專利名稱:高爐煤氣余壓氣力輸灰裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型是關(guān)于高爐煤氣布袋除塵的卸、輸灰裝置。
目前,在高爐煤氣布袋除塵的卸、輸灰方面,國內(nèi)外普遍采用機(jī)械方式或機(jī)械氣動聯(lián)合方式,沉積在布袋除塵器下錐體的灰,通過一套鎖氣裝置,落入螺旋輸送機(jī)中,把灰移送到倉式泵中去,再利用壓縮空氣,分別通過各自的輸灰管道,輸送到集中的大灰倉里,在大灰倉頂部設(shè)有若干條濾袋。壓縮空氣被過濾后排入大氣中,沉積在大灰倉里的灰,經(jīng)過下部一套雙軸攪拌機(jī)后,排到運輸車上,運至廠外。
機(jī)械輸灰存在如下缺點a、流程長、環(huán)節(jié)多機(jī)械故障率高,葉輪給料機(jī)和螺旋輸送機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)轉(zhuǎn)不動、卡死現(xiàn)象,影響正常生產(chǎn)。螺旋輸送機(jī)在間歇操作過程中,由于冷態(tài)與熱態(tài)溫差較大,密封性能差,致使飛灰較多,操作環(huán)境惡劣。
b、布袋除塵器下錐體的灰、溫度高達(dá)160℃;粒度細(xì)小,200目~300目的灰占60%以上;真比重大,金屬鐵含量達(dá)40%。從所周知,當(dāng)灰沉積到足夠高的時候,由于灰面壓力和灰粒的重力作用、灰粒間的余隙變小、密實度增加、灰粒間的摩擦力增加,因此卸灰過程中經(jīng)常起拱,下不來灰,往往需要人工振打。
c、設(shè)備多,占地面積大、耗電多,運行費用高,由于占有較多的建筑空間,增加了基建費用。
本實用新型的目的就是為克服上述缺點,具體設(shè)計了一種煤氣余壓氣力輸灰裝置。
圖1是本實用新型輸灰裝置的示意圖。實現(xiàn)其目的的關(guān)鍵是卸灰預(yù)處理,它包括布袋除塵器下錐體1和中間灰倉4,下錐體1與中間灰倉4之間以檢修球閥2和氣動放料閥3的法蘭連結(jié),氣動放料閥3是控制下錐體1內(nèi)的灰進(jìn)入中間灰倉4。下錐體1與中間灰倉4之間通過球閥和管道相連通。通過氣動球閥8的啟閉,控制灰在中間灰倉4內(nèi)的充滿度?;业念A(yù)處理在下錐體1和中間灰倉4內(nèi)完成,預(yù)處理過程伴隨著卸灰過程同時進(jìn)行。卸灰之前,首先打開球閥10,無水熱氮透過氣化板6連續(xù)壓入下錐體1的下部,使下錐體1內(nèi)的灰在下部形成一個局部膨松區(qū)。打開氣動放料閥3后,膨松的灰便順利的落入中間灰倉4內(nèi)。氣化板6是由陶瓷材料制成的φ150圓形微孔板,在下錐體1的下部安裝了四塊,分二層布置,兩兩對稱,兩層間距500~700。當(dāng)中間灰倉4內(nèi)的灰充滿到一定程度后,關(guān)閉氣動球閥8和氣動放料閥3,打開球閥11,無水熱氮透過氣化板7,使中間灰倉4內(nèi)的灰深度流化。7與6是相同的,在中間灰倉4的下部安裝了二塊,互為對稱?;翌A(yù)處理完全后,打開氣動球閥5,灰便順利地落入輸灰管道12中,被輸送煤氣帶走。氣動球閥5與輸灰管道12之間通過一個由特殊耐磨材料制成的三通管連結(jié)在一起。每個布袋室的卸灰預(yù)處理,分別與輸灰管道12并聯(lián)。
