本發(fā)明涉及一種轉(zhuǎn)爐堿度動態(tài)控制方法,屬于煉鋼技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
轉(zhuǎn)爐煉鋼主要以鐵水和廢鋼為原料的煉鋼方法。通過吹氧進(jìn)行升溫和脫碳,通過造渣去除[s[、[p]。其中脫磷為主要任務(wù)之一。
轉(zhuǎn)爐的脫磷效率需要達(dá)到85%以上,影響脫磷效果的主要因素為:爐渣c(diǎn)ao/sio2二元堿度、渣量、終渣feo、終點(diǎn)溫度。終渣feo、終點(diǎn)溫度相對固定時,爐渣c(diǎn)ao/sio2二元堿度、渣量對脫磷效果及煉鋼成本影響較大。
鐵水中si含量為爐渣sio2的主要來源,轉(zhuǎn)爐使用石灰作為造渣劑產(chǎn)生cao,為了保證一定的二元堿度,需要增加石灰使用量進(jìn)而增加了渣量。如何在保證脫磷效果的前提下平衡好堿度與渣量的關(guān)系對轉(zhuǎn)爐煉鋼成本至關(guān)重要。
目前轉(zhuǎn)爐煉鋼廠普遍的做法是固定堿度,達(dá)到各種硅含量條件下的脫磷效果;按鐵水硅分段設(shè)定堿度,高硅低堿度,低硅高堿度,上述方法均未充分考慮渣量對脫磷的影響,造成脫磷成本增加。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明提供一種轉(zhuǎn)爐堿度動態(tài)控制方法,綜合考慮了渣量、爐渣堿度、成品磷含量要求,終點(diǎn)溫度及終點(diǎn)碳含量等多種因素對脫磷效果的影響,實現(xiàn)堿度動態(tài)線性調(diào)整,以最低的成本實現(xiàn)脫磷,在煉鋼生產(chǎn)廠中有推廣應(yīng)用價值。
本發(fā)明所采取的技術(shù)方案是:
一種轉(zhuǎn)爐堿度動態(tài)控制方法,基于鐵水硅含量0.15wt%≤[si]≤0.8wt%的單渣操作,終點(diǎn)溫度、終點(diǎn)碳、終點(diǎn)磷、脫磷效率、轉(zhuǎn)爐渣量設(shè)定調(diào)整參數(shù)對堿度進(jìn)行修正,對堿度進(jìn)行動態(tài)線性調(diào)整。
優(yōu)選的,堿度與硅含量的數(shù)值符合下述公式:y=[(-5.812x3+12.47x2-9.566x+5.362)+a]×b×c×d×(1/e),y為堿度,x為硅含量,a為終點(diǎn)溫度參數(shù),b為終點(diǎn)碳參數(shù),c為終點(diǎn)磷參數(shù),d為脫磷效率參數(shù),e為轉(zhuǎn)爐渣量參數(shù);設(shè)定終點(diǎn)溫度1620℃-1720℃;終點(diǎn)碳0.02%-0.08%;終點(diǎn)磷0.008%-0.020%;鐵水磷<0.150%。
進(jìn)一步優(yōu)選的,所述終點(diǎn)溫度的修正系數(shù)為0.012,終點(diǎn)溫度參數(shù)a=0.012×(設(shè)定溫度-目標(biāo)溫度)。
所述終點(diǎn)碳的修正系數(shù)為-0.8,終點(diǎn)碳參數(shù)b=-0.8×(設(shè)定終點(diǎn)碳-目標(biāo)終點(diǎn)碳)。
所述終點(diǎn)磷的修正系數(shù)為-2.8,終點(diǎn)磷參數(shù)c=-2.8×(設(shè)定終點(diǎn)磷-目標(biāo)終點(diǎn)磷)。
所述脫磷效率的修正系數(shù)為0.008,脫磷效率參數(shù)d=0.008×(設(shè)定脫磷效率-目標(biāo)脫磷效率)。
所述轉(zhuǎn)爐渣量的修正系數(shù)為0.0008,轉(zhuǎn)爐渣量參數(shù)e=0.0008×(實際渣量-目標(biāo)渣量)。
通過加入石灰或石灰石對堿度進(jìn)行調(diào)整。
本發(fā)明所述的轉(zhuǎn)爐吹煉過程中加入石灰cao≥80%,粒度10mm-50mm之間的含量≥80wt%,粒度10mm以下的含量≤10wt%,粒度50mm以上≤10wt%。
本發(fā)明主要化學(xué)組分的作用機(jī)理為:
在典型煉鋼過程中鐵水中硅和氧槍反應(yīng)生成sio2,與石灰中的cao形成一定的二元堿度。
所涉及的化學(xué)反應(yīng)見式(1):
[si]+2[o])=(sio2)(1)
所涉及的化學(xué)反應(yīng)見式(2):
r=cao/sio2(2)
依據(jù)鐵水硅含量,轉(zhuǎn)爐吹煉前得到鐵水成分后,按照設(shè)定的堿度,計算石灰加入量。本發(fā)明綜合考慮堿度及渣量對脫磷影響,以最低成本達(dá)到轉(zhuǎn)爐冶煉目標(biāo)。
