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一種提高單釜產(chǎn)能的糖精生產(chǎn)方法

文檔序號(hào):3499054閱讀:621來源:國(guó)知局
一種提高單釜產(chǎn)能的糖精生產(chǎn)方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種提高單釜產(chǎn)能的糖精生產(chǎn)方法,包括:重氮液從進(jìn)料口進(jìn)入搪瓷反應(yīng)釜后,開啟電機(jī)帶動(dòng)攪拌器轉(zhuǎn)動(dòng);從第二進(jìn)料口加入硫酸銅后密封;從第三進(jìn)料口通入液體二氧化硫進(jìn)行置換反應(yīng)生成鄰-磺酰氯苯甲酸甲酯;從第四進(jìn)料口加入甲苯,然后將氯氣從進(jìn)料口通入進(jìn)行氯化反應(yīng)生成鄰-磺酰氯苯甲酸甲酯;置換、氯化反應(yīng)過程中產(chǎn)生的尾氣從第五進(jìn)料口排出進(jìn)入尾氣回收系統(tǒng)回收;鹽水從第一進(jìn)鹽水孔、第二進(jìn)鹽水孔、第三進(jìn)鹽水孔、第四進(jìn)鹽水孔、第五進(jìn)鹽水孔進(jìn)入搪瓷反應(yīng)器的夾層,從出鹽水孔流出;氯化結(jié)束后,停止電機(jī)及攪拌器,靜置沉降40分鐘后,從出料孔分出下層酸水。本發(fā)明提高了單釜產(chǎn)能,降低了能耗,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
【專利說明】一種提高單釜產(chǎn)能的糖精生產(chǎn)方法

【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明屬于糖精生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域,尤其涉及一種提高單釜產(chǎn)能的糖精生產(chǎn)方法。

【背景技術(shù)】
[0002]置換反應(yīng)釜是糖精生產(chǎn)中的核心設(shè)備,其設(shè)計(jì)的好壞直接影響產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量和能耗。因反應(yīng)介質(zhì)中含鹽酸、硫酸等強(qiáng)腐蝕物質(zhì),置換反應(yīng)釜選用耐腐蝕性的搪瓷反應(yīng)釜。目前同行業(yè)置換反應(yīng)釜大多采用5000升搪瓷反應(yīng)釜,單釜產(chǎn)能低,能耗高,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明的目的在于提供一種提聞單爸廣能的糖精生廣方法,旨在解決目如糖精生產(chǎn)行業(yè)置換反應(yīng)釜單釜產(chǎn)能低,能耗高,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大的問題。
[0004]本發(fā)明是這樣實(shí)現(xiàn)的,一種提高單釜產(chǎn)能的糖精生產(chǎn)方法,所述的提高單釜產(chǎn)能的糖精生產(chǎn)方法采用53000升搪瓷反應(yīng)釜。
[0005]本發(fā)明采用53000升搪瓷反應(yīng)釜,攪拌使用翼型軸流式攪拌,提高了單釜產(chǎn)能,降低了能耗,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0006]圖1是本發(fā)明實(shí)施例提供的搪瓷反應(yīng)釜的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0007]圖2是本發(fā)明實(shí)施例提供的搪瓷反應(yīng)釜的進(jìn)料口的結(jié)構(gòu)示意圖。
[0008]圖中:1、搪瓷反應(yīng)釜;2、翼型葉片;3、攪拌器;4、出鹽水孔;5、帶試鏡人孔;6、第一進(jìn)料口 ;7、第二進(jìn)料口 ;8、電機(jī);9、第三進(jìn)料口 ;10、第四進(jìn)料口 ;11、第五進(jìn)料口 ;12、溫度計(jì)孔;13、第一進(jìn)鹽水孔;14、第二進(jìn)鹽水孔;15、第三進(jìn)鹽水孔;16、第四進(jìn)鹽水孔;17、出料孔;18、第五進(jìn)鹽水孔。

