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番茄醬生產(chǎn)線蒸發(fā)器節(jié)能系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:9357510閱讀:484來源:國知局
番茄醬生產(chǎn)線蒸發(fā)器節(jié)能系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及多效蒸發(fā)器熱量平衡計算與熱量回收技術(shù)領(lǐng)域,尤其是一種番茄醬生 產(chǎn)線蒸發(fā)器節(jié)能系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002] 如圖1所示的傳統(tǒng)番茄醬生產(chǎn)線,用的三效逆流蒸發(fā)器二效冷凝水中含大量低品 位熱量,一般的番茄醬生產(chǎn)線這部分的熱水溫度過高,不適宜生產(chǎn)工藝回用直接排放,造 成能源浪費。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003] 本發(fā)明針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,提出一種番茄醬生產(chǎn)線蒸發(fā)器節(jié)能系統(tǒng),結(jié)構(gòu)巧妙, 節(jié)約能源。
[0004] 為了實現(xiàn)上述發(fā)明目的,本發(fā)明提供以下技術(shù)方案:一種番茄醬生產(chǎn)線蒸發(fā)器節(jié) 能系統(tǒng),包括三效蒸發(fā)器和二效蒸發(fā)器,還包括換熱裝置,該換熱裝置的高溫流體通道與二 效蒸發(fā)器的冷凝水通道連通,低溫流體通道與三效蒸發(fā)器物料通道連通。
[0005] 進(jìn)一步地,該換熱裝置為23m2大流道板式換熱器。
[0006] 與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下優(yōu)點:通過改造多效蒸發(fā)器,使用板式換熱器對 部分低品位熱量進(jìn)行回收。因為增加順流降膜預(yù)蒸發(fā)器后,三效逆流蒸發(fā)器進(jìn)料溫度接近 三效的蒸發(fā)溫度,預(yù)蒸發(fā)器的出料直接進(jìn)入三效,對三效逆流蒸發(fā)器來說不需要消耗熱量 進(jìn)行加熱,同時可以蒸發(fā)出去一部分水減少流量,提高熱回收效果。
【附圖說明】
[0007] 圖1為傳統(tǒng)多效蒸發(fā)器的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖2為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖。
[0008] 其中:1三效蒸發(fā)器、2二效蒸發(fā)器、3-效蒸發(fā)器、4換熱器。
【具體實施方式】
[0009] 下面結(jié)合附圖對本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)描述,本部分的描述僅是示范性和解釋性,不應(yīng) 對本發(fā)明的保護(hù)范圍有任何的限制作用。
[0010] 如圖2所示的一種番茄醬生產(chǎn)線蒸發(fā)器節(jié)能系統(tǒng),包括三效蒸發(fā)器1和二效蒸發(fā) 器2,還包括換熱裝置4,該換熱裝置4的高溫流體通道與二效蒸發(fā)器2的冷凝水通道連通, 低溫流體通道與三效蒸發(fā)器1物料通道連通。
[0011] 該換熱裝置4為23m2大流道板式換熱器。
[0012] 采用23m2大流道板式換熱器,適合于粘度較高的物料。用于回收二效加熱器內(nèi)的 溫度約80°C的冷凝水含的熱量,三效到二效約31t/h的番茄汁溫度從42°C預(yù)熱到56. 6°C, 二效加熱器冷凝水溫度由80°C降低到47°C。
[0013] 三效的物料輸送到二效后必須消耗蒸汽加熱這部分物料,溫度到二效的沸點 ere,利用二效冷凝水熱量后二效進(jìn)料溫度提高,節(jié)約了用于加熱這部分物料的蒸汽。
[0014] 一般的番茄醬生產(chǎn)線這部分的熱水溫度過高,不適宜生產(chǎn)工藝回用直接排放,經(jīng) 過余熱回收利用后既節(jié)約了能源,同時高溫水溫度降低,為生產(chǎn)工藝回用提供了條件。
