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一種控制無鈣處理條件下鋼水可澆性的方法

文檔序號:3384712閱讀:588來源:國知局
專利名稱:一種控制無鈣處理條件下鋼水可澆性的方法
技術領域
本發(fā)明屬于轉爐煉鋼領域,具體涉及一種控制無鈣處理條件下鋼水可澆性的方法。
背景技術
近年來的試驗研究結果普遍認為,脆形夾雜物(S1、A1和含Ti的氮化物)對軸承的接觸疲勞壽命影響大。瑞典SKF公司曾指出:氧化物中鋁酸鈣比氧化鋁的作用更壞。因此為了減少鋁酸鈣類夾雜對軸承鋼疲勞壽命的影響,這就要求不能對鋼水進行鈣處理。萊蕪鋼鐵特鋼事業(yè)部在軸承鋼的生產(chǎn)工藝上采取的是無鈣處理工藝,但是在澆鑄過程中經(jīng)常發(fā)生連鑄水口結瘤,提不起拉速,鋼水在澆注過程水口冒鋼等問題,造成更換水口頻繁,水口燒眼現(xiàn)象時常發(fā)生,導致水口更換數(shù)量多,大量甩坯,大大影響連鑄生產(chǎn)效率。目前國內(nèi)優(yōu)特鋼生產(chǎn)廠家鋼水連拉爐數(shù)在20爐以內(nèi),提高連拉爐數(shù)對保證連鑄生產(chǎn)順利進行的意義重大。

