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催化蒸餾塔的制作方法

文檔序號:3545550閱讀:1294來源:國知局
專利名稱:催化蒸餾塔的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及一種催化蒸餾塔。
背景技術(shù)
馬來酸二甲酯是一種重要 的有機化工原料,特別是通過催化加氫可用來生產(chǎn)1,4-丁二醇、四氫呋喃和Y-丁內(nèi)酯,使得馬來酸酐和甲醇反應(yīng)生產(chǎn)馬來酸二甲酯的方法受到了極大的關(guān)注。這在很多專利中已經(jīng)進行了詳細說明,如US4795824、W090/08127、US4751334、W088/00937、US4584419 等。馬來酸酐同甲醇反應(yīng)制備馬來酸二甲酯可以用下面的方程式描述。
CHCOCllC OOC Ifc
IO C Hj O H - — I(I)
CHCOCHCOOIi
C RC OOCHjCECOOCHj
II-- CHiOII^zzir Il-)- HiO (2)
CHCOOHCMOOC H 目前工業(yè)生產(chǎn)時,首先在單酯化反應(yīng)器中馬來酸酐和甲醇生成馬來酸單甲酯,接著在雙酯化反應(yīng)塔中馬來酸單甲酯與甲醇進一步反應(yīng)得到馬來酸二甲酯。由于雙酯化催化劑遇馬來酸酐較易失活,Γ3周就必須更換一塊塔盤的催化劑。而更換催化劑會造成塔內(nèi)壓力分布的變化,造成中間塔盤的催化劑向兩頭集中,加劇了催化劑的磨損引起的損耗,變成粉末從過濾器中漏出,催化劑的消耗量增加15%。此外,更換催化劑也會造成操作不穩(wěn)定,導致反應(yīng)塔板上的催化劑會被氣相帶到上層塔板,或被液相帶到下層塔板,從而造成催化劑分布不均勻,影響反應(yīng)的進行。
發(fā)明內(nèi)容本實用新型所要解決的技術(shù)問題是現(xiàn)有技術(shù)中存在催化劑更換頻繁,導致操作繁瑣、催化劑損耗嚴重、反應(yīng)塔板上催化劑分布不均的問題,提供一種新的催化蒸餾塔。使用該催化蒸餾塔,具有催化劑更換周期長、工程操作簡化,催化劑損耗小的特點。為解決上述技術(shù)問題,本實用新型采用的技術(shù)方案如下一種催化蒸餾塔,包括上段、中段和下段;上段的頂部設(shè)置有氣相物料出口,上段的側(cè)線設(shè)置有原料進口 ;下段的底部設(shè)置有液相物料出口 ;其中,在中段相鄰塔板間的塔壁外設(shè)置有至少I個固定床反應(yīng)器;上段的塔板數(shù)為總塔板數(shù)的2(Γ30%,中段的塔板數(shù)為總塔板數(shù)的3 70%,下段的塔板數(shù)為總塔板數(shù)的10 77%。上述技術(shù)方案中,上段和中段的塔板上未裝載催化劑,下段的塔板上裝載有催化齊U。中段相鄰塔板的塔壁外設(shè)置的固定床反應(yīng)器的個數(shù)優(yōu)選方案為廣4個。[0009]本實用新型在現(xiàn)有催化蒸餾塔的基礎(chǔ)上,在中段的相鄰兩塊反應(yīng)塔板之間、于塔體外,設(shè)置至少I個固定床反應(yīng)器,將催化劑裝填在每個固定床反應(yīng)器中,使大部分(8(Γ90重量%)馬來酸單甲酯首先在多個固定床反應(yīng)器中轉(zhuǎn)化為馬來酸二甲酯,剩余的馬來酸單甲酯在催化蒸餾塔下段轉(zhuǎn)化為馬來酸二甲酯。