【具體實(shí)施方式】
[0009]為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實(shí)施例,對(duì)本發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。
[0010]圖1示出了本發(fā)明的搪瓷反應(yīng)釜的結(jié)構(gòu),如圖所示,本發(fā)明是這樣實(shí)現(xiàn)的,一種提高單釜產(chǎn)能的糖精生產(chǎn)方法采用53000升搪瓷反應(yīng)釜,使用翼型軸流式攪拌,搪瓷反應(yīng)釜1內(nèi)裝有攪拌器3,攪拌器3上連有翼型葉片2,攪拌器3上部連接有電機(jī)8 ;搪瓷反應(yīng)釜1上部設(shè)置有第一進(jìn)料口 6、第二進(jìn)料口 7、第三進(jìn)料口 9、第四進(jìn)料口 10、第五進(jìn)料口 11,帶試鏡人孔5及溫度計(jì)孔12 ;搪瓷反應(yīng)釜1側(cè)面設(shè)置有第一進(jìn)鹽水孔13、第二進(jìn)鹽水孔14、第三進(jìn)鹽水孔15、第四進(jìn)鹽水孔16、第五進(jìn)鹽水孔18及出鹽水孔4 ;搪瓷反應(yīng)釜1下部設(shè)置有出料孔17。
[0011]進(jìn)一步,所述的搪瓷反應(yīng)釜采用53000升搪瓷反應(yīng)釜。
[0012]本發(fā)明操作步驟為:
[0013]1、重氮液從進(jìn)料口 6進(jìn)入搪瓷反應(yīng)釜1后,開啟電機(jī)8帶動(dòng)攪拌器3轉(zhuǎn)動(dòng)。
[0014]2、從第二進(jìn)料口 7加入硫酸銅后密封。
[0015]3、從第三進(jìn)料口 9通入液體二氧化硫進(jìn)行置換反應(yīng)生成鄰-磺酰氯苯甲酸甲酯。置換反應(yīng)過程中,溫度控制在5-351,壓力控制在0.05-0.151?3。
[0016]4、置換反應(yīng)結(jié)束后,從第四進(jìn)料口 10加入甲苯,然后將氯氣從進(jìn)料口 9通入進(jìn)行氯化反應(yīng)生成鄰-磺酰氯苯甲酸甲酯。反應(yīng)過程中,溫度控制在25-40 V。
[0017]5、置換、氯化反應(yīng)過程中產(chǎn)生的尾氣從第五進(jìn)料口 11排出進(jìn)入尾氣回收系統(tǒng)回收。
[0018]6、鹽水從第一進(jìn)鹽水孔13、第二進(jìn)鹽水孔14、第三進(jìn)鹽水孔15、第四進(jìn)鹽水孔16、第五進(jìn)鹽水孔18進(jìn)入搪瓷反應(yīng)器1的夾層,從出鹽水孔4流出,從而達(dá)到控制反應(yīng)溫度的目的。
[0019]7、氯化結(jié)束后,停止電機(jī)8及攪拌器3,靜置沉降約40分鐘后,從出料孔17分出下層酸水,剩余上層鄰-磺酰氯苯甲酸甲酯甲苯溶液從出料孔17輸送到下道工序進(jìn)行胺化反應(yīng)。
[0020]本發(fā)明的搪瓷反應(yīng)釜,采用53000升搪瓷反應(yīng)釜,攪拌使用翼型軸流式攪拌,提高了單釜產(chǎn)能,降低了能耗,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
[0021]上述雖然結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的【具體實(shí)施方式】進(jìn)行了描述,但并非對(duì)本發(fā)明保護(hù)范圍的限制,所屬領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該明白,在本發(fā)明的技術(shù)方案的基礎(chǔ)上,本領(lǐng)域技術(shù)人員不需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)即可做出的各種修改或變形仍在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1.一種提高單釜產(chǎn)能的糖精生產(chǎn)方法,其特征在于,該提高單釜產(chǎn)能的糖精生產(chǎn)方法采用53000升搪瓷反應(yīng)釜; 具體步驟為: 步驟一,重氮液從進(jìn)料口進(jìn)入搪瓷反應(yīng)釜后,開啟電機(jī)帶動(dòng)攪拌器轉(zhuǎn)動(dòng); 步驟二,從第二進(jìn)料口加入硫酸銅后密封; 步驟三,從第三進(jìn)料口通入液體二氧化硫進(jìn)行置換反應(yīng)生成鄰-磺酰氯苯甲酸甲酯,置換反應(yīng)過程中,溫度控制在5-35°C,壓力控制在0.05-0.15MPa ; 步驟四,置換反應(yīng)結(jié)束后,從第四進(jìn)料口加入甲苯,然后將氯氣從進(jìn)料口通入進(jìn)行氯化反應(yīng)生成鄰-磺酰氯苯甲酸甲酯,反應(yīng)過程中,溫度控制在25-40°C ; 步驟五,置換、氯化反應(yīng)過程中產(chǎn)生的尾氣從第五進(jìn)料口排出進(jìn)入尾氣回收系統(tǒng)回收; 步驟六,鹽水從第一進(jìn)鹽水孔、第二進(jìn)鹽水孔、第三進(jìn)鹽水孔、第四進(jìn)鹽水孔、第五進(jìn)鹽水孔進(jìn)入搪瓷反應(yīng)器的夾層,從出鹽水孔流出; 步驟七,氯化結(jié)束后,停止電機(jī)及攪拌器,靜置沉降40分鐘后,從出料孔分出下層酸水,剩余上層鄰-磺酰氯苯甲酸甲酯甲苯溶液從出料孔輸送到下道工序進(jìn)行胺化反應(yīng)。
2.如權(quán)利要求1所述的提高單釜產(chǎn)能的糖精生產(chǎn)方法,其特征在于,搪瓷反應(yīng)釜包括:翼型葉片、攪拌器、出鹽水孔、帶試鏡人孔、第一進(jìn)料口、第二進(jìn)料口、電機(jī)、第三進(jìn)料口、第四進(jìn)料口、第五進(jìn)料口、溫度計(jì)孔、第一進(jìn)鹽水孔、第二進(jìn)鹽水孔、第三進(jìn)鹽水孔、第四進(jìn)鹽水孔、出料孔、第五進(jìn)鹽水孔; 搪瓷反應(yīng)釜內(nèi)裝有攪拌器,攪拌器上連有翼型葉片,攪拌器上部連接有電機(jī);搪瓷反應(yīng)釜上部設(shè)置有第一進(jìn)料口、第二進(jìn)料口、第三進(jìn)料口、第四進(jìn)料口、第五進(jìn)料口,帶試鏡人孔及溫度計(jì)孔;搪瓷反應(yīng)釜側(cè)面設(shè)置有第一進(jìn)鹽水孔、第二進(jìn)鹽水孔、第三進(jìn)鹽水孔、第四進(jìn)鹽水孔、第五進(jìn)鹽水孔及出鹽水孔;搪瓷反應(yīng)釜下部設(shè)置有出料孔。
【文檔編號(hào)】C07D275/06GK104356088SQ201410651982
【公開日】2015年2月18日 申請(qǐng)日期:2014年11月17日 優(yōu)先權(quán)日:2014年11月17日
【發(fā)明者】楊國(guó)新, 齊楓楠, 趙利寬, 張玉霞, 李建民 申請(qǐng)人:中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封興化精細(xì)化工有限公司
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