首先設(shè)定終點(diǎn)溫度、終點(diǎn)碳、終點(diǎn)磷、脫磷效率等參數(shù)固定不變,通過回歸計算出終渣堿度與鐵水硅的基本公式:y=-5.812x3+12.47x2-9.566x+5.362。
綜合考慮了渣量、爐渣堿度、成品磷含量要求,終點(diǎn)溫度及終點(diǎn)碳含量等多種因素對脫磷效果的影響,在公式中增加參數(shù)對堿度進(jìn)行修正:y=[(-5.812x3+12.47x2-9.566x+5.362)+a]×b×c×d×(1/e)
其中,a為終點(diǎn)溫度參數(shù),b為終點(diǎn)碳參數(shù),c為終點(diǎn)磷參數(shù),d為脫磷效率參數(shù),e為轉(zhuǎn)爐渣量參數(shù);
終點(diǎn)溫度的修正系數(shù)為0.012,終點(diǎn)溫度參數(shù)a=0.012×(設(shè)定溫度-目標(biāo)溫度);
終點(diǎn)碳的修正系數(shù)為-0.8,終點(diǎn)碳參數(shù)b=-0.8×(設(shè)定終點(diǎn)碳-目標(biāo)終點(diǎn)碳);
終點(diǎn)磷的修正系數(shù)為-2.8,終點(diǎn)磷參數(shù)c=-2.8×(設(shè)定終點(diǎn)磷-目標(biāo)終點(diǎn)磷);
脫磷效率的修正系數(shù)為0.008,脫磷效率參數(shù)d=0.008×(設(shè)定脫磷效率-目標(biāo)脫磷效率);
轉(zhuǎn)爐渣量的修正系數(shù)為0.0008,轉(zhuǎn)爐渣量參數(shù)e=0.0008×(實際渣量-目標(biāo)渣量)。
采用上述技術(shù)方案所產(chǎn)生的有益效果在于:
本發(fā)明綜合考慮了渣量、爐渣堿度、成品磷含量要求,終點(diǎn)溫度及終點(diǎn)碳含量等多種因素對脫磷效果的影響,實現(xiàn)堿度動態(tài)線性調(diào)整,以最低的成本實現(xiàn)脫磷,在煉鋼生產(chǎn)廠中有推廣應(yīng)用價值。
具體實施方式
下面結(jié)合實施例對本發(fā)明做進(jìn)一步地說明;
以下實施例中,轉(zhuǎn)爐采用常規(guī)冶煉,采用鐵水+廢鋼模式,鐵水比>86%。
實施例1
本轉(zhuǎn)爐動態(tài)堿度控制采用下述具體的工藝步驟。
100噸轉(zhuǎn)爐常規(guī)冶煉;鐵水初始磷0.150%,鐵水硅0.80%;轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷[p]要求≤0.020%,終點(diǎn)溫度目標(biāo)t=1620℃,終點(diǎn)碳[c]目標(biāo)=0.08%。
堿度計算公式y(tǒng)=[(-5.812x3+12.47x2-9.566x+5.362)+a]×b×c×d×(1/e)
基于終點(diǎn)溫度1650℃,終點(diǎn)碳0.045%,終點(diǎn)磷0.015%,脫磷效率86%,轉(zhuǎn)爐渣量100kg/t計算的基本堿度r1=2.71;終點(diǎn)溫度參數(shù)a=0.972,終點(diǎn)碳參數(shù)b=0.986,終點(diǎn)磷參數(shù)c=1.005,脫磷效率參數(shù)d=1.001,轉(zhuǎn)爐渣量參數(shù)e=1.008;最終堿度r=2.25。
實際測試轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)結(jié)果:
轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷[p]=0.018%,終點(diǎn)溫度目標(biāo)t=1621℃,終點(diǎn)碳[c]=0.082%,堿度r=2.31。
實施例2
100噸轉(zhuǎn)爐常規(guī)冶煉;鐵水初始磷0.130%,鐵水硅0.60%;轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷[p]要求≤0.008%,終點(diǎn)溫度目標(biāo)t=1650℃,終點(diǎn)碳[c]目標(biāo)=0.02%。
堿度計算公式y(tǒng)=[(-5.812x3+12.47x2-9.566x+5.362)+a]×b×c×d×(1/e)
基于終點(diǎn)溫度1650℃,終點(diǎn)碳0.045%,終點(diǎn)磷0.015%,脫磷效率86%,轉(zhuǎn)爐渣量100kg/t計算的基本堿度r1=2.85;終點(diǎn)溫度參數(shù)a=1.20,終點(diǎn)碳參數(shù)b=1.20,終點(diǎn)磷參數(shù)c=1.063,脫磷效率參數(shù)d=1.001,轉(zhuǎn)爐渣量參數(shù)e=1.000;最終堿度r=3.16。