本發(fā)明采用預(yù)處理的目的是為了降低灰粒間的摩擦力,改善灰的流動性。眾所周知,當(dāng)灰在下錐體1內(nèi)沉積到高料位計L1時,由于灰面壓力和灰的重力作用,灰粒間的余隙變小,愈往下部,密實度增加,彼此間的摩擦力增加,因此,容易起拱。從氣化板6鼓入氮氣后,灰粒間的距離增大,摩擦力降低,并變的膨松。當(dāng)繼續(xù)鼓入氮氣時,灰粒子將開始運動,從而改善了灰的流動性,保證了卸灰過程順利進(jìn)行。
輸送煤氣來自減壓閥組前的高壓凈煤氣,壓力0.18MPa,經(jīng)過倒換球閥16后,煤氣被減壓閥15調(diào)節(jié)到輸送煤氣壓力,再經(jīng)過手動蝶閥14調(diào)節(jié)到所需的輸送氣量,氣動蝶閥13是輸送氣源的總開關(guān)。一般輸灰管道12內(nèi)的壓力略低于中間灰倉4內(nèi)的壓力,方可實現(xiàn)正壓輸送。氣力輸灰是一個復(fù)雜的兩相流過程,由于工藝操作和卸灰預(yù)處理的不穩(wěn)定性,灰氣比時大時小,輸送的氣相濃度瞬息多變,因此,由中間灰倉4進(jìn)入輸灰管道12的下灰速度至關(guān)重要,下灰速度過快,容易造成堵管。而下灰速度與灰的重度,下灰管口徑,以及中間灰倉4與輸灰管道12的壓力差有關(guān)。壓力差是制約輸送的重要因素。壓力差控制在0.007~0.01MPa的范圍內(nèi)是較為適宜的。但是在實際操作過程中,往往初始壓差較大,下灰速度快。為了避免堵管,應(yīng)設(shè)置氣動球閥5與輸灰管道12的壓力聯(lián)鎖保護(hù)。當(dāng)輸灰管道12內(nèi)的煤氣壓力升高到危險值時,氣動球閥5便自動關(guān)閉,否則氣動球閥5開啟。輸灰管道為φ159×8無縫管,彎管部分是由耐磨材料制成的,彎曲半徑不得小于10倍管道直徑。
灰通過輸灰管道12被煤氣輸送到大灰倉24中。球閥23是輸灰管的切斷球閥。大灰倉24的直徑φ4000,高20000mm。大部分灰在這里沉降下來,少量的夾帶灰通過二次凈化器25過濾下來。二次凈化器25安裝在大灰倉24的頂部,內(nèi)設(shè)脈沖布袋若干條,其過濾和清灰伴隨輸灰過程同時進(jìn)行。清灰周期可依據(jù)實際情況設(shè)定。脈沖氣源為0.4MPa的無水氮氣。由于輸灰操作是間歇進(jìn)行的,每天二次,因此,布袋的更換可利用輸灰間隙進(jìn)行。過濾后的煤氣含塵量不大于10mg/m3,再經(jīng)過單向閥28,又回到減壓閥組后低壓煤氣系統(tǒng)中。電動球閥27和手動球閥29是切斷設(shè)備。放散閥26是為了防止系統(tǒng)超壓而設(shè)置的自動放散閥。
為了有效的將輸送煤氣回收到低壓煤氣系中去,二次凈化器25后的凈煤氣壓力應(yīng)大于低壓煤氣系統(tǒng)壓力0.012MPa,因此輸灰系統(tǒng)的壓力降是實現(xiàn)煤氣回收的重要因素。依據(jù)理論計算和實踐數(shù)據(jù)的復(fù)核,輸灰系統(tǒng)的壓力降H應(yīng)包括輸灰管道的壓力降H1和脈沖布袋壓力降H2,其中H1為0.045~0.145MPa,H2為0.0015~0.002MPa,總壓力降H為0.0465~0.147MPa。輸送煤氣起始壓力為0.18Mpa,克服系統(tǒng)總壓力降H后,剩余壓力遠(yuǎn)大于低壓煤氣系統(tǒng)壓力0.012MPa。為此仍需把0,18MPa煤氣壓力通過減壓閥15減壓到所需輸送壓力。