通過這樣的技術(shù)方案,由于進催化蒸餾塔下段的物料中已經(jīng)基本不含馬來酸酐,不會造成催化劑的失活,所以不用在線更換催化劑,不會造成塔壓力波動。也就是說,將原來在一年內(nèi)分多次更換的催化劑延長為一年僅更換一次,即催化劑的年使用總量不變,催化蒸餾塔下段的裝填量也不變,將原來裝填在中段的催化劑裝填在多個固定床反應(yīng)器中。采用現(xiàn)有技術(shù)的催化蒸餾塔時,Γ3周就必須更換,而使用本實用新型的催化蒸餾塔,催化劑僅需一年一換,從而簡化了工程操作;同時由于更換次數(shù)減少,既避免了催化劑在塔板上的分布不均,影響生產(chǎn);又避免了催化劑的損耗,一年可以節(jié)約催化劑15%,取得了較好的技術(shù)效果。下面通過實施例對本發(fā)明作進一步闡述。

圖I為本實用新型催化蒸餾塔的結(jié)構(gòu)示意圖。圖2為本實用新型催化蒸餾塔中段的局部放大圖。圖I和圖2中,I為催化蒸餾塔上段,2為催化蒸餾塔中段,3為催化蒸餾塔下段,4為催化蒸餾塔頂部的氣相物料出口,5為催化蒸餾塔上段的側(cè)線原料進口,6為催化蒸餾塔下段底部的液相物料出口,7為固定床反應(yīng)器,8流入固定床反應(yīng)器的物流,9為流出固定床反應(yīng)器的物流。圖I中,催化蒸餾塔包括上段I、中段2和下段3 ;上段I的頂部設(shè)置有氣相物料出口 4,上段的側(cè)線設(shè)置有原料進口 5 ;下段的底部設(shè)置有液相物料出口 6 ;在中段2的相鄰塔板間、塔外壁上設(shè)置有至少I個固定床反應(yīng)器7。包含馬來酸單甲酯和甲醇的原料從原料進口 5進入催化蒸餾塔,經(jīng)反應(yīng)精餾后,含甲醇和水以及輕組分雜質(zhì)的物流從氣相物料出口 4排出,產(chǎn)品馬來酸二甲酯從塔底液相物料出口 6流出。圖2中,物流8進入固定床反應(yīng)器7,進行雙酯化反應(yīng)后,物流9返回至催化蒸餾塔的下一塊塔板。如此往復(fù)。
具體實施方式
實施例I采用圖I所示催化蒸餾塔,塔板總數(shù)為30塊,其中上段為8 ±夾,中段為9 ±夾,下段為13塊,上段、中段以及下段的最后4塊塔板上都未裝載催化劑。中段相鄰塔板間外掛4個固定床反應(yīng)器,整個催化蒸餾塔中段共計外掛16個固定床反應(yīng)器。包含馬來酸單甲酯和甲醇的原料從原料進口 5進入催化蒸餾塔,經(jīng)反應(yīng)精餾后,含甲醇和水以及輕組分雜質(zhì)的物流從氣相物料出口 4排出,產(chǎn)品馬來酸二甲酯從塔底液相物料出口 6流出。其中,原料中馬來酸單甲酯和甲醇的重量比為23,裝填在各個固定床反應(yīng)器和催化蒸餾塔下段塔板上的催化劑為文獻CN1030321C “耐高溫強酸陽離子交換樹脂催化劑制備方法”公開的雙酯化催化劑。催化蒸餾塔中共裝載催化劑7. 15噸,其中裝載在下段反應(yīng)塔板上的為2. 8噸,掛在塔外的固定床反應(yīng)器中催化劑的為4. 35噸。[0019]催化蒸餾塔的操作條件為塔頂操作溫度92°C,塔頂操作壓力O. 19MPa,塔釜操作溫度172°C,塔釜操作壓力O. 3MPa,回流比O. 14。各固定床反應(yīng)器的操作條件為操作溫度93°C,操作壓力 O. I9MPa 。該方案將原來一年的催化劑消耗量分出一部分裝入固定床反應(yīng)器中。這種情況下,85%的馬來酸單甲酯在固定床反應(yīng)器中轉(zhuǎn)化為馬來酸二甲酯,剩余馬來酸單甲酯在催化蒸餾反應(yīng)塔下段進行雙酯化反應(yīng),這樣將更換催化劑的周期延長至一年,從而避免了繁瑣的催化劑更換工作,簡化了工程操作,降低了催化劑的年耗量。