實際測試轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)結(jié)果:
轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷[p]=0.014%,終點(diǎn)溫度目標(biāo)t=1652℃,終點(diǎn)碳[c]=0.022%,堿度r=3.14。
實施例3
100噸轉(zhuǎn)爐常規(guī)冶煉;鐵水初始磷0.120%,鐵水硅0.45%;轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷[p]要求≤0.012%,終點(diǎn)溫度目標(biāo)t=1720℃,終點(diǎn)碳[c]目標(biāo)=0.03%。
堿度計算公式y(tǒng)=[(-5.812x3+12.47x2-9.566x+5.362)+a]×b×c×d×(1/e)
基于終點(diǎn)溫度1650℃,終點(diǎn)碳0.045%,終點(diǎn)磷0.015%,脫磷效率86%,轉(zhuǎn)爐渣量100kg/t計算的基本堿度r1=3.05;終點(diǎn)溫度參數(shù)a=1.012,終點(diǎn)碳參數(shù)b=1.008,終點(diǎn)磷參數(shù)c=1.032,脫磷效率參數(shù)d=1.001,轉(zhuǎn)爐渣量參數(shù)e=1.004;最終堿度r=4.08。
實際測試轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)結(jié)果:
轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷[p]=0.011%,終點(diǎn)溫度目標(biāo)t=1722℃,終點(diǎn)碳[c]=0.031%,堿度r=4.12。
實施例4
100噸轉(zhuǎn)爐常規(guī)冶煉;鐵水初始磷0.120%,鐵水硅0.15%;轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷[p]要求≤0.012%,終點(diǎn)溫度目標(biāo)t=1700℃,終點(diǎn)碳[c]目標(biāo)=0.03%。
堿度計算公式y(tǒng)=[(-5.812x3+12.47x2-9.566x+5.362)+a]×b×c×d×(1/e)
基于終點(diǎn)溫度1650℃,終點(diǎn)碳0.045%,終點(diǎn)磷0.015%,脫磷效率86%,轉(zhuǎn)爐渣量100kg/t計算的基本堿度r1=4.19;終點(diǎn)溫度參數(shù)a=1.012,終點(diǎn)碳參數(shù)b=1.008,終點(diǎn)磷參數(shù)c=1.032,脫磷效率參數(shù)d=1.001,轉(zhuǎn)爐渣量參數(shù)e=0.998;最終堿度r=5.07。
實際測試轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)結(jié)果:
轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷[p]=0.011%,終點(diǎn)溫度目標(biāo)t=1709℃,終點(diǎn)碳[c]=0.029%,堿度r=5.04。
實施例5
100噸轉(zhuǎn)爐常規(guī)冶煉;鐵水初始磷0.150%,鐵水硅0.30%;轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷[p]要求≤0.008%,終點(diǎn)溫度目標(biāo)t=1650℃,終點(diǎn)碳[c]目標(biāo)=0.03%。
堿度計算公式y(tǒng)=((-5.812x3+12.47x2-9.566x+5.362。)+a)×b×c×d×(1/e)
基于終點(diǎn)溫度1650℃,終點(diǎn)碳0.045%,終點(diǎn)磷0.015%,脫磷效率86%,轉(zhuǎn)爐渣量100kg/t計算的基本堿度r1=3.45;終點(diǎn)溫度參數(shù)a=1.012,終點(diǎn)碳參數(shù)b=1.020,終點(diǎn)磷參數(shù)c=1.069,脫磷效率參數(shù)d=1.001,轉(zhuǎn)爐渣量參數(shù)e=1.000;最終堿度r=3.82。
實際測試轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)結(jié)果:
轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷[p]=0.007%,終點(diǎn)溫度目標(biāo)t=1649℃,終點(diǎn)碳[c]=0.029%,堿度r=3.80。