[0015] 以天成公司蒸發(fā)量55000Kg/H三效逆流強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器為例, 該蒸發(fā)器多年來運行參數(shù),各效工作狀態(tài)如下表:
一:42°C進(jìn)料工況傳統(tǒng)逆流方式工作時(不增加余熱回收裝置): 蒸發(fā)量按額定55000kg/h計算,原料固形物按4. 5%計算,進(jìn)料量為62615kg/h。
[0016] 進(jìn)料溫度60°C時:設(shè)蒸汽用量為Q,一效蒸發(fā)量為Wl,二效蒸發(fā)量為W2,三效蒸發(fā) 量為W3
若在三效到二效的流程中增加板式換熱器作為預(yù)熱器回收二效約8O°C熱水的余熱 則: 三效到二效物料流量:62615-17112. 3=45502. 7Kg/h溫度:42°C 二效冷凝水流量:20101. 75Kg/h, 溫度:80°C 通過板式換熱器將二效冷凝水溫度降到47°C,則三效到二效的物料溫度可提高到(忽 略液體比容和比熱變化): 42+20101. 75* (80-47) /45502. 7=56. 58〇C
逆流方式時需要為板式換熱器增加一臺50m3/h,揚程30米,電機(jī)功率IlKW的送料栗。
[0017] 經(jīng)濟(jì)性分析:增加余熱回收裝置后,每小時少消耗蒸汽886. 82Kg/h,按一個生產(chǎn) 季45天,每噸蒸汽80元計算,可節(jié)約76621. 25元。
[0018] 886.82*24*45*80/1000=76621. 25 元 同時多消耗4466. 88元電。
[0019] 11*0. 8*24*45*0. 47=4466.88 元 綜合節(jié)約:72154. 37元。
[0020] 節(jié)約蒸汽:3.95%,減少了鍋爐的排放。
[0021] 總結(jié):由以上結(jié)果可以看出對于番茄醬生產(chǎn)線所采用的三效逆流強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器 通過增加板式換熱器回收二效高溫冷凝水的熱量可以節(jié)約3. 95%的蒸汽用量,減少鍋爐的 用煤量和污染排放。同時根據(jù)生產(chǎn)線規(guī)??梢怨?jié)約數(shù)千元到數(shù)萬元不等的費用節(jié)約。
[0022] 以上所述僅是本發(fā)明的優(yōu)選實施方式,應(yīng)當(dāng)指出,對于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人 員來說,在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以做出若干改進(jìn)和潤飾,這些改進(jìn)和潤飾也應(yīng) 視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。
【主權(quán)項】
1. 一種番茄醬生產(chǎn)線蒸發(fā)器節(jié)能系統(tǒng),包括三效蒸發(fā)器和二效蒸發(fā)器,其特征在于: 還包括換熱裝置,該換熱裝置的高溫流體通道與二效蒸發(fā)器的冷凝水通道連通,低溫流體 通道與三效蒸發(fā)器物料通道連通。2. 如權(quán)利要求1所述番茄醬生產(chǎn)線蒸發(fā)器節(jié)能系統(tǒng),其特征在于:該換熱裝置為23m 2 大流道板式換熱器。
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種番茄醬生產(chǎn)線蒸發(fā)器節(jié)能系統(tǒng),包括三效蒸發(fā)器和二效蒸發(fā)器,還包括換熱裝置,該換熱裝置的高溫流體通道與二效蒸發(fā)器的冷凝水通道連通,低溫流體通道與三效蒸發(fā)器物料通道連通。本發(fā)明通過改造多效蒸發(fā)器,使用板式換熱器對部分低品位熱量進(jìn)行回收。因為增加順流降膜預(yù)蒸發(fā)器后,三效逆流蒸發(fā)器進(jìn)料溫度接近三效的蒸發(fā)溫度,預(yù)蒸發(fā)器的出料直接進(jìn)入三效,對三效逆流蒸發(fā)器來說不需要消耗熱量進(jìn)行加熱,同時可以蒸發(fā)出去一部分水減少流量,提高熱回收效果。
【IPC分類】A23P1/00, A23L1/24
【公開號】CN105077192
【申請?zhí)枴緾N201510506580
【發(fā)明人】江偉
【申請人】新疆天成番茄制品有限公司
【公開日】2015年11月25日
【申請日】2015年8月18日
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