發(fā)明內(nèi)容

為克服以上技術的不足,本發(fā)明提供了一種無鈣處理條件下鋼水可澆性的控制方法,避免出現(xiàn)冒鋼、套眼等原因引起鋼水流動性不好造成非計劃換水口等現(xiàn)象。該方法包括:I)進LF爐之前預脫氧,通過轉爐高拉碳保證轉爐終點碳不低于0.30% ;并脫氧合金化;優(yōu)選的,所述的脫氧合金化過程包括在出鋼至鋼包的過程中每噸鋼加入2.5Kg鋁錳鐵,以去除鋼水中至少95%的游離氧;優(yōu)選的,頂?shù)讖痛缔D爐采用高拉碳技術,開吹及氧壓使用如下,開吹1400 1500mm,前期泡沫洛起來,槍位向下壓IOOmm 150mm, 4 5分鐘碳氧反應期開始,逐步提槍至1600 1800_,8分鐘后一次性將槍位提至1900 2000_,之后采用動態(tài)槍位,即槍位在1700mm 1900mm之間上下交替變動,至12分半開始壓槍,緩慢壓槍至1200 1300mm。底吹強度前期為0.050Nm3/t.min,中期0.036Nm3/t.min,后期0.035Nm3/t.min。保證底吹效果良好,以保證終點碳不低于0.30%。所述轉爐工序脫氧合金化過程包括:見鋼流先加鋁錳鐵lkg/t鋼的量,其后依次加高錳、高鉻、中錳、中鉻、硅錳、硅鐵合金,加合金過程中加剩余鋁錳鐵,全部合金擋渣前加完。2)LF爐快速造白渣,保證白渣保持時間彡12分鐘;LF爐通電I分鐘之后加入碳化硅脫氧劑0.5Kg/t鋼的量,通電3分鐘根據(jù)之后完成爐渣預判,保證白渣保持時間> 12分鐘。3)LF爐吹氬-通電智能控制技術,分階段、分加熱功率控制智能控制LF爐底吹流量;
4) VD爐分階段吹氬;優(yōu)選的,VD爐分階段吹氬過程包括:VD爐抽真空階段時,控制氬氣流量為30 40NL/min ;VD爐真空保壓O 5分鐘,控制氬氣流量為60 80NL/min ;VD爐真空保壓5 10分鐘,控制氬氣流量為200NL/min ;VD爐真空保壓10 15分鐘,控制氬氣流量為60 80NL/min ;VD破空后軟吹15 20分鐘,控制氬氣流量為8 10NL/min。優(yōu)選的,通過加熱功率控制來智能控制LF爐底吹流量。更優(yōu)選的,如表I所示,加熱功率和氬氣流量有如下關系:表I智能吹氬流量對應表
權利要求
1.一種控制無鈣處理條件下鋼水可澆性的方法,包括 1)進LF爐之前預脫氧,通過頂?shù)讖痛缔D爐高拉碳保證轉爐終點碳不低于O.30%,并脫氧合金化; 2)LF爐快速造白渣,保證白渣保持時間≥12分鐘; 3)分階段、分加熱功率控制LF爐底吹流量; 4)VD爐分階段吹氬。
2.根據(jù)權利要求I所述的方法,其特征在于,所述步驟I)頂?shù)讖痛缔D爐高拉碳過程中,底吹強度前期為 O. 050Nm3/t. min,中期為 O. 036Nm3/t. min,后期為 O. 035Nm3/t. min。
3.根據(jù)權利要求I或2所述的方法,其特征在于,所述步驟I)頂?shù)讖痛缔D爐高拉碳過程采用高低高槍位模式,開吹1400 1500mm,前期泡沫洛起來后,槍位向下壓IOOmm 150mm, 4 5分鐘碳氧反應期開始,逐步提槍至1600 1800_ιι,8分鐘后一次性將槍位提至1900 2000mm,之后采用動態(tài)槍位,槍位在1700mm 1900mm之間上下交替變動,至12分半開始壓槍,緩慢壓槍至1200 1300mm。
4.根據(jù)權利要求I所述的方法,其特征在于,所述步驟I)中的脫氧合金化過程包括在出鋼至鋼包的過程中每噸鋼加入2. 5Kg鋁錳鐵。
5.根據(jù)權利要求I或4所述的方法,其特征在于,所述步驟I)中的脫氧合金化過程包括見鋼流先加鋁錳鐵,加入量為lkg/t鋼的量,其后依次加高錳、高鉻、中錳、中鉻、硅錳、硅鐵合金,加合金過程中加鋁錳鐵,加入量為I. 5kg/t鋼的量,全部合金擋渣前加完。
6.根據(jù)權利要求I所述的方法,其特征在于,所述步驟I)中LF爐通電I分鐘之后加入碳化娃脫氧劑,加入量為O. 5Kg/t鋼的量,保證白洛保持時間≥12分鐘。
7.根據(jù)權利要求I所述的方法,其特征在于,所述步驟4)包括VD爐抽真空階段時,控制氬氣流量為30 40NL/min ;VD爐真空保壓O 5分鐘,控制氬氣流量為60 80NL/min ;VD爐真空保壓5 10分鐘,控制氬氣流量為200NL/min ;VD爐真空保壓10 15分鐘,控制氬氣流量60 80為NL/min ;VD破空后軟吹15 20分鐘,控制氬氣流量為8 IONL/min。
8.根據(jù)權利要求I或7所述的方法,其特征在于,所述步驟4)還包括通過加熱功率控制來控制LF爐底吹流量。
9.根據(jù)權利要求I所述的方法,其特征在于,所述步驟I)脫氧合金化后,在出鋼至鋼包的過程中,以O. 5kg/t鋼 I. Okg/t鋼的量將預熔料加入鋼水。
10.根據(jù)權利要求I所述的方法,其特征在于,所述方法還包括在步驟2)中,LF爐通電加熱之前按照10kg/t鋼的量加入石灰,調(diào)渣劑2. 5Kg/t。
11.根據(jù)權利要求I所述的方法,其特征在于,所述方法還包括,控制LF爐和VD爐渣的FeO重量含量與MnO重量含量之和不超過I. 0%, CaO含量50 55%,SiO2含量8 12%,Al203含量15 18%,爐渣堿度R :4 5。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種無鈣處理條件下鋼水可澆性的控制方法,包括①進LF爐之前預脫氧,通過轉爐高拉碳技術保證轉爐終點碳不低于0.30%,在出鋼至鋼包的過程中加入2.5Kg鋁錳鐵,以去除鋼水中至少95%的游離氧;②LF爐快速造白渣,保證白渣保持時間≥12分鐘;③LF爐吹氬-通電智能控制,分階段、分加熱功率控制智能控制LF爐底吹流量;④VD爐分階段吹氬控制。本發(fā)明實現(xiàn)無鈣處理的鋼水連拉爐數(shù)達到了45爐,無冒鋼、套眼等原因引起鋼水流動性不好造成的非計劃換水口。
文檔編號C21C7/10GK103255259SQ20131016595
公開日2013年8月21日 申請日期2013年5月8日 優(yōu)先權日2013年5月8日
發(fā)明者陳民, 陳良, 張飛, 謝興軍, 王凱, 魏瀟, 范斌, 朱波, 豐年, 尹崇麗, 劉志強 申請人:萊蕪鋼鐵集團有限公司
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