沉積在大灰倉24中的灰是干的,為防止排灰過程中二次揚塵,在大灰倉24的下面設(shè)置一臺高效加濕攪拌機(jī)30,大灰倉24和加濕攪拌機(jī)30之間,安裝了一臺鎖氣球閥31和一臺回轉(zhuǎn)給料機(jī)32,排灰前打開球閥33,無水氮氣透過氣化板34,鼓入大灰倉24的下料口處,有效的解決了加濕不均的問題,為防止排空并保證大灰倉24中有足夠的灰位,設(shè)置了低料位報警L3。
氣化板6、7、34所需的無水熱氮,由氮氣干燥器22干燥后,經(jīng)氮氣調(diào)壓閥21減壓,再通過氮氣加熱器20加熱以后供給,由氮氣干燥器22干燥后的另一路氮氣,不經(jīng)減壓直接供給二次凈化器25,作脈沖氣源。當(dāng)高爐轉(zhuǎn)常壓時,干燥的氮氣經(jīng)調(diào)壓閥18減壓后,作為輸灰氣源,自動打開倒換球閥19的同時關(guān)閉氣動球閥16。
以2100m3高爐煤氣布袋除塵設(shè)施為例,其輸送氣源來自減壓閥組前的凈高壓煤氣,煤氣壓力為0.18~0.2MPa,經(jīng)調(diào)壓閥15減壓后,壓力降至0.13~0.15MPa,打開氣動球閥5,預(yù)處理完全的灰從中間灰倉4落入輸灰管道12中,一般情況下,中間灰倉4內(nèi)的壓力略高于輸灰管道12內(nèi)的煤氣壓力,灰被輸送煤氣帶走,攜帶著灰的煤氣經(jīng)手動球閥23進(jìn)入大灰倉24之后,灰便沉降在大灰倉24的下部。夾帶著少量灰的臟煤氣上行,穿過二次凈化器25的脈沖布袋而被凈化。凈化后的煤氣,由于沿程阻力損失及二次凈化器25的阻力損失,煤氣壓力降至0.02~0.012MPa,經(jīng)過電動球閥27、單向閥28、手動球閥29進(jìn)入減壓閥組后低壓煤氣系統(tǒng),從而完成了輸灰任務(wù)。當(dāng)利用氮氣輸灰時,則通過放散閥26放散至大氣中。氮氣輸灰是高爐轉(zhuǎn)常壓時替代輸送氣源的輔助手段,氣動球閥16和氣動球閥19設(shè)有壓力聯(lián)鎖。
布袋除塵器卸灰前,首先打開手動球閥10通入氮氣,氮氣壓力為~0.207MPa,溫度70~80℃,透過氣化板6,干燥的氮氣被分散到灰層中去,使下料口處形成一個膨松區(qū),灰易于流動。此時,卸灰操作有二種方法,供操作者依實際情況選擇其一、當(dāng)高爐頂壓不穩(wěn)定時,且下錐體1內(nèi)料位處于高料位L1時,打開電動球閥2和氣動放料閥3,灰受重力作用落入中間灰倉4中,同時打開手動球閥11,干燥的熱氮透過氣化板7鼓入中間灰倉4中,灰被進(jìn)一步流化。為了控制中間灰倉4的充滿程度,打開氣動球閥8和手動球閥9進(jìn)行均壓,按照時間程序,關(guān)閉氣動球閥8和氣動放料閥3,延時后,打開氣動球閥5,在中間灰倉4與輸灰管道12壓力差的推動下,灰便順利的落入輸灰管道12中,由于初始壓差較大,輸灰管道12內(nèi)的氣相灰塵濃度增加,氣灰比約為1∶20,此時輸灰管道12內(nèi)煤氣壓力迅速升高,后逐漸趨于一個平穩(wěn)的數(shù)值,其值為0.7~1.0MPa。當(dāng)中間灰倉4內(nèi)的灰卸完后,輸灰煤氣壓力又降至空管壓力,關(guān)閉氣動球閥5,再進(jìn)行第二次卸灰,循環(huán)往復(fù),直至下錐體1內(nèi)灰位降至低料位L2止,依次關(guān)閉電動球閥2,手動球閥10、手動球閥11。再進(jìn)行下一個布袋除塵器的卸輸灰,待各除塵器輸灰一遍后,關(guān)閉氣動蝶閥13、電動球閥27。
