TCCA實際有效氯為80%,則按上式計算的實際用量為11.4~13.6kgmol。
上述物料反應時,物料的加料順序沒有嚴格的限制,工藝條件也比較容易控制,TCCA、CA和液堿可以同時加入循環(huán)母液中,也可以依次加入,還可以予先懸浮于母液中,然后在攪拌下緩緩加入反應釜中反應。本發(fā)明實施時,反應很穩(wěn)定,不會產(chǎn)生大量的Ncl3和泡沫,操作安全。反應過程中主要控制反應溫度和料液的PH值,反應器內(nèi)壓力從負壓到正壓均可以,為操作方便,最好是常壓。反應溫度太低,則反應緩慢,反應液長時間不清澈,但過高的溫度,又加速有效氯的損失,因此溫度宜控制在0~100℃范圍內(nèi),最好是30~70℃。反應料液的PH值最終應控制在4.5~8.0范圍內(nèi)。在反應過程中,物料應得到良好的攪拌,以防物料在釜內(nèi)結塊,影響后工序的操作。
本發(fā)明采用的反應器為工業(yè)上常用的搪玻璃反應釜,帶有攪拌器,轉速50~200轉/分。反應釜蓋上有溫度計、視鏡、加料器等。
本發(fā)明與已有技術相比,更詳細地說,是通過改進反應物料的分子比,控制一定的反應條件,從而增大結晶的顆粒度,提高產(chǎn)品質(zhì)量和收率。不僅母液可以循環(huán)利用,不必排放和更換,而且有效氯含量很低的TCCA次品和廢品也可以用作原料,從而有效地利用了液體和固體廢物,解決了三廢問題。本發(fā)明實施后,可制得有效氯高達58%以上的產(chǎn)品,且設備投資省成本低,經(jīng)濟效益顯著?,F(xiàn)以實例說明之。
實例一一個200l帶夾套、溫度計、加料手孔、視鏡和攪拌器的搪玻璃反應器內(nèi),加入已循環(huán)使用過20次的DCCNa母液143kg(有效氯41.08g/l),母液渾濁、懸浮較多量的分解產(chǎn)物。夾套通入熱水,釜液在攪拌下升溫至50℃,然后通過加料管和手孔分別加入12.40kg液堿(含NaOH30.11%)、4.00kgCA(純度98.56%)和14.50kgTCCA(有效氯90.72%)、以上三種物料的分子比為3.06∶1∶2.04。反應半小時左右,釜液已清澈,釜液的PH值為5.8,然后使釜液降溫至25℃,析出大量DCCNa晶體,繼續(xù)降溫至5℃,再經(jīng)離心、干燥和篩析等常規(guī)操作得到18.2kg粉狀產(chǎn)品,產(chǎn)品松散、色白,取樣分析有效氯含量為61.43%。按原料CA計總收率為90.2%,按原料TCCA計總收率為88.48%。
比較例在與例一同樣的反應釜中加入已循環(huán)使用17次的母液143kg(有效氯39.05g/l),母液顏色為淺乳白色,加入12.46kg液堿(含NaOH30.11%)、4.08kgCA(純度98.56%)和14.60kgTCCA(有效氯90.17%),三種原料的分子比為3∶1∶2,其他操作與實例一相同,產(chǎn)品DCCNa重量15.40kg,分析有效氯為51.03%,按原料CA計,總收率為74.4%,產(chǎn)品呈塊狀,色微黃。
實例二清水1200g置于3000ml燒杯中,攪拌下加入純度為96.40%的CA103.40g,以有效氯為61.12%的TCCA廢料為原料配制DCCNa,加入按本發(fā)明要求量的TCCA576g和液堿310ml(含NaoH30.35%),50℃下攪拌反應至料液清澈,測料液PH值6.05,然后將反應液冷卻至5℃,離心得DCCNa濕料305.30g,含水量24%,干燥后產(chǎn)品重232g,有效氯含量為59.58%,按原料CA計,總收率45.30%,如計入母液溶解的DCCNa,收率為78.20%。
權利要求
1.一個改進的二氯異三聚氰酸鈉的工業(yè)生產(chǎn)方法。該方法的特征是包括控制反應物料的配比和反應條件,分離后的母液在生產(chǎn)中循環(huán)使用。其中該方法使用的原料三聚氰酸純度為92~98%,原料三氯異三聚氰酸有效氯含量85%以上,但有效氯含量在60~85%的不合格產(chǎn)品也可用作該方法的原料,三氯異三聚氰酸和氫氧化鈉分別過量0.01~0.40摩爾/摩爾三聚氰酸和0.02~0.80摩爾/摩爾三聚氰酸。反應溫度控制在0~100℃之間,最好是30~70℃。反應料液的PH值控制在4.5~8.0之間。循環(huán)使用的母液無需經(jīng)任何裝置處理,沒有三廢排放。
2.權利要求
(1)中原料三氯異三聚氰酸的有效氯含量若低于90%,反應所需的三氯異三聚氰酸量按下式計算三氯異三聚氰酸實際用量=理論用量× (90%)/(原料有效氯含量%)×(1.01~1.20)
專利摘要
本發(fā)明是關于二氯異三聚氰酸鈉生產(chǎn)方法的改進。
文檔編號C07D251/00GK86106591SQ86106591
公開日1987年4月29日 申請日期1986年10月4日
發(fā)明者黃龍峰, 富金環(huán), 王申生 申請人:安徽省化工研究所導出引文BiBTeX, EndNote, RefMan