比較例I實施例1,只是塔中段沒有外掛的固定床反應(yīng)器,催化蒸餾塔的全部塔板上都裝載有催化劑。其中,催化蒸餾塔的操作條件為塔頂操作溫度92°C,塔頂操作壓力O. 19MPa,塔釜操作溫度172°C,塔釜操作壓力O. 3MPa,回流比O. 19。催化蒸餾塔催化劑初裝載量為2. 8噸,年總裝載量為8. 4噸。該方案將雙酯化催化劑分裝在18塊反應(yīng)塔板上,由于頂部進料量較大,特別是上邊3塊板的催化劑3周需逐板更換一次,工程上操作繁瑣;且更換催化劑時,造成反應(yīng)塔操作不穩(wěn)定,催化劑會落入下層塔板,也會被吹送至上層塔板。較為極端的工況是隨著反應(yīng)的進行,催化劑基本上集中在反應(yīng)塔板的上邊三塊和下邊三塊上,從而導致中間的反應(yīng)塔板只是不起反應(yīng)作用的篩板,減少了反應(yīng)塔板數(shù),需停車重裝催化劑,從而影響生產(chǎn);同時若催化劑集中在少量塔板上,也會造成塔板壓降的增加,導致無法操作,造成停車,同樣影響生產(chǎn)。
權(quán)利要求1.一種催化蒸餾塔,包括上段、中段和下段;上段的頂部設(shè)置有氣相物料出口,上段的側(cè)線設(shè)置有原料進口 ;下段的底部設(shè)置有液相物料出口 ;其特征在于,在中段相鄰塔板間的塔壁外設(shè)置有至少I個固定床反應(yīng)器;上段的塔板數(shù)為總塔板數(shù)的2(Γ30%,中段的塔板數(shù)為總塔板數(shù)的3 70%,下段的塔板數(shù)為總塔板數(shù)的1(Γ77%。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的催化蒸餾塔,其特征在于上段和中段的塔板上未裝載催化齊U,下段的塔板上裝載有催化劑。
3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的催化蒸餾塔,其特征在于中段相鄰塔板的塔壁外設(shè)置的固定床反應(yīng)器的個數(shù)為1 4個。
專利摘要本實用新型涉及一種催化蒸餾塔,主要解決現(xiàn)有技術(shù)中存在催化劑更換頻繁,導致操作繁瑣、催化劑損耗嚴重、反應(yīng)塔板上催化劑分布不均的問題。本實用新型通過采用催化蒸餾塔包括上段、中段和下段;上段的頂部設(shè)置有氣相物料出口,上段的側(cè)線設(shè)置有原料進口;下段的底部設(shè)置有液相物料出口;其特征在于,在中段相鄰塔板間的塔壁外設(shè)置有至少1個固定床反應(yīng)器;上段的塔板數(shù)為總塔板數(shù)的20~30%,中段的塔板數(shù)為總塔板數(shù)的3~70%,下段的塔板數(shù)為總塔板數(shù)的10~77%的技術(shù)方案較好地解決了該問題,可用于催化蒸餾生產(chǎn)馬來酸二甲酯的工業(yè)生產(chǎn)中。
文檔編號C07C67/08GK202490457SQ20122013485
公開日2012年10月17日 申請日期2012年4月1日 優(yōu)先權(quán)日2012年4月1日
發(fā)明者張翼, 張藝, 李真澤, 許慎艷, 賈微, 賈震, 陳泱, 陳迎 申請人:中國石油化工股份有限公司, 中石化上海工程有限公司
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