其二當(dāng)高爐頂壓穩(wěn)定時,且下錐體1內(nèi)料位處于高料位L1時,按操作順序依次打開氣動球閥5、氣動放料閥3、電動球閥2疏松的灰便連續(xù)落入輸灰管道12中,被輸送煤氣帶走,直至下錐體1內(nèi)的灰位降至低料位L2止,依次關(guān)閉電動球閥2,氣動放料閥3、氣動球閥5,手動球閥10、手動球閥11。再進(jìn)行下一個布袋除器的卸輸灰。待各除塵器輸灰一遍后,關(guān)閉氣動蝶閥13,電動球閥27。
二次凈化器25的過濾和清灰,伴隨輸灰過程而同時進(jìn)行。大灰倉24的排灰加濕,將依生廣操作定期排放。
通過上述實例,本發(fā)明充分利用自身煤氣,順利地實現(xiàn)了高爐煤氣余壓氣力輸灰??梢怨?jié)省能源和投資,消除二次揚塵,達(dá)到文明生產(chǎn)的目的。
圖1—高爐煤氣余壓氣力輸灰系統(tǒng)圖1—布袋除塵器下錐體2—電動檢修球閥3—氣動放料閥4—中間灰倉5—氣動球閥6、7、34—氣化板8—氣動球閥9—手動球閥、用于檢修10—手動球閥11—手動球閥12—輸灰管道13—氣動蝶閥、輸送氣源總開關(guān)。
14—手動蝶閥,調(diào)節(jié)輸送氣量。
15—調(diào)壓閥、調(diào)節(jié)煤氣壓力。
16—氣動球閥、用于切換輸送氣源。
18—調(diào)壓閥、調(diào)節(jié)氮氣壓力19—氣動球閥,用于切換輸送氣源。
17—輸送煤氣測量孔板20—氮氣加熱器21—氮氣調(diào)壓閥22—氮氣干燥器23—手動球閥、用于切斷輸灰管道24—大灰倉25—二次凈化器,內(nèi)裝脈沖布袋若干條。
26—放散閥27—電動球閥28—單向閥、阻止逆向氣流。
29—手動球閥30—加濕攪拌機(jī)31—氣動球閥、用于鎖氣、檢修。
32—迴轉(zhuǎn)布料閥33—手動球閥L1—高位料位計L2—低位料位計L3—料位報警。
權(quán)利要求1.一種高爐煤氣余壓氣力輸灰裝置,包括煤氣輸灰管道系統(tǒng),布袋除塵器、中間灰倉、大灰倉、控制閥和氮氣管道,其特征在于a、大灰倉和中間灰倉通過球閥與煤氣輸灰管道相聯(lián)通,煤氣經(jīng)減壓閥、控制閥輸入管道;b、布袋除塵器、中間灰倉和大灰倉的下錐體下部安裝兩層氣化板,氣化板通過球閥與氮氣管道相聯(lián);c、布袋除塵器下錐體與中間倉之間通過球閥、放料閥和管道相連通;d、灰預(yù)處理用的氮氣經(jīng)干燥器干燥,通過加熱器加熱后,供給氮氣管道。
專利摘要本實用新型是高爐煤氣布袋除塵器輸灰裝置,包括煤氣輸灰管道、布袋除塵器、中間倉、大灰倉,控制閥和氮氣管道。利用高爐煤氣自身的壓力能,以凈高爐煤氣為載體、通過本裝置將其輸送到集中的大灰倉中去,煤氣經(jīng)過二次過濾減壓后,又回到低壓煤氣系統(tǒng)中去。沉積在大灰倉中的灰,進(jìn)入一個加濕攪拌設(shè)備后,灰以濕潤的形式排出,以此構(gòu)成煤氣余壓氣力輸灰。本裝置的特點,不需要外部輸送能源、流程短、占有建筑空間小、操作費用和基建費用低、無環(huán)境污染。
文檔編號C21B7/22GK2218182SQ9520715
公開日1996年1月24日 申請日期1995年4月4日 優(yōu)先權(quán)日1995年4月4日
發(fā)明者曾澤, 李聰智, 袁國汀, 韓渝京, 段本章, 趙春枝, 劉連印, 靳立國 申請人:首鋼總公司